高 元 楊廣國 常連玉 高 麗
(1.中國石化石油工程技術研究院,北京 100101;2.中國石油大學勝利學院,山東東營 257061)
橋古區塊位于塔里木盆地沙雅隆起雅克拉斷凸構造帶,是塔河油田的重要勘探區塊之一,主要鉆遇地層有第四系、新近系、古近系、白堊系、石炭系、前震旦系,鉆探目的層為前震旦系。該區塊自2010 年第1 口探井橋古1 井開鉆至今,累計完成6 口井固井施工,優良率僅為33%,遠低于塔河油田70%的平均水平,嚴重制約了該區塊勘探開發進程,成為塔河油田主要難點區塊之一。
該區塊白堊系卡普沙良群組深5 500 m 左右,由巴西蓋組、舒善河組、亞格列木組組成,為一套干旱炎熱氣候條件下沉積的陸相紅層,以棕色、棕褐色、褐色粗粒砂巖和泥巖為主,局部夾灰綠色、灰色砂巖、泥巖互層。由于壓實作用及構造活動的應力作用影響,形成了部分構造微裂縫及壓溶縫。卡普沙良群地層泥質含量高,黏土礦物含量45%~80%,巴西蓋組棕紅色泥巖蒙脫石含量可達黏土礦物總量的60%以上,地層水敏性強,在鉆井、固井過程中,自由水易沿裂縫進入泥頁巖深部,導致泥巖產生膨脹與水化應力,改變原有應力平衡,進而產生剪切破壞,產生破碎、掉塊與垮塌,造成井徑不規則[1-2]。
該區塊吉迪克組、蘇維依組、庫姆格列木群地層泥巖、膏質泥巖、粉砂質泥巖、泥膏巖、泥質粉砂巖、粉砂巖互層發育。該泥巖層屬“軟泥巖”,在上覆地層壓力和構造應力的作用下可產生塑性流動,同時地層較多的石膏和鹽具有較強的水化分散性及吸水膨脹性,特別是當石膏充填于泥巖粉砂巖孔洞、裂縫中時,在石膏水化分散后,地層失去骨架支撐,引起縮徑。另外,強烈水化后的泥巖混入鉆井液中,造成鉆井液中有害固相增加,鉆井液流變性變差,從而在井壁形成劣質濾餅,造成井眼縮小。粉砂巖由于滲透率高,鉆井液濾失量大,易在井壁形成厚厚的濾餅,也會使得井徑縮小,造成該地層段易發生管具遇阻、黏卡等復雜情況[3]。
此外,因井眼縮徑造成的環空間隙變小,容易導致巖屑在縮徑處堆積,造成井眼憋堵,導致施工高泵壓,甚至憋漏地層,嚴重影響固井質量。
該區塊庫姆格列木群、卡普沙良群、巴什基奇克組油氣水活躍,主要表現為氣測異常層、油斑、油跡、含油水層等油氣顯示[4]。該區塊井油氣顯示層數多,分布井段長,油氣層間互,起下鉆作業中后效較嚴重,油氣層壓穩困難。如QG4 井在井深4 998~ 5 768.79 m之間油氣顯示異常活躍,油氣顯示達22個,各顯示層厚度不均,其中最厚為15.00 m,最薄僅為0.25 m。
針對橋古區塊膏泥巖發育、油氣水活躍、防漏與壓穩困難等問題,通過環空漿柱結構與流變學優化設計、優選水泥漿體系、改進施工工藝等技術措施解決該區塊固井技術難題。
下套管前,使用原鉆具結構通井,消除井內臺階,參照電測井徑曲線對縮徑點和井眼曲率變化大的井段反復認真劃眼,確保起下鉆通暢。通井到底后,使用超級纖維有效清潔井眼,清除井底沉砂,并將纖維充分循環出井。套管下入前,調整鉆井液性能,但原則上不做大幅調整,只適當降低鉆井液黏度和切力,調整流變性,以保證井下穩定,確保不漏、不涌、不垮塌[5]。待鉆井液性能達到要求后,向裸眼井段加入適量的固體和液體潤滑劑,降低下套管摩阻。嚴禁裸眼段注入高黏鉆井液作為封閉漿。
橋古區塊尾管固井水泥漿密度在1.88~1.92 g/cm3之間,封固段長度為1 000 m 左右。前期使用膠乳防氣竄水泥漿4 井次,其中1 口固井質量優質,2口合格,1 口不合格;使用其他防氣竄水泥漿體系2井次,1 口良好,1 口合格;絕大部分井油氣顯示井段封固質量為合格或不合格。上述6 口井施工過程中均未出現漏失。因此,從增加水泥漿抗鹽性能,抑制水泥石體積收縮入手,綜合考慮地層巖性特征,改用微膨脹防氣竄鹽水水泥漿體系。該體系中的穩定劑包含有超細活性材料,可以增加水泥石密實性,降低水泥石孔隙度與滲透率,增加氣體運移阻力;晶格膨脹劑可有效彌補水泥漿因失水和水化造成的體積收縮;鹽可有效抑制地層黏土礦物的水化膨脹與分散,維持井眼穩定,防止井壁坍塌,改善水泥石與地層的膠結。為應對可能出現的漏失情況,室內優化出不同密度的水泥漿體系,配方如下,性能見表1。
1#:G 級水泥+90%粉煤灰+5%穩定劑+4%膨脹劑DZP-2+14%降失水劑DZJ-Y+2%早強劑H+1.0%緩凝劑DZH-2+18%NaCl+133%水;
2#:G 級水泥+4%穩定劑+2%膨脹劑DZP-2+5%降失水劑DZJ-Y+0.85%緩凝劑DZH-2+5% NaCl+48%水;
3#:G 級水泥+35%SiO2+4%穩定劑+2%膨脹劑DZP-2+5%降失水劑DZJ-Y+0.85%緩凝劑DZH-2+5%NaCl+48%水;
4#:G 級水泥+2%膨脹劑DZP-2+5%降失水劑DZJ-Y+0.5%緩凝劑DZH-2+5%NaCl+44%水。

