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煤礦瓦斯抽采現狀與整治對策研究

2013-12-31 00:00:00王順余
科技創新與應用 2013年21期

摘 要:現階段,我國煤礦瓦斯抽采存在諸多問題,例如:瓦斯抽采裝備和技術滯后、煤礦瓦斯抽采難度系數大、技術創新和基礎理論研究不足、煤礦瓦斯利用率不高等。東李煤礦是煤與瓦斯突出的礦井,瓦斯災害嚴重,發生過煤與瓦斯突出事故。文章簡要介紹東李煤礦瓦斯抽采現狀,并基于現狀的分析提出行之有效的整治對策。

關鍵詞:東李煤礦;煤礦瓦斯;抽采現狀;整治對策

東李煤礦位于水塘向斜東翼,開采深度由+1500m~+1200m標高。根據《東李煤礦資源儲量核實與勘察報告》,該礦最大瓦斯含量為18.59m3/t,同一層煤瓦斯含量與埋藏深度的關系較為明顯,該礦區構造較復雜,瓦斯含量亦較復雜,構造對該礦區瓦斯含量有較大影響。2008年4月27日,礦井在117聯絡巷揭17號煤層放炮時,發生了煤與瓦斯突出,突出煤量435t,涌出瓦斯50000m3,造成3人死亡,5人受傷。因此礦井17號煤層為煤與瓦斯突出煤層,礦井為煤與瓦斯突出礦井。

1 瓦斯抽采必要性和可行性

1.1 煤礦井瓦斯抽采的必要性

1.1.1 基于瓦斯涌出量的計算結果

通過運用“分源預測法”對礦井的掘進工作面、回采工作面及礦井的瓦斯涌出量進行預測。采掘工作面瓦斯涌出量均大于《煤礦安全規程》(2011年版)和《煤礦瓦斯抽采規范》(AQ1027-2006)的要求,并建立瓦斯抽采系統的指標。

1.1.2 基于防止煤與瓦斯突出

該礦井有煤與瓦斯突出的可能性。從防止煤與瓦斯突出分析,有必要進行瓦斯抽采。

1.2 煤礦井瓦斯抽采的可行性

開采層瓦斯抽采的可行性取決于煤層的透氣性,其評價指標有兩個:煤層的透氣性系數(?姿)和鉆孔瓦斯流量衰減系數(d)。東李礦井實測瓦斯抽采難易程度指標及鉆孔瓦斯流量測定參數見表1。該礦井已建立有高、低負壓抽放系統,其中,高負壓系統用于煤層預抽和消突,低負壓系統用于采空區抽采,并采用了底板穿層鉆孔、本煤層、采空區和尾巷等綜合抽采措施。實踐證明,本礦井引入的煤礦井瓦斯抽采措施具有可行性。

2 東李煤礦瓦斯抽采的現狀

特殊的地理地質條件導致東李煤礦災害齊全,其中以瓦斯尤為嚴重,而礦井的安全生產離不開對瓦斯治理工作的高度重視。礦井自2004年建礦之初,由于對瓦斯地質情況不清楚,對礦井瓦斯災害嚴重情況認識不足,礦井瓦斯等級被鑒定為高瓦斯礦井,進而造成礦井設計瓦斯管理等級不到位,系統不配套,安全設施不完善,并直接導致了2008年“4.27”煤與瓦斯突出事故的發生。

現階段,東李煤礦正在開采首采采區最后一個區段。煤礦生產及輔助系統包括:開采系統,礦井通風,瓦斯、煤塵、火災防治,礦井運輸、提升,爆破材料及井下爆破,安全綜合管理等系統。但東李煤礦瓦斯、煤塵、火災防治、防治煤與瓦斯突出,其具體表現為:

(1)東李煤礦為煤與瓦斯突出礦井。

(2)采用分列抽出式通風,回風斜井安裝有FBCDZ№21/2*250主要通風機2臺;1128運輸巷掘進工作面和1128回風巷掘進工作面分別安設了FBDY6.0/2*22局部通風機2臺。采煤工作面與掘進工作面采用獨立通風。

(3)東李煤礦地面設置了永久抽放系統,建立了高負壓抽放系統和低負壓抽放系統,抽放管路沿回風斜井、一甩道回風石門、1340回風大巷、1340回風石門、112回風上山、112運輸上山、1127運輸巷、1127回風巷、1128運輸巷、1128回風巷鋪設。

(4)安設有安全監測監控系統1套,配備主機2臺,監控系統為雙回路供電,下井主要技術人員與帶班負責人配備便攜式瓦斯檢測報警儀(見表2),東李煤礦設置了各類瓦斯防治裝備及傳感器。

3 東李煤礦瓦斯抽采的整治對策

綜合煤礦瓦斯抽采的必要性和可行性、東李煤礦瓦斯抽采現狀,本文提出如下整治對策:

3.1 礦井瓦斯等級升級為煤與瓦斯突出礦井后,應及時修改礦井開采設計方案,編制礦井防突專項設計與抽放設計,并嚴格按照煤與瓦斯突出礦井進行設計與管理。此外,應成立瓦斯抽放隊與防突隊等專業瓦斯治理施工隊伍,配備各型號液壓巖石鉆機共六臺和相關的檢測儀器儀表,以增加煤層底板抽放工程和保護層開采區域性防突技術對策。

3.2 基于區域性防突措施的完善組建了防突隊,落實局部防突措施,消除消突盲區,切實做到不掘突出頭、不采突出煤,嚴防三超作業(超突出指標、超允采允掘距離、瓦斯超限);加強防突與采掘工程配套管理,環環相扣,形成一整套既具嚴密性又具操作性的管理制度與操作方法。同時,完善安全防護措施,嚴把放炮關,嚴格實行全井撤人放交接班炮措施,并取得了較好的安全效果。

3.3 礦井在改造完善通風系統的基礎上,完善安全監控系統,加強瓦斯檢查、瓦斯管理和局部通風,及時調節通風系統,減少了瓦斯超限現象,有效地杜絕了瓦斯事故。

到目前為止,礦井共掘進瓦斯抽放巷道1500多米,設置底板抽放鉆場22個,施工底板抽放鉆孔1430個,完成鉆孔工程114000多米。同時,落實了本煤層瓦斯抽放與采空區抽放、采煤工作面尾巷埋管與插管抽放,切實提高抽放質量。2011年,礦井進行通風系統改造,瓦斯抽放系統進行配套改造,在原有2套高低負壓抽放系統(90KW、55KW)的基礎上,新增一套獨立的220KW高負壓抽放系統,使抽放能力由原來的126m3/min,提高到324m3/min。純瓦斯抽放量也由原來的10m3/min提高到了40m3/min,可滿足6臺600KW的瓦斯發電機組需要。

4 結束語

綜上所述,煤礦瓦斯抽采與利用工程融合了生命工程、安全生產系統工程、效益工程和環保工程。基于此,各煤礦開采單位應該嚴格執行國家倡導的“監測監控、先抽后采、以風定產”的瓦斯整治方針,并就抽采系統工程設計、可行性論證、抽采和利用平衡等方面予以把控,以提高瓦斯抽采和利用效果。

參考文獻

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