雷洪華,陳海兵,郝聚斌
(豐城礦務局 建新礦,江西 豐城331139)
建新煤礦是豐城礦務局主力礦井之一,其核定生產能力為81萬噸/年,屬煤與瓦斯突出礦井。該礦自建礦以來,共計發生煤與瓦斯事故63次,煤與瓦斯突出事故傷亡人數占事故總傷亡人數的85%以上。建新礦通過頂(底)板巷技術的應用及不斷的優化設計,自2007年以來消滅了瓦斯傷亡事故,掘進及采煤過程中瓦斯超限次數明顯減少,防治瓦斯方面取得了顯著的成效。
由于屬于煤與瓦斯突出礦井,煤層瓦斯賦存豐富,在回采過程中,工作面回風瓦斯濃度長期處于臨界狀態,主要瓦斯來源于工作面老塘,瓦斯主要聚集在工作面落山角上隅角,嚴重制約了礦井正常生產,故此采用頂板抽采巷技術治理回采工作面瓦斯。
建新礦自2004年第一條頂板抽采巷在1010工作面實行,通過總結1010頂板抽采巷經驗發現:將頂板抽采巷布置在B4煤層頂板裂隙帶內(距B4煤層頂板10~16m),距風巷25~30m的范圍抽采效果最好,為確保頂板抽采巷在工作面開采初期(工作面還未初次放頂)發揮效果,頂板抽采巷應接靠工作面切眼,在切眼沿工作面推進方向30 m范圍,頂板抽采巷應布置在B4煤層冒落帶內(距B4煤層頂板8~10m),并在切眼施工貫通孔貫通頂板抽采巷,這樣工作面在開采初期頂板抽采巷就可以發揮作用,可以解決工作面開采初期的推進速度,提高工作面的瓦斯抽采率,降低工作面的瓦斯涌出量,改善工作面的安全生產狀況。增加工作面開采初期的安全系數,同時也節約了工作面開采初期成本,提高工作面推進度。通過頂板抽采巷優化設計:工作面開采初期推進度比優化前增加78%,瓦斯抽采率增加45%,生產成本下降了63%。
1010 工作面走向長度為358m,1010頂板抽采巷設計長度為348m,頂板抽采巷距離工作面切眼平距為10m,距風巷平距為15m,頂板抽采巷與B4煤層垂距為12m。經實踐,此設計布置存在明顯缺陷,在工作面開采初期階段(約15m距離)由于頂板巷無法及時導通工作面老塘,老塘瓦斯主要聚集在工作面落山角上隅角,并且造成工作面回風瓦斯濃度長期處于臨界狀態,嚴重制約了工作面正常生產。1010頂板抽采巷布置見圖1。

圖1 1010頂板抽采巷設計平面及剖面
通過總結1010頂板抽采巷經驗發現:為確保頂板抽采巷在工作面開采初期(工作面還未初次放頂)就發揮效果,頂板抽采巷應接靠工作面切眼,在切眼沿工作面推進方向30m范圍,頂板抽采巷應布置在B4煤層冒落帶內(距B4煤層頂板8~10m),并在切眼施工貫通孔貫通頂板抽采巷,這樣工作面在開采初期頂板抽采巷就可以發揮作用,可以解決工作面開采初期的推進速度。1117頂板抽采巷布置見圖2。

圖2 1117頂板抽采巷設計平面及剖面
1)頂板抽采巷設計優化前后治理采煤工作面瓦斯效果對比
(1)頂板抽采巷日抽放純量對比:根據1117頂板抽采巷與1010頂板抽采巷實際監測管道瓦斯濃度數據、抽放負壓、管道流量數據可得,1117頂板抽采巷在1117面開采初期日抽放純量就有30000m3,隨著工作面的推進日抽放純量保持在40000~50000m3,大大提高了工作面的瓦斯抽采率,同時也提高了瓦斯利用率,隨著工作面的向前推進,根據日常監測數據可以看出,1117頂板抽采巷的抽放瓦斯純量量平均在25~32m3/min,平均抽放純量為40000~52000m3/d,與1010頂板抽采巷相比較(1010頂板抽采巷的抽放瓦斯量平均在10~15m3/min,平均抽放量為20000~22000m3/d),1010頂板抽采巷的瓦斯抽采量僅為1117頂板抽采巷的1/2左右。1117頂板抽采巷與1010頂板抽采巷日抽放瓦斯純量曲線見圖3。

圖3 1010、1117頂板抽采巷瓦斯抽采純量與抽采時間關系曲線
(2)回風瓦斯濃度對比。在未對頂板抽采巷設計優化前,1010工作面回采期間,回風巷瓦斯濃度、上隅角瓦斯濃度經常處于臨界值,嚴重制約了1010工作面正常生產。對頂板巷設計優化后,1117工作面回采期間,回風巷瓦斯濃度保持在0.4%~0.5%之間,上隅角瓦斯濃度保持在0.9%~1.0%之間,改善了工作面的安全生產狀況。增加了工作面開采期間的安全系數,同時也節約了工作面開采成本,提高了工作面推進度。1117工作面與1010工作面開采期間回風巷及上隅角瓦斯濃度變化曲線見圖4、圖5。

圖4 1010面開采過程中瓦斯濃度曲線

圖5 1117面開采過程中瓦斯濃度曲線
2)技術經濟對比
通過1117頂板抽采巷與1010頂板抽采巷抽放瓦斯量對比證明:1010頂板抽采巷要在工作面推進近30m的距離才可以顯現效果,1117頂板抽采巷在工作面開采初期就可以正常發揮作用,并且瓦斯抽放量是1010頂板抽采巷瓦斯抽放量的2倍。實踐證明:采用頂板抽采巷設計優化技術,不但可以使頂板抽采巷快速發揮作用,1117頂板抽采巷與1010頂板抽采巷瓦斯抽放量相比較,1010頂板抽采巷每月比1117頂板抽采巷少抽65×104m3瓦斯,1010工作面開采8個月左右,無形中浪費了520×104m3瓦斯的資源,并且這些浪費的瓦斯資源還會給工作面正常生產帶來極大的制約。
1)為確保頂板抽采巷在工作面開采初期(工作面還未初次放頂)就發揮效果,頂板抽采巷前段應接靠工作面切眼,在切眼沿工作面推進方向30m范圍,頂板抽采巷應布置在B4煤層冒落帶內(距B4煤層頂板8~10m)。
2)將頂板抽采巷中段及后段布置在B4煤層頂板裂隙帶內(頂板抽采巷布置距B4煤層距離最佳位置為:B4煤層厚度的6~8倍),距風巷平距為:工作面切眼長度的1/4(25~30m)的范圍抽放效果最好。
3)在工作面開采之前,提前在工作面切眼向頂板抽采巷施工貫通孔,有利于工作面開采初期頂板抽采巷在最短的時間內發揮效果。