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澳大利亞某紅土鎳礦硫酸泡浸試驗研究

2013-10-24 03:02:30范興祥汪云華董海剛吳躍東李柏榆趙家春李博捷
濕法冶金 2013年1期

范興祥,汪云華,董海剛,吳躍東,李柏榆,趙家春,李博捷

(昆明貴金屬研究所 稀貴金屬綜合利用新技術國家重點實驗室,云南 昆明 650106)

隨著鎳資源的大規模開采,富礦資源,特別是硫化礦資源越來越少,紅土鎳礦資源開始受到關注。從紅土鎳礦中回收鎳的工藝較多,如加壓硫酸浸 出[1-5]、常 壓 堆 浸[6]、常 壓 攪 浸[7]、生 物 浸出[8-10]、電化學浸 出[11]、硫酸化焙 燒-水 浸[12]、還原-氨浸[13-14]、堿 浸-氨 浸[15]、氨 浸[16]等。針 對 澳大利亞某紅土鎳礦資源的特點,研究了用硫酸浸出回收鎳,旨在確定處理紅土鎳礦的工藝參數,為其開發利用提供切實可行的濕法工藝。

1 試驗部分

1.1 試驗礦樣

試驗礦石為澳大利亞的紅土鎳礦(18桶)。該礦石屬于低鎂高鐵質鎳礦。18桶礦樣的鎳、鈷、鎂、鐵含量接近,屬于同一礦體的中層礦[17]。試驗所用礦樣為18桶礦樣的混合樣。

采用顎式破碎機破碎,各粒級礦樣的化學組成(表1)非常相近。

表1 紅土鎳礦各粒級化學成分質量分數 %

1.2 試驗設備、試劑及方法

試驗所用設備有泡浸池,板框壓濾機。所用試劑為化學純硫酸。

試驗方法:礦樣烘干,按試驗方案與配制好的稀硫酸一起加入到浸泡池中。浸泡一定時間后,過濾、洗滌,取樣分析浸出液中鎳質量濃度和殘留的硫酸質量濃度,計算鎳浸出率和酸耗。采用兩段逆流浸泡法進行試驗:一段浸泡時用二段浸泡液作浸出劑;二段浸泡時用新配制的稀硫酸浸泡一段浸出渣。工藝流程如圖1所示。

圖1 紅土鎳礦兩段浸泡工藝流程

2 試驗結果及討論

2.1 酸度對一段浸泡鎳浸出率及酸耗的影響

試驗條件:礦石粒度為-8~+2mm,稀硫酸用量為剛好沒過礦樣,浸泡6d。酸度對鎳浸出率及酸耗的影響試驗結果如圖2所示。

圖2 酸度對鎳浸出率及酸耗的影響

由圖2看出:鎳浸出率隨酸度增大而增大,酸耗隨酸度增大而降低;當酸度為2.51mol/L時,經過6d浸泡,鎳浸出率最高為52.56%,酸耗為72.89t/t鎳;當酸度2.79mol/L時,浸出液黏度增大,不易排出,而且容易結晶,鎳浸出率反而降低。綜合考慮,一段浸泡酸度確定為2.51 mol/L。

2.2 礦石粒度對一段浸泡鎳浸出率及酸耗的影響

試驗條件:硫酸用量為剛好沒過礦石,酸度為2.51mol/L。礦石粒度對鎳浸出率及酸耗的影響試驗結果如圖3所示。

圖3 礦石粒度對鎳浸出率及酸耗的影響

由圖4看出,隨礦石粒度減小,鎳浸出率提高,酸耗降低。主要原因是紅土鎳礦粒度越細,比表面積越大,鎳礦物與硫酸接觸越多。綜合考慮,適宜的礦石粒度確定為-8~+2mm。

2.3 浸泡時間對鎳浸出率和酸耗的影響

酸度2.51mol/L,礦石粒度-8~+2mm,兩段逆流浸泡。浸泡時間對鎳浸出率及酸耗的影響試驗結果如圖4所示。

圖4 浸出時間對鎳浸出率及酸耗的影響

由圖4看出:隨浸出時間延長,鎳浸出率提高,酸耗降低;鎳浸出率在浸泡12d時接近80%,酸耗為64t/t鎳左右。

2.4 綜合試驗

根據上述試驗結果,確定綜合試驗條件為:酸度2.51mol/L,礦石粒度-8~+2mm,兩段逆流浸泡時間均為12d。最佳條件下的試驗結果表明,鎳浸出率為78.52%,浸出液中鎳離子質量濃度為7.37g/L,浸出液殘酸質量分數小于5%,酸耗在64t/t鎳左右,與條件試驗結果基本一致。

3 結論

用稀硫酸兩段逆流浸泡法從紅土鎳礦中浸出鎳是可行的,最佳條件下,鎳浸出率在78%以上,酸耗在64t/t鎳左右,效果較為理想。浸出鎳的同時,鈷浸出率很低,而該紅土鎳礦鈷含量相對較高,所以如何提高鈷浸出率需要進一步加以研究。

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