蘭 江
(珙縣電廠,四川珙縣 644500)
隨著國家和地方省市一系列節能減排政策的出臺,對火電廠煙氣脫硫系統的正常穩定運行和達標排放要求越來越高,如何保證脫硫系統的安全穩定運行對火電廠而言至關重要。在石灰石-石膏濕法煙氣脫硫中,吸收塔漿液密度是確保脫硫系統安全、經濟及穩定運行的重要參數,吸收塔漿液密度控制不當會給脫硫系統帶來嚴重的后果。珙縣電廠2×600 MW機組煙氣脫硫系統自投運以來,由于各種因素造成吸收塔漿液密度居高不下,嚴重影響脫硫裝置的安全穩定運行。對吸收塔漿液密度高的危害、原因進行認真分析,并有針對性地提出控制解決措施,從而確保脫硫系統的安全穩定運行。
珙縣電廠2×600 MW機組煙氣脫硫項目是與主機同步建設的工程,由中國華電工程(集團)有限公司引進的M.E.T煙氣脫硫技術,采用石灰石-石膏濕法,進行全煙氣脫硫,采用一爐一塔模式,無GGH,引風機和增壓風機合用,設計脫硫效率不低于96.2%。1號、2號爐脫硫裝置分別于2011年2月、8月與主機同步完成168 h試運。
珙縣電廠2×600 MW機組煙氣脫硫工程采用一爐一塔的石灰石-石膏濕法脫硫工藝。從鍋爐出來的煙氣經電除塵器除塵,再經引風機升壓后直接進入吸收塔內,原煙氣在吸收塔內與噴淋層噴射的漿液逆向接觸,原煙氣中的SO2與被吸收塔漿液循環泵打入噴淋層噴淋下來的石灰石/石膏漿液逆流接觸發生化學反應,生成亞硫酸鈣(CaSO3),并被氧化風機鼓入的空氣強制氧化成硫酸鈣,結晶后生成石膏(CaSO4·2H2O),經過處理的煙氣經除霧器除去液滴后以50℃左右的溫度進入煙囪排向大氣。
充分洗滌煙氣后的漿液被收集在吸收塔漿池中,吸收塔漿池分為氧化區和結晶區。在氧化區,氧化空氣通過空氣分配系統被鼓入漿液中,使漿液中生成的亞硫酸鈣氧化形成石膏。在結晶區,細的石膏顆粒變大,形成易于脫水的大晶體。
主要化學反應如下。


吸收塔石膏漿液通過石膏漿液排出泵,送至石膏漿液旋流站進行一級脫水,石膏漿液旋流站底流含固量約50%,進入真空皮帶脫水機給料箱,通過真空皮帶脫水機給料泵送至真空皮帶脫水機進行二級脫水,脫水后的產物為含水量小于10%的石膏,經皮帶輸送機送至石膏倉。
石膏脫水系統共設置2臺石膏水力旋流器,為單元制配置,每臺設置旋流子7個(6用1備),分別對應2座吸收塔。設置2臺真空皮帶脫水機共用,每臺真空皮帶脫水機出力為2臺鍋爐的100%BMCR工況的75%。
當吸收塔漿液密度升高時,會造成漿液循環泵、石膏漿液排出泵、吸收塔攪拌器電流增加、電機線圈溫度升高,從而造成循環泵、石膏排出泵、吸收塔攪拌器等工作負荷增大,電耗增加。漿液密度升高后對漿液循環泵、石膏漿液排出泵、吸收塔攪拌器、漿液循環管道、石膏排出管道等沖刷、磨損增加,造成設備出力下降,管道泄漏,嚴重時造成設備損壞。
當吸收塔漿液密度高時,煙氣中攜帶的石膏會沉積在最上層噴淋管上,造成最上層的噴淋管承重增加。同時還會造成噴淋管內石膏沉積,循環泵對噴淋管的壓力增大,導致噴淋管組承載力加大,當承載力大到一定程度后,會導致噴淋管組坍塌。
