趙 輝,楊正祥,董文明
(1.天津鋼鐵集團(tuán)有限公司原料部,天津300301;2.天津鋼鐵集團(tuán)有限公司煉鐵廠,天津300301)
受國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈的影響,降低成本是鋼鐵企業(yè)生存和發(fā)展的重中之重。天津鋼鐵集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱天鋼)煉鐵成本在整個(gè)鋼鐵生產(chǎn)成本中占有很大的比重。因此,降低煉鐵成本成為公司生存和發(fā)展的重中之重。煉鐵廠以保證爐況的安全順行為基礎(chǔ),全面降低煉鐵成本為目標(biāo),通過(guò)采取精料、優(yōu)化裝料制度、提高頂壓和壓差、富氧噴煤等多種強(qiáng)化措施,冶煉效果取得了實(shí)質(zhì)性改善,使天鋼高爐各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)處于全國(guó)前列。
受鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩的影響,高爐操作放棄了“七分原料”的理念,樹立了原燃料只會(huì)比現(xiàn)在的惡化,不會(huì)變好的思想。在現(xiàn)有的原燃料條件下,不斷進(jìn)行高爐自身的調(diào)整和挖潛[1],以求適應(yīng)原燃料的波動(dòng),降低高爐煉鐵制造成本。
近年來(lái),由于高爐成本壓力太大,國(guó)內(nèi)高爐的入爐品位由最高的58%,下降到54%,渣鐵比也上升到400 kg/tFe以上,如表1所示,高爐做好了長(zhǎng)期吃低價(jià)礦的準(zhǔn)備。高爐通過(guò)深入挖潛,優(yōu)化高爐指標(biāo)等措施[3],取得了煤比165 kg/tFe,燃料比530 kg/tFe的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)[2]。

表1 高爐近年主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)情況統(tǒng)計(jì)表
天鋼高爐2012年塊礦、球團(tuán)使用種類較多,最多時(shí)使用4種不同的塊礦和2種球團(tuán)礦。燒結(jié)礦換堆頻繁,一堆料只能使用一周時(shí)間,每次換堆對(duì)高爐渣系以及爐況有較大的影響。燒結(jié)使用的精礦粉由原來(lái)的澳大利亞鐵礦粉,改為國(guó)內(nèi)鐵礦粉,使煉鐵成本下降了100元/tFe。
由于爐料根據(jù)市場(chǎng)在變化,高爐不能預(yù)知爐料的冶金性能和強(qiáng)度,所以在使用Al2O3含量較高的塊礦時(shí),入爐原料中Al2O3含量升高,對(duì)爐渣流動(dòng)性、脫硫能力產(chǎn)生不利影響。2012年渣中Al2O3含量最低13%,最高17%,平均14.9%,過(guò)高的Al2O3會(huì)影響高爐爐渣的流動(dòng)性。在現(xiàn)代冶煉條件下,渣中Al2O3含量不能超過(guò)15%~16%。但現(xiàn)在的原料情況會(huì)導(dǎo)致?tīng)t渣流動(dòng)性變差,高爐順行困難。為了改變這種情況,一方面天鋼公司努力降低燒結(jié)礦中Al2O3,從1.97%降低到1.80%;另一方面,配加Al2O3低至0.27%的俄球,最高用量達(dá)19%,國(guó)產(chǎn)球的用量降至3%~6%。由于供貨緊張,我們轉(zhuǎn)而將俄球用量改為10%,再加上10%印球,澳礦降至5%,使渣中Al2O3低至13%,為高爐順行奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),保障了冶煉強(qiáng)度的不斷提高。輔礦配比與渣中Al2O3以及燒結(jié)中Al2O3的關(guān)系見(jiàn)圖1。

圖1 輔礦配比與渣中以及燒結(jié)中走勢(shì)圖
