張采鋒
中國北車齊齊哈爾軌道交通裝備有限責任公司鑄鋼分廠設備組 黑龍江齊齊哈爾市
XNS5520型焙燒爐,燃燒系統為意大利百得公司生產的BGN200P燃燒器。使用中BGN200P型燃燒器出現一些問題,嚴重影響焙燒爐運行。
燃燒器工作時首先要進行預先吹掃,達到設定時間后再進行下一步以確保安全。現場工作環境灰塵、粉塵較大,一旦堵住壓力開關取壓口,則壓力開關檢測不準,導致工作中經常發生風機不工作或點火異常,造成燃燒器報警停止工作。
焙燒爐在酯硬化工藝中使用,再生砂中潮氣比例高。點火電極工作電壓在8kV以上,如果燃燒器中環境濕度太大,點火電極在工作中極易發生絕緣瓷管被擊穿從而對地放電,這時點火電極前端就不能正常打火點燃天然氣。焙燒爐附近是鋼水澆注廠地,澆注過程中產生的煙氣濕度非常大,雨季時更加嚴重,點火電極旁邊均是濕灰塵,電極根本不能正常工作。
燃燒器風量調節是通過空氣伺服電機控制兩塊風門轉動的角度。現場工作環境很差,再生系統本身灰塵就大,周圍又有鋼水澆注和打箱場地。在風機入口和伺服電機旋轉處產生的大量沉積灰塵極易板結,造成伺服電機和風門轉動困難。一旦伺服電機不能正常工作,則沒有信號反饋到程序控制器,這時燃燒器就會報警而停止工作。
電離電極是檢測燃燒器火焰是否正常燃燒的重要元件,火焰正常燃燒時電離電極產生的電離電流必須在6μA以上,否則就無法檢測出火焰。百得燃燒器的電極使用幾個月后,程控器接收不到電離電流信號,系統報警停止工作。維修電離電極時,經常需要維修人員進入焙燒爐,對維修工作十分不利。
雖然焙燒爐使用中發生故障,燃燒器就會亮起報警指示燈,但故障原因不明。只能拆開上蓋板觀察,憑借維修人員經驗判斷故障部位。點火電極、檢測電極壓力開關和伺服電機是經常需要維護的元件,每次處理故障時拆裝十分不便。
拆除整套BGN200P燃燒器,使用能適應焙燒爐工況的國產高速燒嘴及配套設備。由于百得BGN200P燃燒器燒嘴、風機、控制系統是一體化,更換燒嘴后必須重新設計、安裝電氣控制系統,確保改造后的控制系統安全、可靠運行。燃燒控制器、紫外線光敏管、空/燃比例閥、空氣蝶閥、燃氣電磁閥等關鍵元件,均采用德國霍科德公司產品。為最大程度防止灰塵、振動、潮濕帶來的影響,采用全封閉式繼電器、帶防塵罩式按鈕以及密封性能高的控制箱。改造后燃燒及控制系統和原砂再生控制系統無縫對接,不能影響整個系統正常運行。各元件便于拆卸、維護,方便檢修。

圖1 焙燒爐燒嘴燃燒系統
在拆除BGN200P燃燒器后的爐體原位置安裝1套KC160燒嘴(大連昌榮公司生產)及配套燒嘴磚。KC160燒嘴是燃燒系統核心,特點是高噴出速度、高切換頻率、將空氣與燃氣充分混合防止燃氣回火。在爐前加裝1臺鼓風機(流量2000m3/h、電機功率4kW)為爐內鼓風。在風管路安裝1個手動蝶閥控制進風量。1根長300mm的電極作為點火裝置直接安在燒嘴上,更換和維護十分方便。USV1型紫外線光敏管用于檢測電極,接收物質燃燒時發射的紫外光,有效探測火焰變化并進行控制。一旦發現爐內火焰不穩定或有熄火故障會立刻發出報警信號,同時切斷燃氣電磁閥防止燃氣進入爐內。USV1型紫外線光敏管的觀測孔徑小且離燒嘴較遠,故障極少。IFS258型燃燒控制器是燃燒控制系統的核心部件。燃氣管路安裝VG快開快閉型燃氣電磁閥和GIK型空/燃比例閥,實現恒定的空/燃比例,通過鼓風管路接過來的風壓控制空/燃比例閥燃氣流量,獲得在不同狀態下燒嘴燃燒所需的燃氣量。風管路安裝MK型高溫空氣電磁蝶閥,可方便調整風量。在風管路和燃氣管路上各安裝1個DG型壓力開關,當風壓和燃氣壓力異常時進行保護。在焙燒爐、天然氣管道周圍安裝4個漏氣檢測探頭,一旦檢測出天然氣泄漏,立即報警提示。

