過 星
(常州四藥制藥有限公司,江蘇常州213004)
冷凍干燥作為一種干燥方法,已經(jīng)被廣泛運(yùn)用到制藥等各個(gè)行業(yè)。凍干機(jī)作為凍干工藝的核心設(shè)備,也被廣泛運(yùn)用到凍干粉針或原料藥的生產(chǎn)過程中。然而,制冷系統(tǒng)作為凍干機(jī)的“心臟”,其故障會(huì)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量造成或大或小的影響,根據(jù)筆者對(duì)凍干機(jī)應(yīng)用的多年實(shí)踐,認(rèn)為有必要對(duì)制冷系統(tǒng)常見問題進(jìn)行分析,只有在分析的基礎(chǔ)上,才能提出針對(duì)性解決對(duì)策,為凍干機(jī)的使用操作和故障維修護(hù)起到指導(dǎo)性的作用。
目前,凍干機(jī)的制冷系統(tǒng)普遍采用機(jī)械式動(dòng)力制冷,一般采用制冷壓縮機(jī)作為制冷的動(dòng)力,也有采用液氮以及其他(如半導(dǎo)體)制冷的方式,本文以傳統(tǒng)機(jī)械制冷方式為例,對(duì)制冷系統(tǒng)的問題進(jìn)行分析。
凍干機(jī)的常用制冷系統(tǒng)由制冷壓縮機(jī)、冷凝器、蒸發(fā)器和熱力膨脹閥所構(gòu)成,主要是為干燥箱內(nèi)制品的前期預(yù)凍供給冷量,以及為后期冷阱盤管捕集升華水汽供給冷量。
在設(shè)計(jì)凍干機(jī)時(shí),考慮到凍干機(jī)對(duì)制冷要求的特殊性,其制冷系統(tǒng)主要由以下部件組成:壓縮機(jī)、制冷劑、油分離器、水冷凝器、干燥過濾器、中間冷卻器、視液鏡、電磁閥、手閥(頂蓋閥)、膨脹閥、蒸發(fā)器(板式交換器、后箱冷凝盤管)、汽液分離器、回氣過濾器、壓力表、壓力控制繼電器、CPCE(能量調(diào)節(jié)器)、安全閥、制冷管道等。
凍干機(jī)制冷系統(tǒng)的原理如圖1所示。
根據(jù)數(shù)據(jù)分析,凍干機(jī)制冷系統(tǒng)的問題占到凍干機(jī)維修問題的80%以上,制冷系統(tǒng)的問題都是由特定的原因所導(dǎo)致,主要問題集中反映在:制冷效果不好,制冷溫度達(dá)不到預(yù)定的溫度;捕水器(冷阱)的捕水效果不好,導(dǎo)致溫度反彈,無法有效地捕捉到升華水汽。
根據(jù)對(duì)制冷系統(tǒng)問題的分析,最主要是由于系統(tǒng)泄漏和系統(tǒng)堵塞導(dǎo)致制冷效果不好或無法制冷,或是由于系統(tǒng)的連鎖保護(hù)以及“液擊”等問題,這些情況只要調(diào)整好工況,軟件控制穩(wěn)定,此類問題發(fā)生率相對(duì)比較低。
制冷系統(tǒng)的泄漏主要分為低壓端泄漏和高壓端泄漏。一般保溫的部位和管道泄漏多為低壓端泄漏,不保溫的部位和管道泄漏多為高壓端泄漏。由于在壓縮機(jī)啟動(dòng)和停機(jī)以及運(yùn)行階段會(huì)產(chǎn)生一定的振動(dòng),如果防振效果不好,容易導(dǎo)致連接部位松動(dòng);喇叭口以及法蘭連接的部位松動(dòng),會(huì)導(dǎo)致密封效果不好;也有密封墊使用時(shí)間過長,密封圈老化沒有彈性導(dǎo)致不能完全密封。若低壓端泄漏,系統(tǒng)會(huì)吸入空氣,導(dǎo)致排氣壓力升高,排氣溫度也高,冷凍油潤滑效果不好,有時(shí)甚至出現(xiàn)高壓報(bào)警,導(dǎo)致壓縮機(jī)停機(jī);而高壓端泄漏,直接導(dǎo)致制冷劑泄漏,甚至全部漏完,導(dǎo)致制冷效果不好或無法制冷。

