摘 要:針對原浮選系統(tǒng)存在的問題,田莊選煤廠采用XJM-S20浮選機替換了部分XJX-T12浮選機,在相同入料情況下對比了兩種浮選機的結(jié)構(gòu)特點和分選效果,應(yīng)用結(jié)果表明,與原有傳統(tǒng)XJX-T12浮選機相比,XJM-S20浮選機在處理能力、分選精度、完善指標、能耗方面均有優(yōu)勢,很好的適應(yīng)了田莊選煤廠浮選系統(tǒng)。
關(guān)鍵詞:XJM-S浮選機 原理 應(yīng)用效果 完善指標 處理能力 電耗
中圖分類號:TD943 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2013)07(c)-0080-02
田莊選煤廠1970年建廠,歷經(jīng)數(shù)次改造升級,2012年入洗能力達6.0 Mt/a。1990年,田莊選煤廠在浮選設(shè)備技術(shù)升級時采用了4臺五室XJX-T12型浮選機,2組田莊自主知識產(chǎn)權(quán)Φ3 m的微泡浮選機。XJX-T12浮選機屬于機械攪拌自吸式浮選機,礦漿通過中心管入料,存在過流量小的問題,攪拌結(jié)構(gòu)采用雙偏擺傾斜葉輪,流體動力學(xué)參數(shù)不合理,而微泡浮選機處理量小維護工作量大。
隨著田莊選煤廠建設(shè)千萬噸級選煤廠目標的提出,浮選系統(tǒng)設(shè)備的處理能力成為一個制約因素。田莊選煤廠技改后小時加煤量達到1200 t,按照浮選入料占原煤入洗量的30%計算,浮選系統(tǒng)干煤泥處理能力要達到360 t/h,原有浮選系統(tǒng)分選設(shè)備有XJX-T12型浮選機4臺,微泡浮選機2組,理論處理能力為244 t/h,達不到入洗要求。2011年田莊選煤廠進行技術(shù)升級改造,安裝4臺四室XJM-S20型浮選機,以解決原有浮選系統(tǒng)處理能力不足等問題。
1 XJM-S20型浮選機的試驗和應(yīng)用
XJM-S系列浮選機是我國科研人員在改進XJM-4、研制XJX型浮選機的過程中,同時吸取了國外浮選機的優(yōu)點進而研發(fā)出來的,相比XJM-4、XJX型浮選機,XJM-S20型浮選機結(jié)構(gòu)更合理,浮選效果好,運行可靠,操作維修方便且能耗低。
1.1 XJM-S20型浮選機的結(jié)構(gòu)特點
XJM-S20型浮選機采用了矩形槽體、雙層傘形葉輪、自吸式的吸氣方式、以及“假底低吸、周邊溢流”的入料方式。
(1)槽體:浮選機槽體由頭部槽體、中間槽體和尾部槽體組成。槽體形狀對槽箱內(nèi)的礦漿流動形態(tài)有一定的影響,最佳的礦漿的流態(tài)可保證得到較高的氣泡礦化速度,又不降低浮選的選擇性,經(jīng)過對幾種槽體斷面分析得出,當(dāng)槽體截面的寬度和高度相同時,矩形斷面的面積最大,也就是在幾何容積相同的情況下,矩形槽的攪拌區(qū)和分離區(qū)的容積比值最大,能最大程度的提高氣泡的礦化速率[2]。為防止各槽體之間串料,槽體之間加設(shè)了埋沒式中礦箱,中礦箱起到導(dǎo)流礦漿的作用,有效的防止了串料,同時礦化氣泡和排除的礦漿逆向運動,提高了分離精度[3]。浮選機整體液面由尾礦箱閘板調(diào)節(jié)。
(2)攪拌機構(gòu):XJM-S20型浮選機由XJM-4型浮選機改進而來,雙層傘形結(jié)構(gòu)降低了葉輪的功耗,又降低了葉輪的鑄造、加工困難、輪腔易堵的問題。研究發(fā)現(xiàn),XJM-S型浮選機相比其他吸入式浮選機,功率消耗最低,此浮選機采用的分體式葉輪定子結(jié)構(gòu),也更便于浮選機的安裝和檢修。上下層葉輪的循環(huán)量可調(diào)節(jié),以適應(yīng)不同可浮性質(zhì)的煤泥。上循環(huán)量通過定子蓋板上的調(diào)節(jié)裝置來改變循環(huán)流量的截面調(diào)節(jié),下循環(huán)量通過更換下吸口的調(diào)節(jié)板調(diào)節(jié)。對于易浮煤,加大下循環(huán)量,對于難浮煤,增大上循環(huán)量[4]。
1.2 XJM-S20型浮選機的工藝特點
