侯新華 ,韓明高 ,魏華
(1.新疆八一鋼鐵股份有限公司;2.中鋼集團邢臺機械軋輥有限公司技術中心)
熱連軋機軋制速度高,各機架軋輥均承受著較大的機械應力、摩擦應力、熱應力以及沖擊負荷,往往由于軋輥不適應這種繁重的工作條件而發生各種損壞。通過正確地分析軋輥損壞的原因,是有效地選擇軋輥材質和防范措施的前提[1]。由于支承輥主要承受軋制負荷,因此,支承輥既要有較高的韌性,還要具有綜合性能優良的冶金質量。
八鋼1750mm為半連續式熱連軋生產線,主要工藝布局為1+6布置,即帶立輥四輥可逆式粗軋機1架(E1/R1)、6機架精軋機組(F1~F6),整條軋線結構緊湊,粗軋機將220mm厚板坯軋成30~50mm的中間帶坯送精軋,精軋機組F1~F3軋機最大軋制力42000kN,精軋機組具有彎、竄輥功能。八鋼1750mm熱軋精軋機組F3機架下支承輥在使用過程中,因操作側輥頸斷裂事故,損失達246萬元,處理事故時間長達5小時,損失較大。為此對熱軋支承輥斷輥進行失效分析,查找原因并采取措施。
該支承輥為進口軋輥,材質為Cr3合金鍛鋼,入廠軋輥直徑為 Φ1500mm,失效時直徑為Φ1499.744mm,為第二次上機使用。在軋制鋼種Q235B(卷號20915222010,規格2.73mm×1500 mm)過程中,軋制到300m時,F3傳動側起浪,經過調整但無效,F3、F4軋機跳停,檢查軋機時發現F3下支承輥操作側沿輥頸根部斷裂。
精軋軋制力曲線記錄分析如圖1,從軋制曲線可以看出,F3的最大軋制力為31648kN,沒有超過最大限定軋制力(42000kN),同時也低于F1和F2機架的軋制力。

圖1 精軋F1-F6軋制力曲線
F3機架兩側軋制力如圖2,偏差小于1550 kN,未超過軋制力偏差上限。

圖2 F3機架兩側軋制力
以上分析看出,帶鋼在F3機架軋制前期過程平穩,在軋制后期突然失穩,軋制力消失,說明此時支承輥輥頸發生瞬時斷裂。
L2級對軋線帶鋼溫度、轉矩和電流記錄如圖3。

圖3 帶鋼溫度、力矩、電流實績
該塊鋼的粗軋(RM)中間坯溫度約在1060℃,在設定目標值1050℃要求的范圍內,終軋溫度最高為889℃,轉矩最大為719kN/m,額定最大轉矩為833 kN/m,未超限。電流最大為1203A正常,均未超過設計上限,輥溫在28~30℃,符合支承輥使用溫度范圍。
對斷輥支承輥輥系操作側、傳動側軸承座拆卸檢查,發現軸承座油膜軸承完好,雙列止推軸承完好,油脂充足,沒有燒軸承、卡阻問題,輥系正常。
2.2.1 宏觀斷口形貌分析
現場觀察發現,斷面上多處為撕裂,比較明顯的分為兩個區域,在兩個區域內存在多處裂紋擴展源如圖4,應與裂紋起始有關,并以其為中心向外擴展,有程度不一的撕裂痕,脆性斷裂特征明顯,在支承輥輥頸薄弱處發生斷裂。

2.2.2 軋輥材質檢測
在圖4標記部位取樣采用化學法進行成分檢測,結果為:C 0.88%、S 0.006%、Cr 2.5%,確認材質為高碳低合金工具鋼。
2.2.3 金相檢測及顯微硬度檢測
金相檢測結果見圖5~圖8。

圖5 金相檢測1

圖6 金相檢測2


(1)硫化物1.5級(圖5金相檢測1)。
(2)組織不均勻(圖6金相檢測2),部分區域明顯組織粗大,粗大部分為珠光體(圖7金相檢測3),碳化物少,較細部分為索氏體,基體上分布著大量的顆粒狀碳化物(圖8金相檢測4),對比可以看出,珠光體組織部分基本沒有顆粒狀碳化物存在。
(3)對兩種組織采用100g沖擊頭進行顯微硬度檢測,珠光體為HV292.0、301.5,索氏體部分為HV299.1、306.4,顯微硬度基本相同。
(4)對試驗采用掃描電鏡進行觀察,試樣上有裂紋存在見(圖9掃描電鏡1),裂紋上有明顯夾渣,對裂紋處夾渣進行能譜檢測見(圖9掃描電鏡2、能譜檢測1、能譜檢測2),結果顯示夾渣的主要成分為氧化鈣。
觀察發現,裂紋兩側存在明顯的碳化物較多區域,對圖9(掃描電鏡1)中箭頭所指部位,約放大照片見圖10(掃描電鏡3),其余部位無明顯的碳化物(掃描電鏡4)。兩種組織進行能譜檢測碳含量存在較大差別。基體能譜檢測3對應掃描電鏡3,基體能譜檢測4對應掃描電鏡4,碳化物較多的區域碳含量遠遠高于碳化物少的區域。



通過對軋制過程和斷口分析,導致軋輥斷裂的主要原因在軋輥本身,軋制過程中雖然存在一定的參數波動,但不是導致軋輥斷裂的原因。
(1)軋輥材質中含有較高的碳元素,一方面可能存在嚴重的偏析,另一方面不排除材質本身不合理。
(2)組織檢測可以看出存在明顯的組織不均勻,導致組織不均勻的原因是成分不均勻。
(3)電鏡檢測存在明顯夾渣而且夾渣位于裂紋上,可見軋輥的冶金質量較差。從電鏡檢測存在明顯的碳化物較多區域也可以看出,碳化物較多區域沿裂紋分布,可以判斷應該是裂紋產生的主要原因。
該支承輥材質檢測顯示為高碳低合金工具鋼,含碳量較高,在20世紀70、80年代應用較多,軋輥的冶金質量較差,不建議再使用。建議使用20世紀80年代開發出的低碳高合金熱作模具鋼,其具有高的抗疲勞性能和強韌性,滿足熱連軋板帶生產的要求。
(1)支承輥入廠檢測項目中增加軸向超聲波檢測,檢測不合格不得上機使用。
(2)對下機支承輥每減少10mm增加一次軸向超聲波檢測,檢測不合格不得上機使用。
(3)遇到生產和設備出現異常情況必須進行軸向超聲波檢測,檢測不合格不得上機使用。
在軋制時發生堆鋼事故、工作輥剝落、軋制力傾斜超標以及鎖緊板螺栓切斷等事故時,應立即在機檢查支承輥,及時通知磨輥間做好支承輥下機后的探傷檢測工作,避免在機發生支承輥斷輥事故。
[1]黃慶學,申光憲,梁愛生,陳占福.軋機軸承與軋輥壽命研究及應用.北京:冶金工業出版社,2003