隨著原燃料質(zhì)量的下降,渣鐵比已經(jīng)上升到400 kg/t以上,因此高爐必須保證中心的發(fā)展[4]。穩(wěn)定風(fēng)量在4100 m3/min以上,標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)速達(dá)到215 m/s,2011年以來(lái)風(fēng)口長(zhǎng)度逐步由450 mm全部變?yōu)?00 mm,使氣流能夠吹透中心死料堆。特別是焦比降低,礦焦比增加,中心不易吹透,邊緣氣流發(fā)展,所以必須采取適當(dāng)增加中心焦量,焦礦層同時(shí)外移平鋪的方法。同時(shí),裝料制度由2007年的礦石由過(guò)渡到現(xiàn)在的礦批由53 t縮小到46 t。爐料透氣性好轉(zhuǎn),高爐不易形成管道,中心氣流充沛,煤氣利用率持續(xù)提高,在爐喉形成了焦平臺(tái)+漏斗的料面模型。
(1)創(chuàng)造性地實(shí)行了T/H值管理(就是在一定時(shí)間內(nèi)規(guī)定每個(gè)篩子的排料量)。要求原料的T/H值(每小時(shí)過(guò)篩量)小于130 t,加入了監(jiān)控畫面,發(fā)現(xiàn)超標(biāo)及時(shí)處理,保證供料和過(guò)篩,并納入當(dāng)月考核;狠抓篩網(wǎng)的清堵工作,規(guī)定每班進(jìn)行四次清篩工作,提高篩子的篩分率。
(2)從2010年底開(kāi)始對(duì)焦炭進(jìn)行預(yù)篩分。通過(guò)在原料場(chǎng)的篩分,降低了高爐過(guò)篩負(fù)擔(dān),極大地減少了高爐入爐粉末量。同時(shí)對(duì)篩子進(jìn)行改造,增大了篩網(wǎng)和增加了篩子,使高爐料篩分明顯好轉(zhuǎn)。嚴(yán)格控制槽下給料器閘門開(kāi)度,采用了控制料流速度和排料延時(shí)的方法,使入爐料混勻,減少了原料入爐時(shí)的邊界效應(yīng),保證了徑向煤氣流的均勻,提高了煤氣利用率。
(3)長(zhǎng)期生產(chǎn)表明,即使高爐使用單一的熟料如燒結(jié)礦或球團(tuán)礦生產(chǎn),也并不一定能獲得最佳的指標(biāo)和效益。對(duì)燒結(jié)礦、球團(tuán)礦以及天然富塊礦的冶金性能進(jìn)行測(cè)試研究之后,了解到他們有各自的優(yōu)缺點(diǎn),可以將它們組合成一定的爐料結(jié)構(gòu)模式,來(lái)使高爐生產(chǎn)獲得最好的經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)和效益。同時(shí),爐料結(jié)構(gòu)的選擇要根據(jù)各自的資源條件、資源市場(chǎng)、供礦和價(jià)格、到廠的運(yùn)輸情況等進(jìn)行經(jīng)濟(jì)技術(shù)比較后進(jìn)行確認(rèn)。現(xiàn)階段我公司高爐的配礦為:70%高堿度燒結(jié)礦+15%球團(tuán)+生礦15%。
要實(shí)現(xiàn)高爐的高產(chǎn)低耗就要實(shí)現(xiàn)低化學(xué)熱高物理熱[5]。高爐采取了加強(qiáng)爐前出鐵管理、高頂壓抑制[Si]的還原、提高爐缸熱量等手段,實(shí)行了低硅高鐵水溫度的冶煉。圖2給出了高爐入爐品位及鐵水爐溫與鐵水硅含量[Si]的趨勢(shì)圖。要求工長(zhǎng)能提前判斷爐況的涼熱發(fā)展趨勢(shì),多看風(fēng)口,調(diào)整時(shí)要做到穩(wěn)定和準(zhǔn)確,避免反向操作。根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn),降低1%的硅可降低50 kg/tFe燃料比,下調(diào)操作方針中的[Si]到0.35%,每月可節(jié)省上百萬(wàn)的成本。高爐爐溫的穩(wěn)定是高爐穩(wěn)定順行下降低燃料比的基礎(chǔ)。要求工長(zhǎng)日常操作及時(shí)調(diào)整熱量和渣系,保證爐況的穩(wěn)定。

圖2 高爐入爐品位及鐵水爐溫[S i]趨勢(shì)圖
