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渣水泵磨損原因分析及改造方法

2014-02-15 08:50:38余思民
云南化工 2014年1期

余思民

(云南天安化工有限公司,云南安寧 650309)

·探索應用·

渣水泵磨損原因分析及改造方法

余思民

(云南天安化工有限公司,云南安寧 650309)

通過對大型黃磷爐出渣水泵各部件使用時間的統計,分析找出渣水泵各部件磨損較快的原因,改造后各部件的運行時間得到了大幅提高。

渣水泵;磨損;改造

20世紀90年代中期,我公司從前蘇聯引進二套80MW、30 kt/a大型黃磷爐,配套黃磷爐的渣水泵是從法國引進(型號128NFD)。渣水泵主要由泵殼、吸入盤、葉輪、軸、軸承、前后耐磨護盤、托架等組成,用于把磷爐水淬混合后的渣水打到30多米高的渣倉脫水。由于介質含氧化鈣47%~52%、二氧化硅40%~43%、三氧化二鋁2%~8%等較硬的顆粒物,渣水泵與介質接觸的部件磨損較快,特別是吸入盤、葉輪和前耐磨盤最多只能用半月。由于磨損較快、檢修頻繁,不但耗費人力物力,還經常影響生產。為提高渣水泵的運行效率,需要找到部件磨損較快的原因和解決辦法,以確保磷爐的長周期運行。

1 磨損原因分析

1.1 磨損時間統計

通過對4臺渣水泵各部件的磨損情況統計,各部件的平均使用時間見表1。可見渣水泵主要部件的運行時間很短,運行維護費用很高。

表1 渣水泵各部件平均使用時間統計表Table 1 Mean time table of slag pum p com ponents

1.2耐磨材料試用

從表1看出,各部件的使用時間都較短,可能是泵在選型時對運行工況和介質的情況了解不足。因此,先改變備件材質,先后試用了Mn2Cr25Mo3Ni2、Cr26、Cr30、Mo2Ti、鈷包碳化鎢+Ni60等耐磨合金加工的備件,但效果均不明顯。

1.3 渣水泵入口系統結構

由于選用了在國內備件生產廠家認為相當不錯的耐磨材料后,效果仍不明顯。因此,根據實際使用情況,調整分析思路,對渣水泵入口系統結構進行分析,見圖1。

圖1 渣泵入口結構示意圖Figure 1 Schematic diagram of the pump slag inlet

渣水泵工作時,磷爐水淬混合后的渣水混合物以約1 000m3/h的流量不斷由溜槽流入,經混合器(大端?1 500mm、小端?500mm,高2 500mm,有效體積2.1m3)、彎頭(大端?500mm、小端?400mm),導入渣水泵抽到30m的渣倉脫水,渣水泵(溜槽與渣水泵的中心高為3.8m)抽吸不完的渣水從溢流管溢出。從圖1和相關數據分析看出,渣水混合器容積太小,起不到緩沖和流量平衡作用;渣水混合物從3.5m的高度直接沖刷或反射沖刷渣水泵入口系統各部件表面。

1.4磨損原因

1)渣水混合器容積太小,起不到緩沖和流量平衡作用。

從泵的工作原理知道,泵要平穩運行,進出泵的流量要保持均衡穩定。在圖1中,渣水混合器的有效容積只有2.1 m3、渣水泵的工作流量達到1 100m3/h,由于渣水流量受磷爐負荷大小的影響,磷爐負荷高時渣水流量大,磷爐負荷低時渣水流量小。因此,進出渣水泵的流量很難均衡控制,時常出現渣水量大時渣水泵抽不完漫渣水,渣水量小時出現抽空的現象。

2)渣水混合物直接沖刷渣水泵入口系統各部件表面,造成表面磨損。

從摩擦學理論分析知道,當渣水混合物從3.5m的高度直接沖刷或反射沖刷渣水混合器、短接彎頭(渣水混合器、短接彎頭每周都要補焊)和渣水泵時,會有不同的表面接觸方式(見圖2)并在部件表面產生不同的磨損。

圖2 物料與渣泵部件接觸示意圖Figure2 Scheme of the parts ofmaterial in contactw ith the slag pum p

