許石,張文龍,陸偉斐
1.馬鞍山鋼鐵股份有限公司,安徽 馬鞍山 243000;2.西寧特殊鋼股份有限公司,青海 西寧 810005
馬鋼車(chē)輪的MRX-4000大環(huán)件軋機(jī)是1臺(tái)日本生產(chǎn)的全自動(dòng)數(shù)控軋機(jī),系統(tǒng)采用PLC-300作為主控制平臺(tái),上位機(jī)采用工控機(jī)控制,此工控機(jī)程序采用VISUAL BASIC進(jìn)行編程,數(shù)據(jù)的輸入與輸出、普通報(bào)警顯示等功能全部在此工控機(jī)上進(jìn)行,同時(shí)自動(dòng)對(duì)所軋制的環(huán)件計(jì)算出的軋制曲線(xiàn)。

圖1
大環(huán)件軋機(jī)自投產(chǎn)以來(lái),上位機(jī)控制系統(tǒng)采用日方自行設(shè)計(jì)研發(fā)的控制程序給PLC發(fā)送數(shù)據(jù)及讀取相關(guān)數(shù)據(jù),并進(jìn)行軋制工藝的計(jì)算和控制。多年來(lái)我方人員只能使用該程序,由于無(wú)法得到相應(yīng)的數(shù)學(xué)模型及源程序,對(duì)其程序的編程方式、編程結(jié)構(gòu)等都不知道,無(wú)法擴(kuò)展程序,無(wú)法增加需要的內(nèi)容。
而在實(shí)際的生產(chǎn)中,大環(huán)件軋機(jī)經(jīng)常在軋制過(guò)程會(huì)出現(xiàn)突然軋大或軋小、軋制橢圓的問(wèn)題,具體原因有許多,但是一直無(wú)法解決,其中一個(gè)原因是工控機(jī)在下載PLC數(shù)據(jù)時(shí)數(shù)據(jù)偶爾出現(xiàn)通信錯(cuò)誤,造成數(shù)據(jù)出錯(cuò),軋制仍按照原數(shù)據(jù)進(jìn)行;另外日方在設(shè)計(jì)軋機(jī)控制程序時(shí),未留有擴(kuò)展權(quán)限,許多數(shù)據(jù)只能通過(guò)PLC監(jiān)控才能獲取,如控制軸給定壓力與反饋壓力,報(bào)警信號(hào)的擴(kuò)展等,處理故障時(shí)非常麻煩。
針對(duì)這個(gè)問(wèn)題,決定為大環(huán)件軋機(jī)增加MP377觸摸屏,以增加進(jìn)一步控制軋機(jī)的能力,實(shí)現(xiàn)對(duì)軋機(jī)的監(jiān)控、調(diào)試,觸摸屏的編程通過(guò)Wincc Flexible組態(tài)軟件進(jìn)行。WinCC flexible軟件是德國(guó)西門(mén)子公司工業(yè)全集成自動(dòng)化的子產(chǎn)品,是一款面向機(jī)器的自動(dòng)化概念的HMI 軟件。SIMATIC HMI提供了一個(gè)全集成的單源系統(tǒng),用于各種形式的監(jiān)控任務(wù)。使用SIMATIC HMI,可以始終控制過(guò)程并使機(jī)器和設(shè)備持續(xù)運(yùn)行,WinCC flexible用于組態(tài)用戶(hù)界面以操作和監(jiān)視機(jī)器與設(shè)備,提供了對(duì)面向解決方案概念的組態(tài)任務(wù)的支持。
采用最新的MP377作為觸摸屏,此款彩色觸摸屏屏幕大、顯示清楚,響應(yīng)速度快,系統(tǒng)為windows界面,操作方便。
為了不與原PROFIBUS網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)沖突,同時(shí)考慮到觸摸屏在脫網(wǎng)后不會(huì)對(duì)系統(tǒng)產(chǎn)生影響,采用以太網(wǎng)通信方式,沒(méi)有將觸摸屏組態(tài)到原有的PROFIBUS網(wǎng)絡(luò)中,使用CSMA/CD(載波監(jiān)聽(tīng)多路訪(fǎng)問(wèn)及沖突檢測(cè))技術(shù),并以10M/s的速率運(yùn)行。采用這樣的方式后就無(wú)須更改PLC硬件組態(tài),又方便又可靠。其觸摸屏系統(tǒng)框圖如圖1所示。