表1 微膨脹防氣竄鹽水水泥漿綜合性能
由表1 可以看出,微膨脹防氣竄鹽水水泥漿體系流變性好、API 失水低、稠化過渡時間短,SPN 值小于3,防氣竄效果好。室內對配方3 進行超聲波實驗,動態觀察水泥漿發展狀況,直觀地評價水泥石膠凝強度發展,實驗結果如圖1 所示。

圖1 微膨脹防氣竄鹽水水泥漿靜膠凝強度發展曲線
從圖1 可以看出,該體系在靜膠凝強度從48 Pa發展到240 Pa 時間在5 min 左右,其過渡時間短,降低了因水泥漿失重造成的氣竄風險。
水泥漿在候凝期間,按傳壓方式可分為液體傳壓階段、液塑態孔隙傳壓階段、塑固態孔隙傳壓階段。其中在液塑態孔隙傳壓階段,水泥漿靜膠凝強度(SGS)在48~240 Pa 之間,水泥漿內部結構力、與套管和井壁的連接力的增加,阻擋了上部液柱壓力的有效傳遞,但其結構強度卻還不足以阻擋氣體的運移,此時因失水造成的體積收縮也不能得到有效補償,各種因素導致該階段氣竄風險最大[6-9]。
參考膠凝失水系數法[6],并考慮環空加壓的影響,同時引入分段氣竄預測模型[10]指導氣層壓穩設計。只考慮水泥漿因膠凝失重和失水造成的壓力損失,前置液按鉆井液近似計算,其壓穩系數GELFL的計算公式為

式中,ρl,ρt,ρm分別為領漿、尾漿、鉆井液的密度,g/cm3;ll,lt,lm分別為領漿、尾漿、鉆井液液柱長度,m;pr為通過井口對環空液柱施加的壓力,MPa;pls為領漿最大膠凝失重,MPa;pts為尾漿最大膠凝失重,MPa;pfl為失水失重,MPa;pg為氣層壓力,MPa。
該壓穩設計中,水泥漿為雙凝體系,短候凝高早強尾漿封固油氣層段,領、尾漿靜膠凝強度呈階梯狀發展,在尾漿靜膠凝強度達到240 Pa 時,領漿的靜膠凝強度小于48 Pa。領、尾漿最大膠凝失重分別發生在SGS 為48 Pa 和240 Pa 時,計算公式為

