吳 晶
(上海宏波工程咨詢管理有限公司,上海 200232)
曝氣生物濾池(BAF)作為一種有效的水處理工藝,以其出水效果好、運行穩定、占地小等優點在水處理中得到重視,特別是在凈水處理和深度處理中應用廣泛[1]。
填料是BAF的重要組成部分,它是微生物的載體,決定了反應器內附著生長的微生物量,也影響著內部傳質效果,同時對懸浮物有一定的過濾作用。不同的填料,其基建投資、運行成本和處理的效果都會有差異,選擇一種合適的填料是BAF工藝的關鍵環節,有著重要的意義。
近年來一些研究和實踐顯示,塑料填料與傳統的陶粒填料相比,具有曝氣量和曝氣壓力損失小、反沖洗時不易破碎、更換頻率低、能耗及運行成本低等優點。因此,本研究以河水為水源,以出水氨氮小于0.5mg/L為目標,通過小試比選了四種塑料填料,并對通過中試對比選出的最佳填料的運行條件和效果進行了研究,為實際設計提供了參考依據。
1.1.1 試驗材料
試驗中四種填料性能參數和形狀如表1所示。

表1 四種不同塑料填料性能參數
1.1.2 試驗方法
接種:分別將4種填料用河水淘洗之后浸入河水中放置一夜待用;分別將取自某污水處理廠的回流污泥10L,生活污水10L,以及河水25L,注入1~4號反應器中,然后放入準備好的填料,進行曝氣并采集初始樣品。
試驗流程:
a.每天8∶30、20∶30采集樣品,測定水體中氨氮與CODCr值,計算其耗氧速率與硝化速率。采集樣品后,加入碳源(醋酸鈉)與氮源(氯化銨),維持反應器內氨氮濃度為 15mg/L,BOD5為 50mg/L。
b.在掛膜初期階段,為了降低加入碳源和氮源帶入的鹽分,每天停止曝氣半小時后,排出上清液15L,并注入等體積的新鮮河水。為了適當降低器內MLSS的濃度,從第六天開始,每天排出15L混合液,并注入等體積的河水。
c.用CaCO3緩沖溶液調節反應器內pH,使其維持在7~8之間。
d.測定培養期間溶解氧、pH及硝化速率變化狀況。
1.2.1 掛膜
根據小試結果,將選出的最佳填料在中試現場進行接種掛膜。BAF反應器直徑1m,總高度4.5m,填料高度2.5m,填充率約80%。
將經過河水浸泡24h的填料同取自污水處理廠的活性污泥共同注入反應池中。填料在反應器中經過四周左右的培養,以利于生物膜在填料表面的生長。整個掛膜過程中,一天內測定1~3次氨氮、CODCr、溶解氧、MLSS以及堿度,并根據測定結果,將 KH2PO4、Na2CO3、CH3COONa、和 NH4HCO3加入反應器中以維持適宜的磷酸鹽、氨氮、CODCr、氨氮濃度和堿度。
在整個掛膜過程中,各試驗參數見表2。

表2 掛膜過程各營養物濃度指標
1.2.2 BAF運行試驗
經過四周左右的試驗,掛膜完成,此時排空BAF后開始向BAF連續注入河水,最初BAF中河水的流量為1m3/h;不斷減少BAF的進氣量,使BAF出水DO維持在最小4mg/L。此后四周中逐步增大BAF中河水流量,最大至6m3/h。
1.2.3 硝化速率的測定
通過兩種方法對其測定:
a.首先從反應器中取12L填料,輕輕地用河水將填料沖洗3次,去除表面附著的懸浮物,并將填料平均放入三個燒杯中;然后將河水注入燒杯中直至5L;將氨氮加入燒杯中以提高氨氮濃度,并進行曝氣,每隔1h取一次樣品并測定氨氮濃度。
b.利用1.2.2中BAF運行試驗所測定的進、出水氨氮濃度計算BAF的硝化速率。
為確保BAF出水氨氮能穩定達標,進行BAF沖擊負荷試驗。在上述試驗完成后,通過人為改變進水氨氮濃度,并測定、計算各濃度下BAF的硝化速率,以確定BAF的處理水量與進水氨氮濃度之間的關系,計算不同處理水量下的最大氨氮負荷,為設計運行提供可靠參數。
2.1.1 各填料掛膜與運行情況
由圖1可見,硝化速率與水溫的變化趨勢一致。在培養的前7天,硝化速率明顯上升,一方面是因為水溫上升,另一方面可能是由于微生物量的增加。從培養第7天開始,水溫降低,而且循環換水過程使各反應器內活性污泥濃度降低,因此硝化速率顯著下降。隨著水溫回升和微生物量的增加,在培養第13天后各反應體系硝化速率均出現上升趨勢。與培養前期相比,在相同的水溫條件下,培養后期即使在各反應體系活性污泥濃度已大幅下降的情況下,其硝化速率仍維持在較高的水平,對于3、4號反應體系而言,硝化速率還略高于前期培養階段,可見培養期間填料表面生物膜生長良好。