1.直接在觸摸屏上修改相關(guān)數(shù)據(jù)來(lái)實(shí)現(xiàn)抱輥止動(dòng)器的校正與錐輥長(zhǎng)度的校正,改變現(xiàn)在的校正方式,操作方法簡(jiǎn)單,所有的操作步驟全部顯示在觸摸屏上,大大節(jié)約校正所需時(shí)間。
2.通過(guò)與PLC的通信,將軋制數(shù)據(jù)回傳到觸摸屏上,以保證修改數(shù)據(jù)后能夠直接看到數(shù)據(jù)修改的真實(shí)性,可以有效地防止工控機(jī)與PLC通信之間的丟包現(xiàn)象,操作人員在工控機(jī)上修改數(shù)據(jù),在觸摸屏上觀(guān)察數(shù)據(jù)是否真實(shí),保證軋制數(shù)據(jù)的可靠性,可以大大減少軋大軋小的頻率,減少?gòu)U品產(chǎn)生的幾率。
3.出現(xiàn)軋制問(wèn)題時(shí)及時(shí)在趨勢(shì)圖中查詢(xún)相關(guān)的壓力變化情況,并可以回調(diào)以往的部分壓力與位置關(guān)系數(shù)據(jù),分析出現(xiàn)軋制問(wèn)題出現(xiàn)的原因。
4.在軋制過(guò)程中及時(shí)觀(guān)察各主軸電機(jī)的電流變化,各軸動(dòng)作的位移變化及動(dòng)作曲線(xiàn)和各軸的壓力與給定變化,對(duì)于軋制工藝的優(yōu)化有一定的輔助作用。
5.增加液壓同步監(jiān)控圖,實(shí)現(xiàn)液壓系統(tǒng)監(jiān)控與電控系統(tǒng)監(jiān)控的同步,在觸摸屏上顯示液壓原理圖,同時(shí)配合顯示設(shè)定參數(shù)及實(shí)際壓力來(lái)實(shí)現(xiàn)液壓故障的快速判斷。
6.增加報(bào)警的顯示與報(bào)警的記錄,并有報(bào)警時(shí)間,將所有的報(bào)警通過(guò)中文顯示出來(lái),以利于操作人員及時(shí)快速處理及故障的回錄。
7.對(duì)于軋制最后的尺寸進(jìn)行計(jì)算,通過(guò)軋機(jī)自身的位移傳感器來(lái)測(cè)量軋制環(huán)件的橢圓度、外徑、內(nèi)徑、輞高等數(shù)據(jù),通過(guò)觸摸屏來(lái)顯示,并對(duì)比數(shù)碼管顯示數(shù)據(jù)的真實(shí)性。
8.利用觸摸屏程序的編程,對(duì)于未來(lái)工藝所需的數(shù)據(jù)進(jìn)行擴(kuò)展性顯示,只要能夠想到的都通過(guò)觸摸屏來(lái)實(shí)現(xiàn),大大減少了對(duì)工控機(jī)的依賴(lài)性;同時(shí)修改并增加大量PLC程序,配合觸摸屏程序?qū)崿F(xiàn)其監(jiān)控與校正等功能。
此觸摸屏在投入運(yùn)行后效果很好,無(wú)論是操作人員、電氣維修人員、機(jī)械維修人員都可以快速使用,同時(shí)由于設(shè)置了密碼,重要的內(nèi)容必須輸入相關(guān)密碼才能修改,防止誤操作的可能。
通過(guò)增加觸摸屏的方法,實(shí)現(xiàn)了對(duì)工藝、電氣、機(jī)械的監(jiān)控,用很少的投資實(shí)現(xiàn)了相應(yīng)的功能,使現(xiàn)場(chǎng)的故障處理時(shí)間、軸校正時(shí)間大大縮短,同時(shí)可以快速有效地對(duì)系統(tǒng)故障進(jìn)行診斷分析。
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