摘 要:文章主要介紹金屬帶材分條線電氣系統(tǒng)的設(shè)計方案,以及運行效果。
關(guān)鍵詞:分條線;電氣系統(tǒng)設(shè)計;運行效果
本著節(jié)約成本的理念,在對該分條線不改變機械構(gòu)造及配置的情況下,對電氣系統(tǒng)進行新的設(shè)計及方案實施。本文主要介紹其新系統(tǒng)的設(shè)計方案,以及實施效果。
1 概述
縱剪線設(shè)備主要包括:入口卷材小車、開卷機、壓輥、開皮機、夾緊輥、縱剪、廢邊卷取機、活套、拖擦裝置、卷取機、卸料器、出口卷材小車等。
1.1 主要工藝參數(shù)
材料:鈦帶、不銹鋼帶;厚度:0.3-2.5mm;速度:max.100mpm;穿帶速度:15mpm;緩慢運行速度:15mpm;分切能力:2.5mm厚的切6刀;1.0mm厚的切21刀
1.2 分條線功能描述
帶卷上料:將帶卷放置在入口卷材小車上,移動并升起小車將帶卷放置在開卷機芯軸上,擴張芯軸以固定帶卷;退回小車;
穿帶及縱剪分條:降落壓緊輥,升起并伸長喂料臺,打開夾緊輥,向前點動開卷機,將帶頭送至縱剪前,運行縱剪機構(gòu),待帶頭經(jīng)過縱剪后,夾緊夾緊輥,收回并降落喂料臺;經(jīng)過活套,將縱剪的已分條的帶材穿過分離盤,以及拖擦張力傾斜裝置、再經(jīng)分離盤卷繞在重卷機上;
廢邊收集:將經(jīng)過縱剪后的廢邊通過廢邊導(dǎo)向卷繞在廢邊卷取機上,啟動廢邊卷取功能,即可進行廢邊卷取;
卸卷:整卷帶材通過之后,固定帶尾,抬起分離盤,將出口卷材小車移至帶卷下方,升起卷材小車托住帶卷,縮緊重卷機芯軸,推出推板,將帶卷卸至小車上。
1.3 技術(shù)要求
新的系統(tǒng)必須完全滿足原有設(shè)備的各種功能,各種聯(lián)鎖保護齊全,同時增加故障診斷、報警和顯示功能;并對整線自動化程度升級,新的系統(tǒng)必須具有先進性、可靠性和經(jīng)濟實用性。
2 系統(tǒng)方案
2.1整體描述
在設(shè)計時,考慮到系統(tǒng)的成本,我們保留了原傳動系統(tǒng)的電動機;并且充分考慮了系統(tǒng)的擴展性和兼容性,以及現(xiàn)場使用的安全性。我們制定了如下方案:
該方案自動化系統(tǒng)采用兩級系統(tǒng)的結(jié)構(gòu),即基礎(chǔ)自動化級和監(jiān)控級。監(jiān)控級為人機界面HMI部分;基礎(chǔ)自動化為PLC控制部分。
新的系統(tǒng)對開卷機速度控制,活套控制進行了新的設(shè)計;增加了人機界面;增加了系統(tǒng)狀態(tài)信息顯示;增加了故障信息的顯示及報警;并且根據(jù)故障狀態(tài)的級別,將故障分為重故障、輕故障,重故障發(fā)生時,跳閘停機;輕故障發(fā)生時,僅報警,不停機。
對于設(shè)備的其它部分,包括入口卷材小車、壓輥、夾緊輥、廢邊卷取機、拖擦裝置、卸料推板、出口卷材小車等的控制保留原有功能。
2.2 系統(tǒng)配置
在本方案中,主要設(shè)備的選型,包括PLC、直流調(diào)速裝置、人機界面等,均采用了當(dāng)下先進的、流行的產(chǎn)品,保證了本系統(tǒng)的先進性、易維護性、易操作性以及系統(tǒng)方案的經(jīng)濟性。
為了提高了控制系統(tǒng)穩(wěn)定性,控制器采用西門子S7-300 PLC。S7-300 PLC是模塊化中型PLC 系統(tǒng),滿足中、小規(guī)模的控制要求。各種性能的模塊可以非常好地滿足和適應(yīng)自動化控制任務(wù)。簡單實用的分布式結(jié)構(gòu)和通用的網(wǎng)絡(luò)能力,使得應(yīng)用十分靈活。無風(fēng)扇設(shè)計的結(jié)構(gòu),使用戶的維護更加簡便。
直流調(diào)速裝置選用SIMOREG 6RA70系列的直流調(diào)速器。該系列調(diào)速器性能穩(wěn)定,易于操作,各個單元很容易拆裝,易于維護。6RA70直流控制器已經(jīng)廣泛應(yīng)用于各行業(yè),已經(jīng)在國內(nèi)外得到可靠實例的證實,可靠性、安全方面較有保障。PLC與調(diào)速器通過PROFIBUS網(wǎng)絡(luò)進行數(shù)據(jù)交換,提高了系統(tǒng)穩(wěn)定性的同時,大大減少了維修人員的工作強度,提高了設(shè)備的生產(chǎn)率。
人機界面選擇威綸TK系列10吋觸摸屏,經(jīng)濟適用,性價比高。與PLC之間采用RS485通訊。
主要低壓元件選用ABB低壓電器,性能穩(wěn)定,可靠性高。
2.3 人機界面HMI
