史興宏
(北票市波迪機械制造有限公司遼寧北票122100)
電除塵器的除塵原理:煙氣進入電場后,在高壓電的作用下粉塵被荷電并被捕集到電極上,粉塵被電極吸附后,通過振打使其落入灰斗中,灰落入灰斗后有定期(或自動)排灰與連續排灰兩種方式,最終凈化后的煙氣經出口封頭束流后進入后級煙道,排入大氣。
當極板粉塵沉積較厚時,將導致火花電壓降低,電暈電流減小,有效驅進速度顯著減小除塵效率大大下降。因此,不斷的將積塵極板上的沉積粉塵清除干凈,是維持電除塵器高效運行的重要條件。
河北遷安鑫達鋼廠160m2燒結機冷卻段480m2電除塵器最大運行負壓為-13000Pa。普通電除塵器的最大運行負壓一般為-6000Pa,由于負壓大幅增加,頂梁、立柱、管撐等都要相應增大,收塵極振打機構與立柱之間的有效空間變小,振打錘碰到了立柱,使得收塵極振打機構不能正常運行,嚴重影響電除塵器的除塵效率。

圖1為負壓-6000Pa的普通電除塵器,收塵極振打機構運行正常:振打軸帶動振打錘以2.5分/圈的速度順時針旋轉,當振打錘旋轉到A點時自由下落,當達到C點時勢能完全轉化為動能,此時動能最大并撞擊振打桿,使與振打桿相連的收塵極上的粉塵振落。圖2為負壓-13000Pa的冷卻段電除塵器,由于殼體立柱240的H鋼改為400的H鋼,振打錘旋轉到B點時與400的H鋼相碰,使得收塵極振打機構不能正常運行,收塵極上的粉塵不能及時清理,使得除塵器不能正常工作。
若使振打錘與殼體立柱不相碰,可使用如下措施:
3.1 加大振打裝置和殼體立柱之間的距離,即470mm改為550mm,缺點:電除塵器頂蓋、側板、底梁和灰斗都要改變,工作量很大,而且電除塵器的重量會增加很多。
3.2 縮短振打錘臂,缺點:這樣就縮短了振打軸與振打桿之間高度,振打錘到達C點時的動能就會減少,振打錘的振打力就會減少很多,從而影響收塵極的清灰效果。
即不改變振打裝置和殼體立柱之間的距離470mm,又不改變振打軸與振打桿之間高度310mm,才是一種既簡單又不降低振打效果的最佳方案,如圖:

河北遷安鑫達鋼廠160m2燒結機冷卻段480m2電除塵器2012年3月實際安裝運行至今:振打效果良好,運行正常。河北遷安九江線材390m2、吉林鑫達480m2先后采用此種振打結構,同樣效果良好,運行正常。
[1]郝建新,仝衛衛,高現文等.改進電除塵器振打控制系統的方法[J].科技咨詢導報,2007年15期
[2]于玲,葉林,薛志軍.靜電除塵電源微機控制系統的研制[J].河北工業科技,2004年01期
[3]陳勵華.PLC在電除塵器低壓控制系統中的應用 [J].儀表技術與傳感器,2005年05期