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洛陽PTA裝置節(jié)能降耗探討

2014-03-05 05:32:52張小琦
河南化工 2014年5期
關鍵詞:系統(tǒng)

張小琦

(中國石化洛陽分公司,河南洛陽 471012)

洛陽PTA裝置節(jié)能降耗探討

張小琦

(中國石化洛陽分公司,河南洛陽 471012)

洛陽PTA裝置通過優(yōu)化壓濾機更換濾布操作,改進鈀炭催化劑堿洗流程,實施技改、技措項目后,節(jié)能降耗工作取得了良好的效果。

壓濾機;攪拌機封;PTA

0 引言

洛陽石化精對苯二甲酸(PTA)裝置采用美國BP-AMOCO公司的專利技術(shù),并由該公司提供工藝包。日本千代田公司總承包,洛陽石化工程公司負責工程詳細設計,中國石化集團第五建筑公司負責施工。洛陽石化PTA裝置總投資13.5億元,工程占地面積16 000 m2,公稱生產(chǎn)能力225 000 t/a。2000年5月25日一次投料生產(chǎn)成功。2002年10月,投資1.5億元進行了擴能改造,裝置年生產(chǎn)能力達到325 000 t/a。2003年6月26日裝置實現(xiàn)了擴能改造一次開車成功。

為了降低能耗、物耗,在生產(chǎn)中,不斷采取一些措施。如:在重大作業(yè)中,通過改變思路,對工藝操作及作業(yè)流程優(yōu)化改進;積極運用技改、技措,使裝置安、穩(wěn)、長、優(yōu)生產(chǎn),在節(jié)能降耗工作中取得了顯著成效。

1 工藝簡介

PTA裝置分為氧化單元和精制單元。氧化單元中以對二甲苯(PX)為原料,以醋酸鈷和醋酸錳為催化劑,溴化氫為促進劑,與空氣氧化制成粗對苯二甲酸(CTA),同時,副產(chǎn)對羧基苯甲醛(4-CBA)等雜質(zhì)。為了去除掉4-CBA雜質(zhì),在精制單元進行加氫反應。以鈀炭為催化劑,在288℃、8.60 MPa條件下,對CTA溶液進行連續(xù)動態(tài)加氫反應,使4-CBA轉(zhuǎn)變?yōu)橐兹苡谒膶谆郊姿?PT酸);然后通過結(jié)晶、壓力過濾分離、再打漿洗滌、真空過濾、干燥等一系列操作,得到高純度的PTA產(chǎn)品。

2 操作優(yōu)化

2.1 壓濾機工藝改進

2.1.1 壓濾機系統(tǒng)簡介

精制單元把氧化單元生產(chǎn)的CTA升溫、升壓溶解在水中,主要雜質(zhì)4-CBA通過鈀炭催化劑加氫還原成PT酸,然后逐級降溫、降壓結(jié)晶析出,進入壓力離心機進行固液分離。液體帶走雜質(zhì)PT酸,固體加水再打漿,進入旋轉(zhuǎn)真空過濾機中過濾,最終干燥得到高純度的PTA產(chǎn)品。

壓力離心機在運行中故障率高,維修成本高,漏油嚴重,污染環(huán)境。產(chǎn)品質(zhì)量中PT酸控制不穩(wěn)定,需頻繁堿洗作業(yè),使產(chǎn)品質(zhì)量合格,增加勞動強度。四臺壓力離心機耗電量也較大,不利于裝置節(jié)能降耗。

壓力過濾機投資小、能耗低、技術(shù)成熟、運行平穩(wěn)、易維護、故障率低,運行時不產(chǎn)生三廢,現(xiàn)場環(huán)境整潔、無泄漏等優(yōu)點。

增上壓濾機項目,在2011年8月份開始土建,9月中旬主體設備及配管施工,整體項目于10月20日交付。經(jīng)試運正常后于2011年11月27日投用。

在PTA裝置的精制單元拆除一臺壓力離心機BM-701A,在其位置新增一臺壓力過濾機BM-701,對PTA漿料進行一級分離。當壓力過濾機出現(xiàn)故障檢修時,為保證裝置正常運行,其余三臺壓力離心機繼續(xù)保留,作為新增壓力過濾機的備用設備。

2.1.2 壓濾機主要故障

壓濾機主要故障是濾布破損,2011年11月27日投用,至2013年12月,共更換6次濾布,兩次是停工檢修時更換的,四次是正常生產(chǎn)時更換的。

2.1.3 工藝操作改進

正常生產(chǎn)時更換濾布,需要將離心機投用,壓濾機加多塊盲板隔離。

離心機由于長時間停用,故障很多,投用前需要大幅度檢修,壓濾機加盲板隔離,費時費力。

經(jīng)過實踐,通過改進壓濾機更換濾布工具,施工時間由72 h降至22 h。工藝操作也隨著改變,在更換濾布時,精制系統(tǒng)循環(huán),不投用離心機,壓濾機系統(tǒng)降至常溫常壓,不用加盲板隔離,節(jié)省時間。