式中,Dh,Dp分別為井眼直徑和套管外徑,mm。
當式(3)計算的尾漿膠凝失重大于尾漿段初始液柱壓力時,pts為尾漿初始液柱壓力與該段凈水壓力之差

式中,ρw為水的密度,g/cm3。
因失水造成的失重pfl為

式中,Aj為井眼在水泥漿段裸眼面積,cm2;t1為水泥漿靜膠凝強度達到48 Pa 時間,min;t2為水泥漿靜膠凝強度達到240 Pa 時間,min;qt為水泥漿在過渡階段單位面積上的失水速率,mL/(cm2·min);Cf為水泥漿體積壓縮系數,2.6×10-2m3/MPa。
若GELFL 值大于1,則表明環空水泥漿靜液柱壓力在尾漿靜膠凝強度為240 Pa 時,可以壓穩氣層;若GELFL 值小于1,則表明氣層未壓穩,發生氣竄的可能性大。
(1)使用雙凝水泥漿體系,緩凝領漿保證傳遞上部液柱壓力;速凝尾漿在氣層段形成高早強水泥環控制氣竄,上返至油氣層頂部以上50~100 m[11]。
(2)使用抗高溫鹽水研磨型沖洗液(密度1.07 g/cm3)和抗高溫鹽水加重隔離液(密度1.50 g/cm3)相結合的MS 前置液體系,沖洗液低返速下易達到紊流頂替,低黏高切加重隔離液可有效驅替鉆井液并有效隔離水泥漿,前置液紊流接觸時間不少于10 min,或占環空高度不低于300 m。
(3)使用固井軟件模擬,套管鞋以上200 m 每2根套管放一個樹脂旋流剛性扶正器,油氣層段旋流剛性扶正器和彈性扶正器交替安放,每5 根套管安放一只扶正器,現場根據實際井徑對扶正器進行調整優化,確保套管居中度大于70%。
(4)采用紊流—塞流復合頂替技術,在沖洗液出套管時即達到紊流頂替,施工后期降低排量,使用塞流頂替。
(5)采用大陸架NSSX-C ?244.5 mm×?177.8 mm 內嵌式懸掛器,并在主要層段使用樹脂旋流剛性扶正器。
(6)替漿到位后,上提立柱3 柱,先大排量正循環2 周,再反循環2 周,最后關井憋壓候凝。
使用微膨脹防氣竄鹽水水泥漿體系,結合使用新型分段壓穩氣竄預測模型在橋古區塊使用2口井,固井質量均為優質。下面以S53-1 井?177.8 mm 尾管固井為例詳細介紹固井情況。
S53-1 井是一口油藏評價井。該井?215.9 mm鉆頭從4 786.00 m 鉆至5 692.00 m 中完,套管下深5 691.63 m,懸掛器位于4 673.82~4 679.34 m。該井在庫姆格列木群和卡普沙良群地層鉆遇油氣顯示層位14 個,氣層活躍,通井下鉆到底循環有后效,固井壓穩與防漏難度大。雖然該井三開在下套管前使用超級纖維攜砂清洗井眼,但裸眼段經過長時間浸泡后,井壁濾餅厚;多次通井作業后,測井曲線顯示下部油氣層段井徑擴徑嚴重,且存在“糖葫蘆”井眼,使得固井質量難以保證。通過地層承壓能力分析和分段壓穩預測模型計算,設計隔離液密度1.50 g/cm3,領漿密度1.92 g/cm3,封固段為4 473~5 000 m;尾漿密度1.92 g/cm3,封固段為5 000~5 691.63 m,利用式(1)~(5)計算的GELFL 壓穩系數為1.09。水泥漿主要性能如表2 所示。

表2 S53-1 井?177.8 mm 尾管固井水泥漿性能
該井固井施工注入沖洗液4 m3,隔離液8 m3,領漿31 m3,尾漿15 m3;替漿前期大排量2 m3/min 頂替,替漿至最后5 m3左右排量降至0.5 m3/min 頂替至碰壓;替漿結束后先正循環2 周,循環排量2 m3/min;然后反循環2 周,排量0.8 m3/min,關井憋壓候凝16 h,壓力0.2 MPa,然后開井候凝24 h 后下鉆探掃塞,測聲幅。聲幅測井解釋結果為優秀井段占69.2%,良好井段占27.1%,綜合評定為優質。
(1)微膨脹防氣竄鹽水水泥漿體系具有API 失水小于50 mL、24 h 抗壓強度大于14 MPa、防氣竄效果好等特點,可滿足橋古區塊泥巖、膏巖層固井對水泥漿性能的要求。
(2)考慮井筒加壓對氣層壓穩的影響,結合GELFL 系數法和新型防氣竄預測模型指導橋古區塊固井壓穩設計,現場應用2 口井均取得良好效果,尾管固井均評為優質,有效解決了橋古區塊氣層尾管固井難題。
(3)針對氣井固井,建議加強水泥石腐蝕和水泥環長期穩定性研究。
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