劉雙營,李軍華,徐艷峰,史曉慧,李升高
(山東省永信非織造材料有限公司,山東 濟南250200)
甲殼素(Chitin)從其研究開發到利用雖然不到30年時間,但憑借其優良的抗菌抑菌性、生物環保可降解、無毒害性能,已經廣泛應用于食品、化工、環保、醫藥等領域。甲殼素纖維作為一種新型纖維,由于其本身可紡性差,在紡織領域的應用大多是與棉、粘膠等纖維混合加工,以提高其可紡性,但是混紡產品限制了甲殼素在醫療衛生領域拓展。目前在純紡制品方面開發較少,特別是純甲殼素在梳理機上的成網技術是一道門坎。我公司對純甲殼素纖維在梳理機上的應用進行了深入研究與實踐,克服了纖網抱合力差、轉移困難、成網均勻性差的技術難題,在水刺生產線上成功開發了純甲殼素水刺非織造布,并實現了規模化生產,為其在人工皮膚、人體醫用仿生材料等方面的應用提供了參考。
甲殼素是一種天然生物高聚物,采用先進工藝,經過脫乙酰基處理、濕法紡絲、凝固拉伸干燥處理等工藝加工而成為纖維。甲殼素纖維為皮芯結構,自然卷曲數量極少,表面光滑,纖維間抱合力較差,同時與棉纖維、水刺專用高清潔粘膠纖維相比,具有線密度大、強度低、質脆而硬等特點,因而決定了純甲殼素纖維開松梳理工藝復雜性,梳理成網的可連續性低,紡織加工困難。在甲殼素纖維大分子中含有活潑的氨基,而纖維素纖維大分子中只含有羥基,氨基的活性大于羥基,故甲殼素纖維具有很好的親水性和很高的吸放濕性,其平衡回潮率一般在12%~16%之間。三種纖維特性對比見表1。

表1 三種纖維特性對比
甲殼素纖維具有較高的吸濕和放濕性,受外界環境溫濕度變化的敏感性較大。在較高的回潮率時,甲殼素纖維間的分子距離增大,纖維間的硬度和脆度降低,使纖維的柔軟性大為改善。在水刺生產線第一道開清工序中,受管道快速氣流影響纖維放濕較快,而要保持梳理時一定的回潮率,因而原料抓取前首先要經過噴霧加濕,讓纖維充分吸濕,加濕比例約0.5%~1%;同時提高開松梳理區的相對濕度,需要達到70%~80%。以上措施可以提高纖維間的抱合力,減少開松梳理過程中纖維的損傷,同時可降低梳理針布表面和纖維間摩擦或纖維間的相互摩擦,消除靜電,為提高梳理可紡性創建前提。
針對純甲殼素纖維強力低、彈性差、比重大等特點,在開清工序中,采用快速速針簾自由開松、適度梳針打手握持開松打擊等工藝措施,確保纖維有效充分開松,減少纖維損傷,保持纖維彈性,同時避免了因高回潮纖維纏打手、掛花等問題。
梳理工序是整個水刺生產流程中的關鍵工序,是控制產品質量的重要環節。我們從金屬針布選型、工藝優化、設備維護、操作規范方面著手,實現了純甲殼素纖維順利轉移、均勻成網,為后工序水刺加固、烘干卷繞成型奠定了基礎。
在現代寬幅高產梳理機上,針布扮演了重要角色,決定著出網質量。開松、分梳、轉移、凝聚、牽伸、剝取、雜亂等這些功能都需通過不同類型的針布來完成,其中錫林、工作輥、道夫是關系到梳理質量、成網轉移的關鍵。甲殼素纖維表面光滑、卷曲率低、初始模量大、強力低、纖維間抱合力差,能在2.5m幅寬的梳理機上均勻成網,針布的選擇尤為關鍵,經過多次試驗、實踐,最終我們選用了TCC針布,并在齒密、工作角、齒形方面做了較大改變,齒密具體情況如表2所示。

表2 TCC針布配置
原機配置針布在生產過程中,存在梳理度不夠、纖維漂浮、針布抓取能力不足、道夫轉移困難、纖網云斑較多等問題。為此我們提高了錫林、工作輥、道夫等的齒密,工作輥采用漸密的組合方式,同時錫林工作角由80°調整為78°,這些措施的實施,大大提高了針布對甲殼素纖維的分梳能力、抓取握持能力,纖維漂浮現象消失,對薄克重的產品網面改善尤為明顯,且錫林橫向密度的提高,有效地降低了纖維的損傷。要實現甲殼素纖維的轉移,必須克服纖維光滑、抱合力差等缺點,道夫的轉移能力必須相對較高,因此在道夫齒形方面我們采用轉移能力高的鷹嘴齒形,同時采用橫紋設計,實現了纖網的順利轉移。此外,道夫的齒深達到2.5mm,有利于錫林與道夫間的氣流排泄,更有利于纖網的均勻度。
從梳理的角度來說,錫林的速度越快越好,但速度越高對錫林本身動平衡要求越高,同時大大損傷纖維,造成梳理區氣流不穩,纖維扭搓纏結,增加棉結。甲殼素纖維本身就脆、硬,明顯不適合高速強分梳,同時該纖維線密度大、抱合力小,高速氣流將纖維拋出,易于在漏底區集結,造成纖網均勻度極差。另外高速錫林表面在與道夫三角區錫林弧板口處形成負壓,將道夫上轉移的纖網又回抽至錫林,不能實現順利轉移,為此我們將錫林速度降至650m/min以下,道夫速度控制在60 m/min以下,減少纖維間滑移,實現了纖網的順利轉移。為增加因降低錫林速度所造成的梳理度降低,將工作輥與錫林速度之比由1∶10增大為1∶12,增強分梳能力。
同時,我們針對甲殼素纖維的特性,在梳理機錫林與工作輥隔距的校準、給棉量的控制、各傳動輥間的牽伸、氣壓棉箱壓力設計等方面做了較大的改進,便于提高成網均勻性,使其連續成網并有效轉移。
為使純甲殼素纖維能夠在2.5m幅寬的梳理機順利成網,并規模生產,對設備的維護需要系統化。我們制定了周期維修計劃、建立設備履歷表、并采取定期檢查修復倒針、復核隔距、根據NDC在線克重檢測及時調整棉箱大小等措施,使梳理的均勻性得到有效控制。針對甲殼素纖維纏結差、纖維易飄移、飛花多,易纏軸頭、掛花等問題,在機臺清潔、針布刷針、掛花清理等方面我們制訂了詳細的定期巡回檢查清潔制度,規范了操作,保證了產品質量的穩定性。
在梳理機上實現純甲殼素纖維均勻成網,需要很多改進與控制。我公司從分析研究甲殼素纖維性能著手,在針布配置、工藝設計、設備維護、規范操作、產前調濕等方面,采取了多項控制措施,始終堅持設備維護是質量穩定的基礎、工藝優化是提高質量的手段、器材配置是改善質量的途徑、規范操作是減少偶發疵點的保證、環境控制是影響生產效率的因素,通過大量試驗、實踐,最終實現了純甲殼素纖維在梳理機上的連續均勻成網,為純甲殼素纖維水刺非織造布的規模生產解決了重要難題。目前我公司已經為多個生物醫療衛生單位、科研院所批量提供純甲殼素水刺非織造布,大大拓展了甲殼素纖維在醫療衛生領域的應用范圍。
[1]李岳.甲殼素纖維性能與紡紗工藝研究[J].山東紡織科技,2009,50(5):32—33.
[2]李志云.甲殼素絲束后處理設備的設計[J].山東紡織科技,2009,50(6):25—26.