張永生
(山鋼集團萊蕪分公司生產處,山東 萊蕪 271104)
智能集中潤滑系統在熱風爐中的應用
張永生
(山鋼集團萊蕪分公司生產處,山東 萊蕪 271104)
針對熱風爐閥門內部壓力高于加油槍壓力,加入的潤滑脂往往被吹出,失去潤滑作用,增加成本的問題,在熱風爐上采用智能集中潤滑系統。集中潤滑系統將電腦技術與可編程控制相結合,使設備潤滑進入新的智能化領域。降低了成本,保證了生產順利進行。
智能;集中潤滑;熱風爐
熱風爐系統是保證高爐所需風溫的重要環節,送風溫度水平、人員操作水平直接影響到高爐穩定順行。因此,熱風爐系統穩定運行是高爐生產重心之一,這就把維護好熱風爐設備,使之達到安全、高效、長壽擺在工作首位,而保證設備潤滑良好是關鍵。
在以往的潤滑工作中,操作人員用手動加油槍對閥桿進行潤滑,通過閥門給油點向內加油,但由于閥門內部壓力高于加油槍壓力,加入的潤滑脂往往被吹出,失去潤滑作用,增加成本。后來安裝電動加油泵后,雖然能夠實現在線無間斷潤滑,但這種潤滑方式不易判斷給油點是否給油、給油量是否適量,增加潤滑脂消耗量,有時會造成設備因缺油而損壞,閥桿滑道缺油,造成滑道間隙過大,加之閥桿長期受高溫、煤氣侵蝕,閥桿表面的鍍鉻層脫落,造成閥桿漏風,增加了維修工作量與成本,漏風嚴重時,高爐無計劃休風,從而造成高爐生產被動。2007年年底,經廠、各科室協調,熱風爐智能集中潤滑系統安裝并投入使用,取代了傳統的潤滑方式,有效的對閥桿進行全密封潤滑,使熱風爐系統設備安全、有效運行。
萊鋼高爐原來采用雙線式集中潤滑系統。雙線式集中潤滑系統存在如下問題:
(1)潤滑泵送來的潤滑脂,直接送入各分配器向潤滑點供油。但離泵近、背壓低、阻力小的潤滑點首先得到供油,如其中有一處或幾處受堵塞,只能通過觀察分配器上運動指示是否動作來判斷。由于分配器安裝的位置不宜觀察,則很難發現。另外高爐生產中處于煤氣區域,設備的點檢很不方便,點檢人員很難做到在供油時去檢查分配器運動指示桿。
(2)潤滑點給脂量的多少,受管道遠近、背壓高低、阻力大小等因素影響,給脂量和預定量不相一致,容易發生過多或過少甚至中斷的情況。
(3)雙線潤滑系統把出油總管壓力作為控制條件,調節起來異常困難,各個潤滑點背壓不同,總管壓力很難調到一個合適的值,潤滑泵經常會受虛假信號的影響而停止工作。這些潤滑問題,在生產中嚴重影響高爐的順產,已不能滿足現行設備對潤滑的要求。而且隨著煉鐵產能的急劇增加,設備的利用率越來越高,對潤滑系統的可靠性提出了更高的要求。由此我們引入了智能多點集中潤滑系統,取代傳統雙線潤滑方式。潤滑系統將電腦技術與可編程控制同現場電磁給油器、流量傳感器相結合,使設備潤滑進入到智能化的新領域。
集中潤滑系統將電腦技術與可編程控制相結合,使設備潤滑進入新的智能化領域。該系統由一臺供油機、兩臺給油泵、一部PLC柜、12組電磁閥箱、若干直徑為10毫米的無縫鋼管和軟管組成,主控室內安裝一部電腦遠程監控。無縫鋼管與出油主管經電磁閥箱連接,無縫鋼管出口經軟管連接到閥門給油點,并緊固。操作時,人員可以在主控室內與現場PLC柜進行“人機對話”,發出指令后,PLC自動默認指令,逐一對各閥桿給油點進行給油。而且操作人員還可以在現場PLC柜機旁手動發出指令,整套系統在密封條件下有效運行。對給油點進行給油時,啟動給油泵,待系統壓力達到17Mpa時開始工作,潤滑脂經過給油泵高壓打入無縫鋼管內,經電磁閥箱到達閥門給油點,在高壓下順勢進入閥門機械密封環內,由于系統壓力始終高于閥門內部壓力,潤滑脂不會回流。
智能多點集中潤滑系統采用PLC智能控制,通過流量傳感器進行流量信號檢測,通過一根主管路供油,在主管路和潤滑點之間接有電磁給油器和流量傳感器。電磁給油器初始是常閉的,當某個電磁給油器接到指令時打開給油,因此每個潤滑點的供油量都是可以根據需要控制,且某一點有故障不影響其它點給油。
3.1 采用PLC編程實現遠程控制潤滑點。操作人員不僅可以在室內進行遠程潤滑工作,而且也可以機旁手動操作,減輕了勞動量。
3.2 電腦控制,可實現定量、定時、定段供油,并可隨時調整供油參數。改變了傳統潤滑手段,確保潤滑工作正常有效。
3.3 先進的流量傳感器,由PC機集中控制,通過室內電腦,對現場給油點真實運行狀態實施監控,維護方便。操作人員可通過設點好的潤滑參數,逐一對給油點進行給油,一旦出現異常,操作人員能在第一時間內發現,并解決。
3.4 高壓下密封性好。全部潤滑過程全密封,在壓力高于上限時,潤滑脂通過溢流閥回油箱,確保潤滑脂無浪費。
操作人員根據閥門運行臨界狀態不同,設定好潤滑參數,把34個點進行定段、定時供油。把煤氣閥、空氣閥、冷風閥、煙道閥、各均壓閥設為第一段,設定供油時間5秒,把熱風閥、倒流休風閥、混風閥設為第二段,設定供油時間10秒,每秒供油量為3ml,各閥門供油時間間隔48小時后,按照設定好的潤滑參數自動供油,保證設備潤滑的連續性,同時對單個給油點還可以手動設定多頻率供油。在今年的3月份,熱風爐更換一個雙給油點的煤氣閥,在現有潤滑工作的基礎上,又實現一點帶兩點的潤滑方式,保證了煤氣閥軸封潤滑良好。該系統投入初期,部分給油點出現堵塞現象,操作人員及時聯系廠家處理,通過學習,逐步掌握判斷異常現象的能力,為熱風爐設備安全、高效運行提供了良好的幫助。此外,各電磁閥箱還設有備用點,一旦出現問題,可以隨即倒換到另一點供油。
該系統投入至今,每個給油點都得到充分良好的潤滑,保證供油的周期和連續性,確保潤滑效果,設備磨損率、潤滑脂消耗率都大幅降低,節約了生產成本、減小了操作人員的勞動量,提高了設備維護工作效率。
[1]趙宗超.智能潤滑系統在燒結機上的應用[J],電工技術,2007(07):32-34.
TH11
B
10.13612/j.cnki.cntp.2014.04.110