人機界面安裝在主操作臺上,對站內(nèi)各傳動設(shè)備的運行狀況進行自動監(jiān)控,實時顯示設(shè)備運行的相關(guān)信息,包括設(shè)備運行的參數(shù)設(shè)定、參數(shù)反饋、報警記錄等。
參數(shù)設(shè)定和顯示:開卷張力的設(shè)定顯示、開卷張力的反饋;縱剪速度的設(shè)定;縱剪電流、電壓、速度的顯示;活套控制的設(shè)定顯示;邊料張力的設(shè)定顯示、邊料張力的反饋;帶材長度的顯示;卷取直流電機的電流、電壓、轉(zhuǎn)速的顯示;報警參數(shù)顯示:直流調(diào)速器的故障信息;熱繼電器的故障信息等。
2.4 開卷速度
開卷機的速度是通過開卷抱閘裝置來實現(xiàn)的。開卷抱閘裝置在原系統(tǒng)中是由模擬線路板控制的,新系統(tǒng)將這部分控制集成在PLC系統(tǒng)中。
當(dāng)生產(chǎn)線運行時,通過PLC的FM350-2采集設(shè)備縱剪的線速度以及開卷編碼器計算獲得的開卷線速度,通過比較兩個線速度的信號,如果縱剪的線速度與開卷線速度相差超過允許值,自動調(diào)整抱閘系統(tǒng)的氣動調(diào)節(jié)閥,由于原系統(tǒng)的氣動調(diào)節(jié)閥采用的信號是1mA-5mA,所以在新系統(tǒng)中,增加一臺變送器,將標(biāo)準(zhǔn)信號轉(zhuǎn)換為1mA-5mA來控制氣動調(diào)節(jié)閥的開度,從而調(diào)整了開卷的張力。當(dāng)需要手動調(diào)節(jié)開卷張力時,通過主操作臺上的開卷張力設(shè)定旋鈕來設(shè)定,可以調(diào)節(jié)開卷抱閘氣壓,通過調(diào)節(jié)氣壓的壓力,就可以調(diào)節(jié)分剪電機對開卷機的牽引速度,從而實現(xiàn)對開卷速度的調(diào)節(jié)。
2.5 活套控制
對于活套的控制,通過活套控制系數(shù)來實現(xiàn);活套控制系數(shù)顯示的是活套控制設(shè)定電位器的給定值,這個值是對重卷電機的一個附加給定,可以使得當(dāng)調(diào)節(jié)生產(chǎn)線速度的時候,不必去重新調(diào)節(jié)重卷張力設(shè)定而同步提高重卷速度;
關(guān)于活套套量的調(diào)整可以采用以下兩種方式:a.可以通過調(diào)整生產(chǎn)線速度設(shè)定和重卷張力設(shè)定來調(diào)整活套的套量,這樣做的缺點是每次調(diào)整都要分別調(diào)整生產(chǎn)線速度設(shè)定和重卷張力設(shè)定來進行。b.也可以第一次調(diào)整好后,通過活套控制設(shè)定給出合適的系數(shù),這樣當(dāng)改變生產(chǎn)線速度設(shè)定的時候,重卷速度也會自動跟隨。
在活套中有三個傳感器,分別位于活套的上部、中間、和下部。需要在開始剪切充套時,將套量保持在中間位置附近,在運行過程中,活套上部和下部的傳感器就會依據(jù)感應(yīng)的信號對活套進行自動調(diào)整,通過調(diào)整重卷電機的速度來使得活套工作在允許的范圍內(nèi)。
選擇系統(tǒng)自動運行式,可以通過生產(chǎn)線速度設(shè)定、重卷張力設(shè)定以及活套控制設(shè)定來調(diào)整生產(chǎn)線的運行速度。
2.6 操作臺
新系統(tǒng)保持了原系統(tǒng)的操作習(xí)慣,仍然采用了3面操作臺。1#操作臺位于開卷機側(cè),主要完成鈦卷的上卷及喂料功能;2#操作臺為主操作臺,由于安裝了觸摸屏,大量參數(shù)的顯示及控制由觸摸屏來完成;完成整線的操作控制。3#操作臺位于卷取機側(cè),主要完成帶材重卷及卸料功能。
3 運行效果
新的系統(tǒng)完全滿足分條線的各種功能,增加了各種聯(lián)鎖保護,具有故障診斷、報警和顯示功能,可靠性更高,也易于維護;整線自動化系統(tǒng)采用基礎(chǔ)自動化級和監(jiān)控級兩級系統(tǒng)的結(jié)構(gòu),自動化控制水平較高;新的保留了原有電動機,選用時下經(jīng)濟流行的電氣裝置及元器件,使用人性化的面板設(shè)計,使得整個系統(tǒng)易維護、易操作、易采購備件,并且經(jīng)濟實用。
新的電氣系統(tǒng)投入使用后,分條線運行穩(wěn)定,對鈦帶的縱剪分條,完全滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。投入使用至今,已經(jīng)獲得了大量優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品,取得了良好的經(jīng)濟效益。