摘 要:文章介紹了一起110kV金屬氧化物避雷器泄漏電流表讀數三相不平衡的故障情況。通過對該避雷器進行帶電測量、紅外測溫及停電試驗,對故障的原因進行了逐步的排查,判斷該避雷器故障是由受潮或閥片老化引起。后經對故障避雷器解體檢查確認故障原因為上封板密封不良,引起避雷器進水受潮。針對此現象,提出了及早發現故障、防止電網事故發生的相應建議。
關鍵詞:避雷器;帶電測量;紅外測溫
引言:
避雷器是電力系統中廣泛應用的過電壓保護設備。當電力系統中出現由于雷電引起的雷電過電壓,避雷器立即動作并放電,將雷電流泄入大地,限制被保護設備上的過電壓幅值。及早發現避雷器可能出現的缺陷,保證避雷器處于良好的工作狀態,對保障電網安全可靠運行具有重要意義。
1 故障現象
2 故障判斷
1)由避雷器帶電測量發現:C相避雷器全電流和阻性電流與A、B相比較有明顯增大,與上次檢測結果比較也有明顯增長,泄漏電流帶電測量檢測數據與泄漏電流表數據基本一致。
正常情況下影響避雷器試驗結果的原因有:高壓連接導線的影響,濕度的影響,儀器儀表之間誤差的影響。對避雷器在各種條件下進行多次試驗,采取了如下措施:增加導線對地距離,采用帶屏蔽的連接導線,對試品外表面進行擦拭,用標準表進行儀器比對試驗。通過試驗發現試驗結果沒有較大的變化,可以排除上述原因的影響。
初步判斷為避雷器閥片劣化或避雷器內部受潮,導致阻性電流及全電流增大。
2)通過對該組避雷器進行紅外測溫發現:C相上下溫差為1.47K。超過DL /T 664-2008《帶電設備紅外診斷應用規范》中0.5-1K的標準要求。
3)通過停電試驗對該組避雷器進行交直流參數的試驗發現:C相的直流1mA參考電壓比交接時下降2%,75%參考電壓下的泄漏電流較交接時增長165%,較上次試驗時的泄漏電流增長105%。持續運行電壓下的阻性電流較交接時增長27.3%和全電流較交接時增大24.9%,且兩者的比值為25.9%,超過規程規定的25%。工頻參考電壓比交接時下降了5.6%,超過規程規定的5%。
3 原因分析
根據上述試驗數據判斷C相避雷器確實存在劣化故障。隨即對C相避雷器進行了更換。為進一步確定C相避雷器的故障原因,對C相避雷器進行了解體檢查。
檢查后發現避雷器下端閥片支撐緊固件已有明顯銹痕,避雷器上端閥片壓緊彈簧已有明顯銅綠,避雷器上端封板有明顯的銹跡。檢查兩端壓板的密封圈,發現水氣已全面進入第一道密封圈,第二道密封圈內也有受潮痕跡;檢查抽氣孔,未發現明顯的進水受潮痕跡。由此可見,該避雷器內部受潮是因為上部壓板的密封圈密封不良引起。
4 防范類似故障的措施
為了防范類似故障的發生,應加強對避雷器的監測和試驗。對避雷器在線監測,使用避雷器在線監測器監測其在線泄漏電流,當某一相泄漏電流與其他相相比出現明顯變化,或者與歷史數據相比有較大的變化,應該密切關注其變化趨勢,增加監視頻率。或者采取對金屬氧化物避雷器進行帶電測量,測量避雷器泄漏全電流中阻性分量和容性分量的含量比例。該方法可以帶電進行,減少停電的損失,并且測量條件為金屬氧化物避雷器的運行條件,結果相對準確。
按照設備的試驗周期,對避雷器進行預防性試驗。預防性試驗有相應規范的金屬氧化物避雷器故障診斷方法。在現場通常按規程進行全部或部分項目試驗,將試驗結果與以前或出廠試驗結果進行對比,實現對金屬氧化物避雷器的故障診斷。
對避雷器設備進行紅外診斷,結合金屬氧化物避雷器結構及傳導熱能的途徑,分析金屬氧化物避雷器缺陷及故障狀態下的熱場及溫升,并參考其他測量結果,診斷金屬氧化物避雷器有無內部或外部故障。
5 結束語
在本次對110kV避雷器故障的分析和判斷過程中運用了避雷器帶電測量、紅外測溫、常規電氣試驗等多種試驗方法對該110kV避雷器進行診斷,通過對試驗數據的分析和判斷,及時確認C相避雷器存在問題,并通過對故障避雷器進行解體檢查確定了故障原因,從而消除了設備的重大隱患。由于避雷器在保護電力設備方面的重要作用,應該密切關注避雷器的工作狀況。瓷套密封不良內部絕緣受潮,是避雷器出現故障的重要原因,應該密切關注避雷器的運行工作情況,注意其性能的改變。
在紅外測溫時,注意避雷器的異常溫升的情況;對避雷器帶電測量時,關注泄漏電流中阻性電流占全電流的比例,及時發現避雷器性能的改變及其變化趨勢;在設備停電時,對避雷器進行預防性試驗,對避雷器的設備狀況進行全面的檢查,做好設備試驗數據的歷史記錄,方便查閱和參考。做好這幾個方面的工作,便可保證避雷器正常工作,從而保障電網安全可靠運行。
參考文獻
[1]《電力設備預防性試驗規程》(DL/596-1996).
[2]《帶電設備紅外診斷技術應用導則》(DL/T664-1999).