當吸收塔漿液密度高,石膏漿液中的CaSO4·2H2O過飽和度過大時,溶液中的CaSO4就會在吸收塔內各組件表面析出結晶形成石膏垢,造成石膏在塔壁、塔底、循環泵入口濾網等部位大量沉積,特別是漿液循環泵入口濾網,石膏大量沉積,致使漿液循環漿液量下降,造成循環泵容易氣蝕,再加上漿液的腐蝕,使循環泵葉輪損壞很快。循環泵的氣蝕還會引起循環泵、管道及入口濾網震動,造成循環泵損壞,管道泄漏,濾網損壞。
吸收塔漿液密度高,會抑制SO2的吸收,導致反應不完全,脫硫效率明顯下降。漿液循環泵葉輪磨損,入口濾網石膏大量沉積堵塞,致使循環漿液量降低,液氣比降低,脫硫效率降低。循環泵入口濾網破損、循環管道襯膠破損脫落,造成吸收塔內雜物及管道脫落的襯膠進入噴淋層內堵塞噴嘴,降低脫硫效率。
脫硫吸收塔漿液密度正常運行控制在1 080~1 130 kg/m3左右,最高不超過1 200 kg/m3,由于吸收塔漿液密度高對脫硫系統的危害,為確保脫硫系統安全運行,脫硫系統被迫退出運行,嚴重影響脫硫系統投運率。
珙縣電廠地處西南高硫煤地區,原煤含硫量普遍較高,珙縣電廠2×600 MW機組煙氣脫硫工程設計燃煤含硫量3.54%,由于煤源緊張,進煤礦點多而雜,造成實際入廠煤質時有超過設計煤質,且煤質熱值偏低,致使設計工況下的脫水系統不能滿足目前脫硫需要,造成脫硫吸收塔漿液密度居高不下。
4.2.1 漿液品質影響
(1)由于煤質含硫量超過設計值,為保證脫硫效率,石灰石供漿量增大導致漿液密度高,石灰石供漿量過大會造成石膏中碳酸鈣含量增大,未反應的石灰石顆粒隨漿液進入脫水系統,堵塞脫水機濾布孔造成脫水效果變差,脫水機無法正常運行,漿液密度不能控制。
(2)石灰石中的氧化鎂等雜質含量過多,在吸收塔內會影響石膏結晶的粒度和純度,不利于石膏的結晶,同時各種雜質進入脫水機后會附著在石膏表面,阻礙石膏脫水,致使脫水機不能正常運行。
(3)吸收塔入口煙塵濃度大,煙氣中的煙粉塵進入漿液系統,由于其粒徑較小會包裹在石灰石顆粒的表面,并對石灰石的溶解造成影響,由此導致漿液中石灰石顆粒增多,漿液密度增大,石膏脫水效率降低。雜質含量過高,對設備造成磨損,特別對于水力旋流器,雜質的磨損會造成旋流子沉砂嘴口徑變大,使得旋流效果達不到原設計要求,底流濃度降低,造成脫水效果變差。
(4)石膏漿液中CaSO3含量過高易生成CaSO3·1/2 H2O,該物質呈針狀晶體,其粒徑偏小,粘性高,密度大。當CaSO3·1/2 H2O含量過高時,會造成漿液粘稠、密度偏大,致使真空皮帶脫水機難以分離出水分。造成石膏漿液中CaSO3含量過高的主要原因是脫硫塔內漿液氧化不充分,由于塔內氧化空氣量不足,使得漿液中的亞硫酸鈣難以被完全氧化為硫酸鈣。
(5)石膏漿液中氯離子主要來源于煙氣中的HCl和工藝水,石膏漿液中的晶體在結晶過程中,氯離子與溶液中的鈣離子生成性質穩定的六水氯化鈣,會造成石膏含水率上升。此外,氯化鈣還阻礙結晶水析出,對石膏脫水造成影響。
4.2.2 脫水系統設備影響
(1)由于煤質偏離設計煤質,致使旋流站出力不足,且旋流子分離效果差,未達到設計底流濃度50%,造成底流漿液濃度和漿液量不足,此外旋流子堵塞、泄漏頻繁,故障率高,致使吸收塔密度不能正常維持。
(2)漿液品質惡化,脫水機脫水效果變差,含水率大增,造成石膏皮帶輸送機主動、從動滾筒、托輥等轉動部分石膏粘附、堆積,致使皮帶機經常跑偏跳閘,脫水機聯動跳閘停運,嚴重影響脫水機安全穩定運行。