在目前高冶煉強(qiáng)度的情況下,渣量增大使?fàn)t前壓力增大[6]。爐前渣鐵是否能夠及時(shí)排放,將直接決定爐況的穩(wěn)定。爐前人員和檢修人員一起完成了爐前開(kāi)口機(jī)和泥炮設(shè)備的改造工作,顯著降低了設(shè)備的慢風(fēng)率,同時(shí)提高了開(kāi)口和堵口效率,出鐵爐數(shù)由原先的18次減少到12次。加強(qiáng)爐前出鐵的組織工作,建立考核體系。要求鐵口深度控制在2800~3000 mm,1 h沒(méi)有下渣時(shí),打開(kāi)第二個(gè)鐵口進(jìn)行出鐵,保證高爐不憋渣鐵。實(shí)行3個(gè)鐵口使用3種炮泥競(jìng)爭(zhēng),優(yōu)勝劣汰的措施。這些措施實(shí)施后,爐前生產(chǎn)井井有條,煉鐵成本和勞動(dòng)強(qiáng)度反而降低了。
(1)高煤比、高富氧和高風(fēng)溫相結(jié)合。高風(fēng)溫是節(jié)省焦炭的有效措施。風(fēng)溫保持1215℃以上的高水平,并且穩(wěn)定住。富氧率提高到2.7%,使風(fēng)口前焦炭的理論燃燒溫度達(dá)2250℃以上,使?fàn)t缸有充足的熱狀態(tài),使煤粉的燃燒率達(dá)到70%以上,減少了未燃粉末進(jìn)入軟熔帶,造成高爐爐況難行的情況。
(2)操作上使用高頂壓。使用高壓操作是高爐強(qiáng)化冶煉的主要手段之一,能夠提高煤氣利用率,降低燃料比。高頂壓可以有效降低壓差,降低煤氣流速,還可以抑制高爐內(nèi)SiO2的還原,有利于低硅冶煉。高爐頂壓由2008年的180 kPa提高到195kPa,理論上可以降低5 kg/tFe燃料比。
(3)均勻噴吹。煤粉噴吹要均勻,高爐所有風(fēng)口均要噴煤,流量要實(shí)現(xiàn)均勻、穩(wěn)定。高爐均勻噴吹煤粉,會(huì)使高爐每個(gè)風(fēng)口的鼓風(fēng)動(dòng)能一致,并會(huì)使?fàn)t缸熱量分配均勻,有利于高爐生產(chǎn)順行和噴煤量的提高,進(jìn)而煤焦置換比得到提高。實(shí)現(xiàn)所有的28個(gè)風(fēng)口均勻噴吹,要求噴煤速率保持穩(wěn)定,別出現(xiàn)大幅度變化,減少爐況波動(dòng)。
(4)使用煤粉助燃劑。在煤粉中添加催化劑,提高煤粉燃燒率。噴煤添加劑中含有多種稀土元素,極大地提高了噴煤燃燒效率,可以有效降低燃料比7 kg/tFe。
(5)值班工長(zhǎng)必須保證每班看料2次,對(duì)照原料理化性能進(jìn)行分析,掌握原料變化,保證入爐料穩(wěn)定,避免因原燃料情況發(fā)生變化引起的煤氣流紊亂。
(6)在無(wú)煙煤中加入煙煤。煙煤的熱值低,但是價(jià)格也低。現(xiàn)階段高爐加入65%的煙煤和35%的無(wú)煙煤,這一項(xiàng)就可以降低成本2元/tFe。
(7)在返礦皮帶上增加篩子,回收5~10 mm的礦石入爐。既保證了不增加入爐粉末率,有可以有效地二次利用礦石,減少了浪費(fèi)。
(8)加強(qiáng)班組管理和交接班管理。提高工長(zhǎng)責(zé)任心,對(duì)當(dāng)班職工的工藝紀(jì)律和勞動(dòng)紀(jì)律嚴(yán)格要求。交凈班,杜絕操作的隨意性,使?fàn)t況保持穩(wěn)定和順行。
(1)天鋼高爐2012年平均入爐品位54%,較2011年的56.57%下降2.57%,渣比上升40 kg/tFe的情況下,燃料比保持在530 kg/tFe,煉鐵制造成本下降了111.8元/tFe,極大的緩解了公司的壓力。
(2)天鋼高爐在2011年由于冷卻壁破損嚴(yán)重已經(jīng)進(jìn)行了中修,此后銅冷卻壁和鑄鐵冷卻壁又出現(xiàn)了不同程度的破損情況,爐役后期的漏水也是造成高爐燃料比偏高的一個(gè)因素。
(3)在入爐原燃料一直持續(xù)惡化的情況下,高爐爐況變差,但是由于高爐自身做了大量的裝料制度的摸索和外圍的保證工作,使高爐在種種不利的條件下,燃料比仍然在緩慢下降,說(shuō)明了向管理和抓細(xì)節(jié)操作要效益仍然有很大的空間。
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