圖1 小試期間各反應器內硝化速率與水溫變化情況
2.1.2 各填料硝化速率測定
從圖2可見,3號填料硝化速率最好,兩次測試中分別為0.8、1.0mgNH3-N/L/h以上;其次為4號填料,其兩次測試結果分別為0.6、0.8mgNH3-N/L/h左右;1、2號填料則幾乎沒有發生硝化反應。從填料表面形態看,3、4號填料有明顯的生物膜生長,1、2號則不明顯。

圖2 硝化速率測定試驗結果
與4號填料相比,3號填料比重較大,在曝氣量小的情況下,基本沉在底層,便于生物膜的生長。但是在實際運行過程中,特別是在反沖洗階段,可能會造成生物膜的大量脫落,影響處理效果。而4號填料流化效果好,即使在小曝氣量情況下,仍然會相互碰撞,因此生長的生物膜會相對牢固。鑒于此,本研究認為4號填料為最佳填料,并用4號填料進行后續試驗。
2.2.1 BAF運行情況

圖3 不同進水流量和氨氮濃度下的去除效果
圖3顯示了BAF在不同進水量情況下氨氮的去除情況。從圖3可見,在各個水量條件下,出水氨氮均能夠滿足低于0.5mg/L的處理要求,其平均值為0.33mg/L。當進水流量增大到6m3/h時,出水氨氮稍微增加,這表明BAF的處理能力可能達到最大限度。
2.2.2 氣量要求
在BAF正常運行狀況下,相比陶粒而言,塑料填料需要的氣量更少。經過氣體流量計測定,顯示上述反應階段的平均氣量為3m3/h,即氣水比為1∶2,這一氣量能充分滿足DO值保持4mg/L的要求。而對于陶粒填料,一般氣水比為3∶1,是當前所用氣量的6倍。
2.2.3 硝化速率測定
2.2.3.1 燒杯試驗測定結果
試驗中進行了四次硝化速率測定,并對測定結果進行了Michaelis-Menten動力學擬合[2],如圖4所示。最大硝化速率為1.67mg/(L·h),以此所得填料表面積的最大硝化速率為50.1mg/(m2·d)。

圖4 填料硝化速率動力學擬合結果
2.2.3.2 BAF運行試驗計算結果
利用圖3中所測定的進、出水氨氮濃度計算BAF的硝化速率,并與燒杯試驗擬合結果進行比較,如圖5所示。

圖5 填料硝化速率試驗計算結果
從圖5可見,通過BAF運行試驗結果計算得到的硝化速率波動較大,其最大硝化速率為3.0mg/L·h,這一結果明顯高于燒杯試驗所得的結果。之所以出現這種差異,是因為BAF運行過程中所得的測量結果精確性較差,且只有一個進水、出水和流量數據,而燒杯試驗每組數據點較多,精確性較好。
在BAF運行30天后,開始向進水中人工投加NH4HCO3,并在不同流量下對進出水氨氮濃度及體系的氣量進行測定,如圖6所示。

圖6 BAF進出水氨氮、流量和氣量數據
從圖6可看出,在未投加NH4HCO3前,進水氨氮濃度在0.43~1.29mg/L之間,當進水量從1m3/h逐漸升至6m3/h,出水氨氮濃度稍微增加但仍小于0.5mg/L,表明BAF的處理能力可能接近最大限;在BAF運行到59~64天時,提高進水量到7m3/h,進水氨氮濃度維持在0.79~1.5mg/L,出水氨氮濃度為0.48~0.68mg/L,基本上不能達到0.5mg/L的控制標準。可見,在正常進水條件下,BAF能保持氨氮穩定達標的最大進水量為6m3/h。
在BAF運行到第70~75天之間時,保持進水量為6m3/h,進水氨氮濃度提高到1.44~1.92mg/L,此時出水氨氮濃度為0.53~0.89mg/L,基本上不達標;而當BAF運行在第43~54天之間時,進水量為5m3/h左右,進水氨氮濃度在2.0mg/L以上,出水氨氮超標率為55%。通過SPSS17.0相關分析,得出進水氨氮負荷和出水氨氮濃度在0.01水平上存在顯著雙側正相關關系,相關系數為0.77,兩者關系如圖7所示。

圖7 BAF進水氨氮負荷和出水氨氮濃度的關系
從圖中可以看出,當氨氮出水濃度為0.5mg/L時,進水氨氮負荷為0.18kg/d,即91.72gNH3-N/(m3·d),重現率為85.2%。因此可得出,BAF最大氨氮進水負荷為91.72gNH3-N/(m3·d)。
a.小試中,通過對比四種塑料填料的硝化速率和運行效果,4號填料為最佳填料。
b.中試采用4號填料,在正常河水進水條件下,BAF系統最大進水量為6 m3/h,出水氨氮可以穩定達到小于0.5mg/L,氣量要求遠低于常規陶粒濾料;此時填料表面積的最大硝化速率為50.1mg/(m2·d)。
c.BAF在沖擊負荷下最大氨氮進水負荷為91.72gNH3-N/(m3·d)。■
1 劉旭陽,杜茂安,范振強.污水處理曝氣生物濾池填料性能研究[J].哈爾濱工業大學學報,2006,38(11):1835-1839.
2 徐斌,夏四清,胡晨燕.MBBR生物預處理工藝硝化工程動態模型的建立[J].哈爾濱工業大學學報,2006,38(5):735-739.