2.1.4 節(jié)能效果

棄用離心機后,節(jié)能降耗效果明顯。離心機啟動前,每臺離心機需加潤滑油100 L。投用后,每臺電耗400 kW。投用22 h,耗電8 800 kW·h。

投用離心機,產(chǎn)品質(zhì)量中PT酸超標次數(shù)較多,需要頻繁堿洗壓濾機。2012年5月29日,投用后,PT酸含量合格率僅為75%,壓濾機投用時,PT酸含量合格率>99%。工藝操作改變后,餾出口合格率大幅提高,減少質(zhì)量波動。

2.2 精制單元堿洗加氫反應器催化劑床層流程改進

精制單元堿洗催化劑床層是用3%的氫氧化鈉溶液加熱至200℃,對加氫反應器催化劑床層進行洗滌,使其恢復活性。原堿洗流程進堿點在循環(huán)線上,通過泵BG702進入配料混合罐BD500,進行堿洗,到第五結(jié)晶器BD605排放,如圖1所示。

圖1 堿洗加氫反應器催化劑床層流程

原進堿點進堿,堿洗開始時,堿液進入BD500,需逐漸將BD500內(nèi)溶液置換成堿液。堿洗結(jié)束后,系統(tǒng)進行水洗。最終要將BD500內(nèi)堿液排凈,水洗兩次,至排放液pH值為7。新加進堿點后,堿液直接進預熱器加熱,BD500不需要任何作業(yè)。

BD500正常操作時,容積為20 m3左右。經(jīng)計算,進堿點改變后,可減少用堿20 t,減少污水80 t。

3 利用技改技措,使裝置安穩(wěn)長優(yōu)運行

3.1 精制結(jié)晶器攪拌器密封緩沖液系統(tǒng)改造

3.1.1 密封緩沖液系統(tǒng)介紹

精制單元結(jié)晶器BD601、BD602、BD603的攪拌器BA601、BA602、BA603機封,因工作壓力較高,機封緩沖液系統(tǒng)設計為甘油自動補償系統(tǒng)。自2003年9月起,甘油自動補償系統(tǒng)頻繁故障,導致機封失效。BA602、BA603機封曾出現(xiàn)更換一個月便失效,2004年7月,BA601機封更新后,24 h也失效,給生產(chǎn)帶來了較大的影響。2007年后,此系統(tǒng)采用手動補甘油的辦法來維持,可靠性差。新機封投入使用一個月,機封下部的摩擦副便失效,只靠機封上部摩擦副來維持生產(chǎn),使用周期為1~10月。

通過技改,對BA601、BA602、BA603機封緩沖液系統(tǒng)改進,改造后的機封緩沖液系統(tǒng)流程如圖2所示。新增設備為:兩臺高速泵(機封沖洗系統(tǒng)脫離子水泵)、三臺調(diào)節(jié)閥、六臺現(xiàn)場轉(zhuǎn)子流量計及相關管件及儀表。

圖2 改造后的機封PW水系統(tǒng)

在正常生產(chǎn)時,通過來自BD906的4.8 MPa凝液(HHPW)來實現(xiàn)對結(jié)晶器上部空間的覆蓋;機封的上部密封由高速泵BG1007D/E所供脫離子水(PW)緩沖,其壓力高于結(jié)晶器內(nèi)壓力0.2~0.3 MPa,后回到循環(huán)溶劑罐BD801中。

3.1.2 節(jié)能減排效果

機封緩沖液系統(tǒng)改造前,使用壽命平均3個月。機封每年損壞4~12套,每套機封14萬元;每次更換機封需精制單元停工18 h,減產(chǎn)720 t,外排污水800 t。機封緩沖液系統(tǒng)改造后,至少截至目前為止,沒有出現(xiàn)過因為機封損壞而導致的停工檢修。

3.2 呼吸閥加裝防爆片,消除物料儲罐冒料

PTA裝置共有5個大料倉,每個料倉頂都有呼吸閥。呼吸閥經(jīng)常冒料,料倉頂時常有十幾厘米厚的粉料,需要人工清理,并飄散裝置各角落。通過攻關,在呼吸閥前加裝壓力等級為8 kPa的防爆片,解決了粉料“跑、冒”難題。

醋酸大儲罐罐頂呼吸閥也存在“跑、冒”現(xiàn)象,腐蝕周邊設備。在呼吸閥前加裝壓力等級為13 kPa的防爆片,解決了醋酸“跑、冒”難題。采取以上措施后,效果明顯,減少了粉料、醋酸污染治理的人力物力,同時降低了對二甲苯和單耗、醋酸單耗及能耗。

TQ050.7

B

1003-3467(2014)05-0034-02

2014-03-25

張小琦(1974-),男,助理工程師,從事PTA裝置生產(chǎn)管理工作,電話:15139915695。

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