
摘 要:設備布置改造后,保障了設備環境及檢修空間;生產系統環節更加順暢便利。
關鍵詞:設備布置;檢修空間;設備環境
1.主洗車間設備布置基本現狀:
6.0米平面設備布置狀況(附圖):中煤離心機南面有一部26#聯絡轉載皮帶機,該設備與離心機最大距離不足0.35米;最小距離只有0.18米。自從2009年5月份開始運轉生產以來,該布局一直制約著系統安全生產。主要表現在設備無檢修空間、設備周圍環境差、煤泥水管路拐彎較多、管路較長、維修量增加等。造成該布局的主要原因有二:(1)主洗車間為老廠房,改造是在老廠房的結構基礎上進行的。設備布局在一定程度上受到老廠房結構空間的影響。(2)主洗車間改造時沒有把煤泥干燥改造系統充分考慮進去。
根據主洗車間設備布置存在的缺陷,我們確定對此設備布置進行改造,進一步完善安全生產系統。
2. 6.0米;10.0米平面設備布置
方案一
6.0米平面上中煤離心機在原來的基礎上向北移動5.0米,安裝方向順時針旋轉90度(即出料端面向南)。落料點與504#皮帶機中心線重合。然后拆除26#聯絡轉載皮帶機。最后把25#皮帶機向北延長3.5米。
10.0米平面上高頻篩向北移動0.4米,安裝方向與原來相反旋轉180度(出料方向朝北)
方案二:
中煤離心機在原來的基礎上向北移動1.0米。進料漏斗加工成一定的傾角、出料漏斗同時隨離心機北移1.0米。此方案較簡單易行。但離心機的處理量依然較大沒有減少,TBS底流中煤的外在水分也不會降低。
3.改造后效果
兩種方案相比較:第一種方案的優點是減少了一部皮帶機、從而降低機電事故和檢修維護量。在生產系統上更加便利、暢通。中煤的水分就能相對較穩定。缺點是改造工程較大,增添一臺末中煤離心機(帶渦輪刮刀)。我們推薦使用方案一
4.結 語:
中煤系統、皮帶運輸系統、篩分系統、特別是TBS末中煤系統等在生產環節上會更加順暢;中煤煤質會更加穩定、設備環境和檢修空間更加便利。煤泥干燥系統減少了運輸環節,從而減少粉塵,促進職工的身心健康和安全生產。
作者簡介:李存行(1968-),男,江蘇徐州人,機電助理工程師,現在徐礦集團三河尖煤礦洗選廠工作。