摘要:與傳統弧焊電源比較,體積小、重量輕,節省材料,高效節能,效率可達到80%~90%,比傳統焊機節電1/3以上。適合于與機器人結合,組成自動焊接生產系統。本文通過對中頻焊接技術的應用性實驗,研究中頻焊機高效節能、焊接質量提升與投資成本的平衡點,完成企業經濟效益最大化的運營目標。
關鍵詞:中頻焊機;焊接性能;能耗
近年來,為了突破能源和環境因素對經濟可持續發展的制約,我國提出了節能和減排的目標, 企業在節能減排中責無旁貸。[1]某汽車公司2011年1-11月份單車用電費用占單車變動總費用的77%(如表1),大量能源被裝備制造業提供的產品所消耗,這無疑將引起我們的關注。
1.試驗內容
中頻焊機與工頻焊機能源測算試驗。
試驗將在前縱梁工位進行,左/右前縱梁焊點數量分別為24點和30點,板厚3.5-4.5mm。左前縱梁采用工頻焊機,右前縱梁采用中頻焊機。
1.1.能源測算
能源測算歷時6個月,通過對工頻和中頻分別計量,得到以下數值。
中頻與工頻能源比例:1192/1884*%=63.3%,即中頻焊機耗電量約為工頻焊機耗電量的63.3%,中頻焊機節能約36.7%;
六個月累計產量16653臺,則節約能源1884-1192=692KVAh,單臺車節約電能41.55*10-3 KVAh,則單點節約能源1.39*10-3 KVAh。
1.2.性能分析
左前縱梁采用普通工頻焊機進行焊接,右前縱梁采用中頻焊機進行焊接,主要焊接參數如下表3所示:
中頻焊機焊接后的焊點形狀近似規則圓形,狀態比較穩定,工頻焊機焊接的焊點形狀有的為圓形,有的為橢圓形(主要原因為電流較大,通電時間較長,產生分流),形狀不規則。
依據公司焊接檢查標準,對焊接后的車身進行整車剝離試驗。
依據全破壞檢查判斷標準,對焊接后形成的拔栓徑進行測量,測量結果均滿足要求。
2.試驗結論
2.1.工頻焊機焊接厚板時,焊接質量差,飛濺大,焊接設備磨損嚴重,同時需要機械加壓、增大電流,對能源損耗大,使用中頻焊機即可在相同工藝參數范圍內完成厚板焊接,同時中頻焊機有自適應調整能力,能同時焊接不同板厚且有較好的焊接質量。
2.2.六個月產量16653臺,累計節約能源1884-1192=692KVAh,每kVAh價格為0.65元,則該工位半年累計節約能源消耗折合人民幣449.8元。
工頻焊機次級電纜價格一般為420元人民幣,且更換頻率(以試驗工位為例)24根/年,則次級電纜消耗總價為1.08萬元/年;中頻焊機次級電纜價格一般為800元人民幣,更換頻率為(以集團內應用為例)1根/年,每年次級電纜消耗總價為800元/年,此一項可節省人民幣1萬元。
以上兩項節約人民幣約1.09萬元/年。
3.結束
采用中頻焊機進行焊接,焊接質量明顯提高,能源損耗降低明顯,但同時不容忽視的一點是成本,中頻焊機比工頻焊機的成本高出將近5倍:即一臺工頻懸掛點焊機系統,包含焊鉗、電纜、平衡器等,總價格約為2.7萬元/臺,而一臺中頻懸掛點焊機系統及焊鉗等,總價格約為13萬元/臺。
以試驗工位及我公司2012年5月-11月產量計算,采用1臺中頻焊機,單臺節約能源41.55*10-3KVAh,每kVAh價格為0.65元,單臺節約成本0.027元(估算,不計設備折舊)以此計算如下:
以微型車為例,在不影響單車變動成本前提下,每增加一臺設備,回收年限隨產量的增加而縮短,當產量達到100萬輛/年時,回收年限約為4年。因此,就微型車的微利潤而言,設備成本的增加應充分考慮年產量,在滿足焊接質量要求的前提下,以低能耗、低成本、高效益為經營理念,達到企業經濟效益最大化的經營目標。
參考文獻:
[1]李愛文,張承慧,現代逆變技術及其應用[M],北京:科學出版社,2002.
作者簡介:
黃飛(1980- )男,碩士研究生,東北電力大學工程訓練教學中心,助理實驗師。