



摘要:該文闡述了恒壓控制系統結構,用PLC和變頻器實現了對三臺生活泵的邏輯控制及速度控制,可靠性高,抗干擾能力強。在保持恒壓狀態下,達到控制流量的目的。
關鍵詞:PLC;變頻器;恒壓供水系統設計;應用
1.引言
某熱動力廠生活水系統由三臺22KW的生活泵組成。一直采用手動操作模式,分時段切換電機進行供水,嚴重浪費能源,頻繁開停水泵使水泵因負荷突變而縮短使用壽命,使管網經常受到較大的壓力沖擊,不能根據水位及管網需要隨時調節供水量和供水壓力。為使熱動力廠供水實現自動化,根據瞬時變化的用水量,統過PLC和變頻器自動調節水泵的轉速及臺數,來改變水泵出口的壓力和流量,使生活用水壓力保持恒定值。
2.系統結構
圖一:給煤機電動機變頻調速系統的硬件結構
供水系統如圖一所示,P1、P2、P3為三臺生活泵,用于加壓供水,F1、F2、F3為手動閥門,F4、F5、F6為止回閥。正常供水時,F1、F2、F3為開啟狀態,只有在檢修時才關閉。蓄水池內設有液位控制,當蓄水池呢水位過低時,向PLC發送信號使系統停機,以防水泵抽空。在生活泵現場設立現場操作箱進行就地控制,操作箱上設置“手動/自動”切換開關,以提高系統可靠性,當自動控制系統出現故障,生活泵正常運行,不影響生產。
3.恒壓供水原理
圖二:恒壓供水原理圖
本系統以PLC為控制核心,如圖二所示,通過PC機設定所需壓力,利用安裝在出水管網上的遠傳壓傳感器將壓力信號轉換為4—20mA的標準電信號,經過信號處理及由PLC A/D擴展單元變換成數字信號送入PLC,將此數字信號與PC上通過485口傳輸給PLC的設定值進行比較運算,由數字控制PID算法得出調節參量,經PLC的D/A擴展單元變換后送到變頻器,控制變頻器輸出頻率,從而控制水泵電機轉速,使管網壓力與給定壓力一致。
4.系統硬件設計
4.1.系統主電路設計
圖三為恒壓供水系統主電路圖,采用了一臺22KW的ABB公司的ACS510系列變頻器作為控制系統的核心,采用5SJ63D斷路器及3TB40交流接觸器作為主要電氣元件。交流接觸器KM1、KM3、KM5分別控制水泵電機M1、M2、M3工頻運行,交流接觸器KM2、KM4、KM6分別控制水泵電機M1、M2、M3變頻運行。電機的工頻運行和變頻運行由PLC程序控制或手動切換。主電路圖如圖三所示。
圖三:系統主電路圖
4.2.系統控制電路設計
控制電路采用Siemens公司生產的S7-200作為控制核心,主機單元CPU222有八個輸入點,六個輸出點,擴展單元EM222有八個輸出點,模擬單元EM235有四個輸入點,一個輸出點。PLC系統中,有水壓和水位兩路模擬信號輸入和控制變頻器一路模擬量輸出,輸入的開關量有接觸器狀態,閥門位置、故障信號、手動按鈕等信號,輸出的開關量有水泵變頻、工頻、電動閥全開、全關等接觸器控制信號。圖四為1#生活泵電動機控制回路。
圖四:M1泵控制電路圖
5.系統軟件設計
3臺水泵中,最多只有兩臺泵同時運行,且只有一臺泵在變頻調速器的控制下變頻運行。當恒壓供水設備啟動后,PLC首先接通變頻接觸器,給變頻器供電并軟啟動電動機M1,并調速運行,當用水量大于M1的最大供水量時,壓力傳感器檢測到壓力信號總是小于壓力設定值,此時PLC輸出開泵信號,把運轉中的變頻水泵切換成工頻水泵,然后把變頻器輸出端接通下一臺水泵,并調速運行,依次類推。在自動運行過程中,水泵自始至終軟啟動,先啟動先停止,循環運行,保證每臺水泵平均工作時間相同。
通過安裝在水池的浮球水位計把水位變為電信號,經信號處理,由PLC輸出選通信號把水位信號送入A/D擴展單元進行模數轉換,然后由PLC讀入,并與設定的低水位值比較。
6.監控系統設計
監控系統由MCGS組態軟件設計開發,能實現實時監視閥門、水泵的運行狀態和相關數據,讀出水壓及流量、閥門的開度、水池水位等參數,并有各種報警實時顯示和記錄。PC采用研華IP610,系統平臺為windows2000,考慮到距離較遠,PC與PLC之間選用RS485通訊方式。
7.結束語
采用變頻調速恒壓供水系統,消除原有系統供水管網經常出現的超壓或低壓,有利于延長管網的壽命,降低管網、閥門等損壞的發生率,用一臺變頻器實現了三臺水泵的軟啟動,消除了啟動電流對電機及電網的沖擊,從而減少了設備損耗,延長了水泵、電機設備的使用壽命,且使系統實現了高效節能。
參考文獻:
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作者簡介:仵征 河南周口人,男,研究生,講師,研究方向:機電一體化方面的教學與研究