即:a)物料與部件表面平行接觸(見圖2中1),產生低應力擦傷磨料磨損和撞擊疲勞磨損;b)物料與部件表面有不同角度接觸(見圖2中2),產生鑿削式磨料磨損、低應力擦傷磨料磨損和撞擊疲勞磨損;c)物料與部件垂直接觸(見圖3中3),產生撞擊疲勞磨損。因此,渣泵部件表面在受到渣水混合物,尤其是渣的直接沖刷或反射沖刷時,渣水泵部件承受了鑿削式磨料磨損、低應力擦傷磨料磨損和撞擊疲勞磨損的三種復合磨損,這是渣水泵各部件快速磨損的重要原因。

3)隨渣水混合物進入泵腔內的氣體作用在部件表面上產生的金屬表面剝蝕。

當氣體在壓強最低的部位,氣體從液體中逸出,形成小氣泡,這些小氣泡隨液體流到高壓區時小氣泡凝結,在凝結瞬間,液體從四周高速運動到氣泡中心并突然停止,就產生很高的局部壓力。這種局部壓力頻繁作用在金屬表面上,金屬表面因疲勞而破壞產生剝蝕,也是造成渣水泵各部件快速磨損的次要原因。

綜上所述,渣水泵各部件磨損較快的原因是鑿削式磨料磨損、低應力擦傷磨料磨損、撞擊疲勞磨損和剝蝕磨損共同的結果。

2 改造方法

針對上述分析得出的渣水泵各部件磨損原因,對渣水泵的入口系統進行了以下改造。改造后的結構示意圖見圖3。

圖3 渣水泵入口改造后結構示意圖Figure 3 Schem e of reconstruction of slag pum p inlet

2.1 增大渣水混合器容積

把渣水混合器容積改大,錐體部位大端直徑從原來的?1 500 mm改為?4 500 mm、小端直徑?500mm改為?1 000 mm,錐體高度仍為2 500 mm,在錐體上增加了直徑?4 500mm,高3 000 mm(到溢流口高為1500mm)的圓柱體。也就是把渣水混合器有效容積從2.1m3增大為41m3。

目的:一是讓渣水混合器對沖入的渣水混合物有緩沖作用,減緩渣水對渣泵部件表面的鑿削式磨料磨損、低應力擦傷磨料磨損和撞擊疲勞磨損;二是因為體積增加,渣泵的吸入方式變成壓入式,氣體就不易進入泵腔,避免了泵的剝蝕磨損。

2.2 改大彎頭

把彎頭也改大,并使底部低于渣水泵入口管底部,使其底部存一定量的渣,從而起到減緩自身磨損的作用。

2.3 增加渣水泵進口直管

增加渣水泵進口管,進一步減少渣水混合物在渣水泵入口的動能和渣水混合物對泵體的沖刷。

3 運行效果

改造后通過兩年多的運行考核,渣水泵各部件使用時間大幅度提高,運行效果見表2。

從表2的統計數據看出,改造效果較好,達到甚至超出了預期目的。

表2 改造后渣泵各部件平均使用時間統計Table 2 M ean tim e tables after the transformation of the com ponents of slag pum p

4 結語

渣水泵入口系統改造后,渣水泵備件(材質為Cr26)使用時間得到大幅度提高,改后不但提高了渣水泵運行率,降低了檢修人員的勞動強度,方便了操作,減少了因渣水泵原因對磷爐負荷的影響,每年還節約了幾十萬元的檢修費用,而且也改變了渣水泵周圍環境,效果明顯。

[1] 戴雄杰.摩擦學基礎[M].上海:上海科學技術出版社,1984.

[2] 蔡增基.流體力學泵與風機[M].第五版.北京:中國建筑工業出版社,2009.

Slag Pum p Erosion Analysis and Transform ation M ethod

YU Si-m in

(Yunnan Tian Chemical Co.,Anning 650309,China)

Statistical analysis of the slag pump various components using time in large phosphorus furnace,wear faster reason for the slag pump various componentswas identified,the running time of each component has been greatly improved after the transformation.

slag pump;wear;transformation

TQ051.2

: A

: 1004-275X(2014)01-0050-03

12.3969/j.issn.1004-275X.2014.01.014

收稿:2013-11-29

余思民(1958-),男,云南石屏人,工程師,主要從事化工機械技術和生產管理工作。

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