(3)由于漿液品質差,造成脫水機下料口、刮刀及濾布沖洗斜槽石膏堆積嚴重,造成脫水機濾布卷入驅動輪與石膏出口托輥之間間隙內,使濾布、托輥損壞,嚴重影響脫水機正常運行。
(4)脫水機濾布沖洗水噴嘴由于水質原因,造成堵塞頻繁,濾布沖洗效果差,過濾能力降低。
(5)脫水機給料系統再循環襯膠管道彎頭磨損泄漏頻繁,消缺率較高。
廢水旋流子堵塞頻繁,致使漿液中大量的懸浮物、重金屬、氟離子和氯離子等不能及時消除,一方面加速脫硫設備的腐蝕,另一方面影響漿液及石膏的品質。
(1)加強燃煤管理,做到高、低硫煤的合理摻配,使燃煤盡量接近設計煤質。
(2)認真做好石灰石進料驗收工作,提高石灰石進料品質。
(3)優化電除塵各電場二次電壓、電流及振打時間的設定,將電除塵5個電場振打間隔時間延長,降低煙塵的二次飛揚,提高除塵效率,降低煙塵濃度,減少對吸收塔漿液污染,提高漿液品質。
(4)加強運行調整,維持 pH 值在5.0 ~5.8,加強對氧化空氣系統運行監視調整,根據漿液品質化驗數據進行調整,防止CaSO3含量過高。根據1號脫硫氧化空氣冷卻水量低,氧化空氣溫度高,氧化風管存在堵塞的現象,將氧化空氣噴嘴孔徑增大,氧化冷卻水量由5 m3增大到8 m3,有效地降低氧化空氣溫度,防止氧化風管結垢堵塞,確保氧化空氣系統正常運行,避免漿液品質惡化影響脫水系統正常運行。
(5)為提高石膏旋流站出力,將預留旋流子接口投入,使旋流子由7個增為8個,同時將石膏漿液再循環回流管節流孔板由180 mm降低至170 mm,提高旋流站入口流量,使旋流站出力得以提高。此外由于目前旋流子底流濃度低于45%,將旋流子改為一分二旋流子,旋流子直徑由150 mm減小到100 mm,在總流量不變情況下使底流濃度達到50%以上,提高了脫水效果。
(6)為確保脫水機安全穩定運行,將石膏皮帶輸送機取消,脫水機脫除的石膏直接落入石膏庫中,并將石膏下料口增大防止石膏堆積。
(7)為防止脫水機濾布、托輥損壞,在驅動輪與石膏出口托輥間設置托板,防止濾布卷入驅動輪;將濾布沖洗斜槽降低100 mm,增大斜槽與濾布間隙,防止石膏堆積頂住濾布使其移動困難,同時運行值班員加強對石膏刮刀及斜槽的沖洗,防止堆積石膏;此外在濾布張緊托輥上部設置保護開關,在濾布卷入驅動輪張緊托輥上升時,保護動作,脫水機跳閘,確保脫水機安全運行。
(8)適當改大濾布沖洗噴嘴,提高濾布清潔程度,提高脫水效果。
(9)為防止旋流站筒壁磨損泄漏,在筒壁內設置不銹鋼護板圈,防止磨損;將脫水給料管路彎頭更換為耐磨彎頭;運行中定期對石膏旋流站進行沖洗防止堵塞,確保脫水系統穩定運行。
據統計,珙縣電廠1、2號脫硫系統投運后,因吸收塔密度高造成脫硫超標排放6次,脫硫被迫停運5次,吸收塔密度最高達到1 350 kg/m3。通過一系列的改進、控制措施后,未發生因吸收塔密度高原因停運脫硫系統的情況,吸收塔漿液密度控制在1 200 kg/m3以下,脫硫系統投運率由之前的82.5%提高至98.48%,取得良好的效果。雖然通過改進控制措施達到了預期的效果,但目前仍存在廢水系統旋流子堵塞頻繁、脫水機濾布沖洗水質差、雙機運行脫水機無備用等影響脫硫系統正常運行的因素,有待今后做進一步改進,以確保脫硫系統安全穩定運行和達標排放。