圖2 鼓風機電氣控制原理

圖3 燃燒控制器電氣控制原理
按下SB2按鈕,KM1吸合,鼓風機啟動,對焙燒爐進行吹掃(燃氣電磁閥關閉不嚴或多次點火不著時會有大量燃氣聚積,若點火前不先進行吹掃而直接點火極易發生燃爆事故),吹掃時間由延時繼電器KT1控制。鼓風機啟動后,壓力開關KP2動作,KA4斷開。管路中燃氣壓力正常,燃氣管路上的壓力開關KP1動作,KA3斷開。當KT1達到預設時間后KA5吸合,這時即可進行點火工作。若砂再生控制系統發出可點火信號,啟動點火開關SB4,則IFS258型控制器進入火焰模擬和自檢測階段。如果在此期間燒嘴控制器未檢測到火焰信號,這時燃氣電磁閥YV1會打開,同時點火變壓器TX1開始工作,輸出8000V的電壓給點火電極T1,點火電極對燒嘴壁的高壓放電產生電弧,點燃天然氣。如果在安全時間內光電管UV1檢測火焰正常后,點火過程結束,焙燒爐可正常工作,KA1吸合、火焰正常指示燈HL2亮;反之安全時間內沒有檢測到火焰信號,燃燒控制器鎖定,則KA2吸合有報警輸出,同時燃氣電磁閥關閉、故障信號燈HL3亮,此時維修人員或操作者必須查找故障原因。焙燒爐正常工作后由光電管、壓力開關對燃燒狀態、天然氣壓力、風機工作情況進行監測,一旦發現異常,則自動切斷燃氣電磁閥,并輸出報警信號。徹底排除故障后,按下復位按鈕SB3,重新點火繼續工作。西門子MP277多功能顯示屏顯示、記錄所有運行和報警信息,供維修人員查詢使用。
改造后的燃燒控制系統中,原BGN200P型燃燒器與砂再生控制系統PLC所有控制、通信線路不變。圖3中16KA4號線由砂再生控制PLC輸出,在改造后的控制系統中用來控制點火工作,17號、N兩根報警信號線仍輸入至砂再生控制PLC部分,確保改造后無縫對接。溫度均勻性、升溫速度、溫度的恒定是焙燒爐控制重要參數,直接影響舊砂再生質量,溫度控制采用歐陸818P4溫度調節器,使溫度控制更加精確。
焙燒爐工作時,點火正常后燒嘴會用小火維持爐內溫度,這時空氣電磁閥雖未得電,但可將閥門調節到30°位置以保證爐內燃燒所用。溫度調節器脈沖輸出時,KA01得電,由KA01和火焰正常繼電器KA1控制空氣蝶閥,空氣蝶閥再控制GIK空/燃比例閥,此時爐內是大火焰工作;溫度調節器沒有輸出時,空氣電磁閥關閉,進風量減少,隨之空/燃比例閥調節,減少進氣量爐內以小火燃燒。這樣可按工藝要求調節爐內溫度,并且升溫迅速、爐內烘道溫度均勻。這種控制方式可減少點火次數,既可節省點火電極損耗,又可避免因點火不著多次點火時爐內燃氣殘留帶來的安全隱患。
焙燒爐燃燒系統改造后經過兩年多運行,燃燒系統在潮濕天氣、灰塵大環境中運行穩定、故障極少。點火電極、紫外光電管、壓力開關等經常需檢修的元件均便于拆卸,出現問題一般操作者即可處理。焙燒爐燃燒系統全部是自動控制,與原砂再生系統聯動控制,整個控制系統采用多種保護措施,確保安全運行。再生后的舊砂經取樣化驗成分均合格,各項指標均優于改造前,完全滿足工藝要求。 W13.12-28