XJM-S20型浮選機與XY-2.5型礦漿預(yù)處理器聯(lián)合使用,預(yù)處理器葉輪為雙層傘形葉輪,上層葉片具有大流量特性,在吸入新鮮礦漿的同時還能循環(huán)槽內(nèi)礦漿,使礦漿呈懸浮狀態(tài),完成礦漿的攪拌和礦漿預(yù)先礦化。預(yù)先礦化后的新鮮礦漿給入浮選機第一室的假底下,采用“假底低吸、周邊溢流”的入料方式,其主要部分從假底中心的吸漿管吸入葉輪底部,其余部分從假底周邊與槽壁的間隙上升,進入攪拌區(qū),這種方式克服了直流式入料礦漿易發(fā)生短路的現(xiàn)象,又克服了自我吸入式礦漿通過量小的特點。槽體內(nèi)礦漿呈“W”型立體循環(huán),保證液面穩(wěn)定,氣泡分布均勻,流態(tài)合理。進氣管吸入的空氣聯(lián)通上層和下層葉輪腔體內(nèi)部,提高礦漿的礦化速率,降低槽體低效能部分,提高了浮選的效率。
1.3 XJX-T12型和XJM-S20型浮選機的單機檢查
XJX-T12和XJM-S20型浮選機單機試驗數(shù)據(jù)如表1。
從表1可以看出, XJX-T12型浮選機和XJM-S20型浮選機的浮選精煤產(chǎn)品灰分在10.00%~11.50%之間,符合田莊選煤廠的浮選精煤產(chǎn)品質(zhì)量要求。在滿足質(zhì)量要求的前提下,相比XJX-T12型浮選機,XJM-S20型浮選機的精煤灰分低0.02%,尾礦灰分高4.09%,浮選精煤產(chǎn)率提高1.42%。通過單機檢查數(shù)據(jù)的對比,相比XJX-T12型浮選機,XJM-S20型浮選機浮選完善指標提高1.35%,浮選精煤數(shù)量指數(shù)提高2.03%,說明相同入料情況下,XJM-S20型浮選機的分選效率高,精煤回收率高,浮選效果優(yōu)于XJX-T12浮選機。
2 油耗指標
配套使用的XY-2.5型礦漿預(yù)處理器可以使藥劑以氣溶膠的形式與礦漿接觸,從而改善氣泡的礦化效果和礦粒的浮選性能,減少浮選藥劑用量,同時XJM-S20型浮選機在某選煤廠的工業(yè)性試驗數(shù)據(jù)表明,XJM-S20型浮選機的藥劑用量相比同期在用的XJX-T12型浮選機可節(jié)省藥劑耗量的30%[2],在XJM-S20型浮選機投入使用后,田莊選煤廠噸煤油耗也呈下降趨勢。08、09年的平均油耗為0.68 kg/t干煤泥,11、12年的平均油耗為0.625 kg/t干煤泥,13年至今油耗穩(wěn)定在0.55 kg/t干煤泥。
3 能耗指標
XJM-S20型浮選機和XJX-T12浮選機分別為四室和五室,通過計算額定功率和處理量對比,XJM-S20型浮選機較XJX-T12型浮選機噸干煤泥電耗降低了26.99%,在單系統(tǒng)運行或入浮量較小時,通過合理選擇兩種浮選機的開車臺數(shù)可有效地降低消耗。
4 使用效果和經(jīng)濟效果評價
(1)處理能力的提高。現(xiàn)有4臺XJX-T12型浮選機和4臺XJM-S20型浮選機的處理能力為392 t/h,在入洗量為1200 t/h時,入浮干煤泥量約為360 t/h。浮選系統(tǒng)可以實現(xiàn)煤泥水全部入浮,滿足生產(chǎn)要求。
(2)分選精度的提高。通過表1看出,精煤灰分滿足質(zhì)量要求的同時,XJM-S20型浮選機的尾礦灰分上升4.09%,浮選完善指標也增加1.35%,說明XJM-S20型浮選機對于煤泥的分選效率較高。
(3)產(chǎn)率的提高。根據(jù)表1數(shù)據(jù),在同等條件下,XJM-S20型浮選機比XJX-T12型浮選機的浮選精煤產(chǎn)率提高約0.28%。按照入洗原煤6.0 M t/a,4臺XJM-S20型浮選機可多回收精煤5040 t/a,經(jīng)濟效益顯著。
(4)油耗電耗的降低。數(shù)據(jù)表明,XJM-S20型浮選機的噸煤電耗較XJX-T12型浮選機降低26.99%,同時浮選油耗呈現(xiàn)穩(wěn)中有降的趨勢,達到節(jié)能降耗的效果。
5 結(jié)語
XJM-S20型浮選機在田莊選煤廠的應(yīng)用有效的解決了制約田莊選煤廠浮選系統(tǒng)處理能力不足的難題,并且在保證精煤質(zhì)量的前提下,提高了精煤產(chǎn)率,降低油耗電耗,取得了良好的經(jīng)濟和社會效益,為田莊選煤廠順利實現(xiàn)升級改造提供了保證。
參考文獻
[1] 李平,陳法杰,孫曉華.淺談田莊選煤廠XJX-T12浮選機的改造[J].選煤技術(shù),2004(4):26-28.
[2] 潘海軍,劉萬超.XJM-S20型浮選機在平溝選煤廠的應(yīng)用[J].選煤技術(shù),2008(6):40-42.
[3] 孟紅芳.淺談XJM-S型浮選機[J].選煤技術(shù),2004(6).
[4] 謝廣元.選礦學(xué)[M].中國礦業(yè)大學(xué)出版社,2001.