摘要:介紹一種實用新型打殼氣缸支承座在電解槽的應用,通過支承座的升降元件調節打殼錘頭進入電解槽電解質的深度,延長打殼錘頭壽命;
關鍵詞:實用新型 打殼氣缸 氣缸支承座 打殼錘頭
1.背景說明
電解槽打殼氣缸是電解槽打穿電解質殼面的動力設備。鋁電解槽在正常生產中, 950℃熔融的電解質液上會形成一層堅硬的電解質殼面,阻礙向電解槽中加入氧化鋁。打殼氣缸用交接頭與打殼錘頭連接,打殼錘頭利用打殼氣缸的動力,打穿電解質殼面,保證氧化鋁從打穿的殼面中進入電解槽內。打殼錘頭在工作時是會進入到熔融的電解質溶液內,使打殼錘頭不斷地磨損、熔化,必須定期對打殼錘頭進行更換。因為在打殼過程中打殼錘頭進入電解質溶液中,電解槽的直流電會通過打殼機構與槽上部連通,導致打殼氣缸損壞,因此打殼氣缸支承座與槽上部之間采用絕緣墊板、絕緣套和絕緣墊等大量絕緣元件隔絕直流電。
2.現狀及問題
打殼氣缸支承座是電解槽打殼氣缸固定在電解槽上部的部件。目前使用的氣缸支承座為不可調節式和非絕緣元件,在實際生產過程中會出現以下不足:
2.1.更換新打殼錘頭后,打殼氣缸錘頭的高度固定,新錘頭進入鋁液較多,加速錘頭熔化速度,減少錘頭使用壽命。
2.2.無法適應電解槽在生產過程中的電解質和鋁液水平的波動。
2.3.隨著打殼錘頭的消耗,打穿電解質殼面的孔會逐漸變小,當孔小于50mm時,需更換新打殼錘頭。
2.4.在更換新打殼錘頭時,需拆除固定氣缸支承座的所有螺栓,取出絕緣元件,用天車吊出打殼氣缸及打殼錘頭;更換新打殼氣缸及錘頭后,安裝絕緣元件及螺栓。更換一個氣缸平均用時40分鐘,員工勞動強度大。
3.設計概述
為解決上述問題,我們設計試驗一種新型打殼氣缸支承座,并在400KA電解槽進行試驗運行,經過半年運行,效果非常好,達到設計目標。
新型打殼氣缸支承座由固定瓦座、升降元件、固定銷和定位銷組成。氣缸固定耳安裝在升降元件內,升降元件安裝在固定座中間,固定銷聯接固定座和升降元件。為防止固定銷沿軸向運動,增加定位銷給固定銷定位。升降元件與上下位置由固定銷定位,其它方向的定位依靠固定瓦座與升降件的進行定位。
4.打殼氣缸支承座使用方法
該設計可進行三次調節,分為上、中、下三個位置,每一次可調節55mm,共可升降兩次,升降高度110mm 。
4.1.高位安裝:大修電解槽啟動初期或更換新打殼錘頭,采用新型打殼錘頭支承座安裝方式,可將錘頭安裝在最高位置,減少錘頭進入電解槽內的長度,延長錘頭的使用壽命。
4.2.中位安裝:正常生產電解槽,或錘頭端部直徑在50mm-60mm時(新錘頭直徑為95mm),可以調整為中位安裝,確保下料口能夠打通。
4.3.低位安裝:當打殼錘頭消耗到一定的程度,錘頭較短時,可將錘頭繼續下放55mm,繼續保證下料口打通,延長錘頭的使用壽命。
5.試驗效果
目前,在400KA電解槽上安裝試驗,達到了預期效果。它具有以下特點:
5.1.新型氣缸支承座能完全代替目前使用的氣缸支承座,滿足電解的生產工藝要求。新型氣缸支承座與電解槽的絕緣和目前使用的氣缸支承座相同,絕緣效果良好,保證打殼氣缸的使用安全。
5.2.采用新型氣缸支承座可延長打殼錘頭的使用壽命6個月,減少更換錘頭的次數,并降低氣缸的維修工作量,降低了維修氣缸的費用。
5.3.固定座的安裝與原氣缸支承座的安裝相同。第一次安裝后,不需要在更換固定座。以后更換氣缸和錘頭只需取出開口銷、定位銷和固定銷。用天車掉出,更換新氣缸和錘頭。安裝方式簡單,減少了工人的勞動強度。
5.4.更換錘頭的時間從40分鐘縮短到15分鐘,縮短了工人在電解槽工作時間,提高了工作效率,極大降低了工人不必要的勞動量。
5.5.用新型氣缸支承座可適應不同槽框的電解槽生產。減少了新啟動電解槽高電解質水平情況下,錘頭的過快融化,減少電解槽鐵含量的上升。
6.效益分析
6.1.使用新型氣缸支承座可平均延長錘頭使用壽命至少1倍。
6.2.可有效減少更換錘頭對電解槽的影響時間,保證電解槽下料,對穩定電解槽工藝,優化指標具有重要作用。
6.3各種槽型均可以推廣使用。
6.4.本設計獲國家新型專利。
7.結語
電解槽打殼氣缸及打殼錘頭是否能夠良好運行,直接影響下料系統的正常運行,影響電解槽工藝技術條件的調整與穩定,因此,探索設備低故障或免維護運行,減少對電解槽正常運行的人為干擾,對電解工藝穩定,實現指標優化,具有非常重要的經濟意義。新型打殼氣缸支承座是一種比較經濟適用可靠的結構,如果投入使用,會實現可觀的效益。
參考資料:[1]包頭鋁業有限公司.400KA電解槽上部結構圖紙.