圖1 凍干機(jī)制冷系統(tǒng)原理圖
遇到泄漏問題,只要找到泄漏的部位就能解決。檢漏的方法有很多種,可以用氣壓和泡沫涂抹檢漏,也可用鹵素?zé)魴z漏,也可用電子檢漏儀以及氦質(zhì)譜儀檢漏,找到泄漏部位并做相應(yīng)的處理即可解決問題。
系統(tǒng)堵塞主要由于系統(tǒng)的油受污染引起,也可能是油堵在膨脹閥或個(gè)別閥門導(dǎo)致開啟不暢通。同時(shí),制冷劑的純度、含水量以及雜質(zhì)的含量均要控制好,調(diào)整壓縮機(jī)的工況并及時(shí)更換新油也非常重要。只要找到堵塞的部位,保證系統(tǒng)暢通,問題即可解決。
某一凍干機(jī)采用2個(gè)螺桿機(jī)組制冷,制冷效果非常好,凍干出來的產(chǎn)品質(zhì)量也很好,含水量達(dá)到1%以下。在使用了2年后,由于低壓回氣截止閥關(guān)不嚴(yán),對(duì)1#制冷機(jī)組更換了低壓回氣截止閥,空載測(cè)試性能均能滿足要求,達(dá)到指標(biāo)要求。而在產(chǎn)品凍進(jìn)行負(fù)荷測(cè)試時(shí),1#機(jī)組和2#機(jī)組溫差很大(圖2),1#制冷機(jī)組制冷工況差,無法滿足正常生產(chǎn)需求,而2#機(jī)組凍干過程中溫度很好,溫差近20℃,導(dǎo)致2#機(jī)組的盤管結(jié)霜,1#制冷機(jī)組盤管沒有結(jié)霜,但捕水能力變差,導(dǎo)致產(chǎn)品無法進(jìn)行正常凍干生產(chǎn)。

圖2 制冷機(jī)組間溫差示意圖
對(duì)2個(gè)制冷系統(tǒng)進(jìn)行泄漏確認(rèn)均反映無泄漏。2個(gè)機(jī)組在空載時(shí),壓縮機(jī)工況非常接近。空載沒有發(fā)現(xiàn)問題。對(duì)機(jī)器進(jìn)行滿載測(cè)試,經(jīng)過仔細(xì)觀察,發(fā)現(xiàn)在捕水過程中,開始升華時(shí),1#機(jī)組的制冷劑不能回到水冷凝器中,通過視鏡觀察氟利昂,沒有制冷劑返回,說明1#機(jī)組系統(tǒng)存在堵塞的問題,即導(dǎo)致制冷效果不好的原因。
對(duì)堵塞的原因進(jìn)行分析,由于1#機(jī)組更換過回氣單向閥,對(duì)回氣單向閥進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)回氣單向閥動(dòng)作不靈敏,有卡頓的現(xiàn)象,拆下來重新進(jìn)行安裝。此外,由于加注的制冷劑水分含量高,對(duì)制冷劑全部進(jìn)行更換,同時(shí)對(duì)回氣過濾器、干燥過濾器也進(jìn)行更換處理,發(fā)現(xiàn)冷捕水器(冷阱)膨脹閥動(dòng)作不靈敏,對(duì)膨脹閥進(jìn)行更換。此外,原始配置是3#閥芯,對(duì)閥芯由2#閥芯更換成3#閥芯,采取上述措施后,進(jìn)行捕水滿負(fù)荷測(cè)試,在大量升華時(shí),1#機(jī)組制冷正常,與2#機(jī)組基本一致,達(dá)到比較好的制冷效果(圖3)。
引起堵塞的主要原因:冷阱膨脹閥存在油堵的現(xiàn)象,拆開膨脹閥后看到明顯有冷凍油的存在,制冷系統(tǒng)中含水量超標(biāo),造成輕微冰堵的可能性增加,影響制冷劑流速,造成回油不暢通,低壓端回氣單向閥動(dòng)作不靈敏,有卡頓現(xiàn)象,通過對(duì)系統(tǒng)重新抽真空,加注制冷劑,更換冷阱膨脹閥和閥芯,維修回氣單向閥,更換過濾器,進(jìn)行滿載測(cè)試,在大量升華時(shí),制冷劑也能回到水冷凝器中,堵塞問題得以解決,制冷效果明顯。

圖3 制冷機(jī)組間溫差示意圖
在制藥生產(chǎn)過程中,當(dāng)設(shè)備運(yùn)行中出現(xiàn)故障或存在故障隱患時(shí)應(yīng)采取糾正性的措施,其前提是故障的必要分析。對(duì)于凍干機(jī)制冷系統(tǒng)的常見問題,如泄漏與堵塞,要從原理上分析其根本原因,有時(shí)問題并非一個(gè)原因?qū)е拢枰M(jìn)行綜合分析,對(duì)癥下藥。根據(jù)筆者多年實(shí)踐體會(huì),平時(shí)要對(duì)制冷系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng),做好振動(dòng)的降低、冷凍油的及時(shí)更換、過濾器的及時(shí)更換以及使用正宗的制冷劑等工作,可以最大程度的減少制冷系統(tǒng)問題的發(fā)生,使凍干機(jī)的“心臟”處于良好的工作狀態(tài)。