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Lurgi低溫甲醇洗熱再生塔冷凝回流系統工藝優化

2013-12-11 03:32:28張幸磊河南龍宇煤化工有限公司河南476600
化工管理 2013年24期
關鍵詞:系統

張幸磊(河南龍宇煤化工有限公司 河南 476600)

一、工藝概述

河南龍宇煤化工有限公司建有50萬噸/年甲醇裝置一套,該裝置于2008年4月投產,配套氣體凈化單元采用Lurgi低溫甲醇洗工藝,設計處理能力為 211693 Nm3/h(干基),其操作彈性范圍為50-110%。

該工藝原理是以拉烏爾定律和亨利定律為基礎,依據低溫狀態下的甲醇具有對H2S和CO2等酸性氣體的溶解吸收性大、而對H2和CO溶解吸收性小的這種選擇性,來脫除粗合成氣中的H2S、CO2等酸性氣體和NH3、HCN、HCl、羰基化合物等微量組分,從而達到凈化粗變換氣的目的。該過程在吸收塔內實現,吸收后的甲醇經過減壓后送至熱再生塔,徹底釋放出CO2、H2S氣體。

二、熱再生系統存在的問題

熱再生冷凝回流系統系統包含熱再生塔C04,酸氣冷卻,冷凝器 E01、E02、E03、E04,回流槽 T01,回流泵 P01,分離槽 S01 等設備,見圖1。

吸收過H2S和CO2的富甲醇,經降壓閃蒸后進入熱再生塔C04,再次閃蒸后的甲醇經液位控制進入熱再生段,通過與來自塔底的熱甲醇蒸氣進行傳質過程,徹底釋放出甲醇中吸收的H2S和CO2及其他微量組分,再生后的甲醇經過冷卻后重新回到吸收塔吸收粗煤氣中雜質氣體。

釋放出的含有甲醇蒸汽的氣體混合物稱為酸性氣,溫度約為89℃,依次進入E01殼程、E02殼程,冷卻至55-60℃,一部分甲醇被冷凝下來,進入回流槽T01分離,酸性氣經E03、E04進一步冷卻至-20℃左右后,進入分離器S01中,在此甲醇冷凝液被收集并送回到回流槽T01,出分離器的酸性氣經復熱后送界區。回流槽T01中收集的甲醇,通過回流泵P01加壓后,大部分返回到熱再生塔C04的頂部作回流用,一小部分被引出至界區,以防微量組份在系統中有累積。

該系統運行至今已超過5年,期間經過技術管理人員不斷的改進和優化,使得工藝逐步完善,運行更加穩定。運行中的問題主要有以下幾點:

1、酸性氣溫度過高:在滿足再生后貧甲醇質量要求的前提下,出再生塔C04的酸性氣溫度過高,導致最終送至界外的酸性氣溫度過高。

2、回流泵頻繁氣蝕:回流泵P01頻繁出現氣蝕,導致運行泵與備用泵頻繁切換檢修。

3、閃蒸氣量過大:熱再生塔頂閃蒸氣量過大,高負荷時甚至導致塔頂超壓。

這些問題在一段時間內都嚴重影響了熱再生系統的運行和管理難度。

三、原因分析和應對措施

1、酸性氣溫度過高問題:

出界區的酸性氣,設計溫度為25℃,被送至硫回收裝置用以回收其中的含S氣體,生產工業硫磺,變廢為寶。在運行初期,在滿足再生后貧甲醇純度的前提下,出界區的酸性氣體經常在40℃以上,這導致出界區酸性氣中夾帶過多甲醇,進入硫回收裝置后,甲醇在燃燒爐內不完全燃燒而析碳,附著在管道和設備內,導致硫回收裝置經常發生管道堵塞而檢修,現場環境較差。另一方面也使低溫甲醇洗裝置甲醇消耗達到設計值的近十倍。

分析原因,其一是系統熱量輸入較設計值有所增加。由于粗煤氣中微量組分較設計值偏高,導致再生所需的熱量增加。針對該情況,經過平衡計算,繪制不同情況下系統熱量需求曲線,用于指導操作,確保在滿足再生需求時,盡量減少熱量輸入,降低冷凝系統移熱負荷。其二是冷凝系統換熱器設計負荷過小,導致熱量移出不夠。主要表現在水冷器E02,由于安裝位置較高,換熱面積不足,導致出水冷器酸氣溫度高出設計值20℃。后更換換熱器,并通過冷介質重新分配,增大進入E04換熱器的冷介質流量,最終增大冷凝系統移熱能力,使出界區酸氣溫度降至-20℃左右,確保了后系統硫回收裝置穩定運行,降低甲醇消耗至設計指標以內。

2、回流泵頻繁氣蝕問題:

在上述問題解決后,熱再生系統回流經常出現氣蝕現象,導致回流液不能外送,系統需緊急向地下儲槽排放甲醇。同時回流泵頻繁切換,也導致泵機械密封滲漏現象頻繁,滲漏的甲醇含有H2S、雜醇及其他微量組分,惡臭味較大,對現場環境及操作工人身健康造成潛在威脅。

分析原因,由于回流槽T01內部為中空結構(見圖1),自S01來的冷甲醇在T01底部流動至P01入口,自E02來的熱酸氣在T01頂部流動至出口去E03,兩者同向流動。由于冷甲醇溫度較低(-25℃左右),在S01中重新吸收了一定量的酸性氣,而進入T01后由于冷態密度較大,在其底部平流,至P01入口處,由于葉輪做功升溫而析出部分氣體,導致在葉輪處發生氣蝕。現場兩點顯現可以驗證,其一是泵入口管線結霜與氣蝕同步出現;其二是當排空T01內液位至很低時,泵氣蝕現象很大程度緩解(此時冷甲醇與熱酸氣接觸換熱,析出酸氣)。

針對上述情況進行改造,其一,對T01內部進行改造(見圖2),將來自S01的冷甲醇進口管線加長并設置分布器,分布器開口向上,使冷甲醇向上噴出與熱酸氣充分接觸換熱,既能使冷甲醇充分加熱釋放吸收的酸氣,又能在一定程度上降低酸氣溫度。其二,交換酸氣進出口,使兩者改為逆流接觸,充分換熱。其三,將P01由離心泵改為屏蔽泵,徹底杜絕機封泄漏問題。通過改造,徹底解決了回流泵P01的氣蝕想象,杜絕了滲漏,改善現場環境。

3、閃蒸氣量過大問題:

隨著低溫甲醇洗達標達產及運行負荷的逐步提高,熱再生塔T01頂部閃蒸氣量逐漸增大,壓力調節閥經常需要打開副線來調節壓力,以避免系統超壓。分析原因,主要是輸送至熱再生塔T04的甲醇中氣體含量過多,同時壓力調節閥口徑過小,導致閃蒸氣輸送量受限。

針對上述情況進行改造,其一是降低前系統閃蒸塔T02、T03的操作壓力,維持在接近操作下線范圍。其二是增加壓力調節閥閥芯套筒開孔數,增大閃蒸氣輸送量。通過改造,確保了壓力調節閥開度在50%左右,同時也減小了熱再生負荷,確保系統運行穩定。

結束語

通過上述幾項改造及其他一些改造,影響我公司低溫甲醇洗裝置熱再生系統運行的因素基本消除,裝置現場操作及檢修工作量大幅減小,裝置管理難度也顯著降低,運行穩定可靠,在今年更是連續穩定運行超過300天后,隨造氣裝置一同計劃停車檢修。

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