劉振宇,張明波,周大勝,孫玉環,王胡振
(1.東北石油大學,黑龍江 大慶 163000;2.中油遼河油田公司,遼寧 盤錦 124010)
曙一區杜84塊館陶組油藏為巨厚塊狀邊、頂、底水的超稠油油藏,是遼河油田超稠油生產的主力區塊之一。但由于館陶組油藏屬于中深層超稠油油藏,其埋藏深,壓力高,在SAGD開發過程中,驅替同體積的原油所需消耗的蒸汽用量是淺層的1.5倍,蒸汽向上覆巖層的傳熱速度快,熱能消耗大,油汽比低[1-3]。同時 SAGD 生產是連續注汽,蒸汽超覆現象非常明顯,如果不采取有效的技術措施,一旦蒸汽超覆至頂水區域,就會引起頂水下泄,對SAGD試驗甚至整個油藏開發生產帶來非常不利的后果。因此,在目前階段采用SAGP開采方式,能夠進一步提高頂水油藏的開采效果及經濟效益,對于SAGD試驗的成功以及高效開發館陶組油藏具有現實價值和長遠意義。
曙一區杜84塊館陶組油藏構造上位于遼河盆地西部凹陷西斜坡中段,油藏類型為巨厚塊狀邊、頂、底水的超稠油油藏[4-6]。其中SAGD先導試驗區含油面積為0.15 km2,石油地質儲量為249×104t,共有直井39口,水平井4口。2005年2月23日陸續轉入SAGD生產。先導試驗區內有4個井組,采用直井與水平井組合布井方式。SAGD階段采出程度為20.6%,累計采出程度為33.1%,開發方式轉換取得了較好的效果。
(1)油汽比低。館陶組油藏埋藏深,在SAGD開發過程中為保證生產井具有足夠的沉沒度,需要保持較高的蒸汽腔壓力,而SAGD開發主要利用蒸汽的潛熱加熱油藏,較高的操作壓力造成蒸汽干度降低,熱利用率、油汽比低[7-8]。
(2)蒸汽腔上升過快,存在頂水下泄風險。館陶組油藏為邊、頂、底水的超稠油油藏,內部為不發育泥巖隔夾層。從縱剖面上看,目前蒸汽腔高度累計上升為31 m,距離頂水還有55 m空間。因此目前亟須減緩蒸汽腔上升速度。
針對上述存在的問題,通過采取SAGP方式開發,從注入井注入非凝結氣體(N2)在蒸汽腔頂部聚集,降低蒸汽腔上部溫度,降低蒸汽向上的傳熱速度,降低蒸汽腔的上覆速度,促進蒸汽腔側向擴展,增加蒸汽的橫向波及體積,提高采收率[9-10]。并且N2充填于蒸汽腔中,占據了蒸汽原有的體積,可以使蒸汽用量降低,油汽比得到提高,進一步提高頂水油藏SAGD開采效果及經濟效益。
數值模擬以及物模研究表明,注N2能夠降低蒸汽腔上部的溫度,促使蒸汽橫向擴展,抑制頂水過早進入油藏,但泄油速度也隨著降低。
(1)采用段塞注入N2方式。數值模擬研究結果(表1)表明,當N2隨蒸汽連續注入時,累計采油量較高,油汽比相對較低;當蒸汽連續注入,N2間隔注入,間隔注入時間定義為段塞尺寸,即段塞式注入時,隨著段塞尺寸的增加,累計采油量雖有所降低,但降低幅度較小,油汽比成拋物線型變化,為了使泄油速度保持在合理水平,油汽比又可達到最高,采用段塞注N2方式,段塞尺寸為4個月時比較理想。

表1 注入N2段塞的效果預測
(2)蒸汽腔上部注入N2。數值模擬研究結果表明,在蒸汽腔上部注入N2時,回采N2量低于下部注入N2時的回采量,由此可知,回采N2量只與N2注入位置有關,與注入速度關系不大,70%以上的N2在注入N2期間采出,因此,采用蒸汽腔上部注入N2方式開采。
(3)N2注入量優化。采取數值模擬和物理模擬優化N2/蒸汽比,綜合2種優化方法,最終確定注入地下的N2體積為地下蒸汽體積的1%。
數值模擬研究結果發現,當蒸汽的注入速度取120 t/d,井底蒸汽干度為70%時,最優注入地下N2體積/蒸汽水當量比為0.4~0.6,折算體積比為1.4%。
目前現場操作壓力為3 MPa,飽和蒸汽溫度為230℃,蒸汽的比容為66 m3/t,2個井組日注汽量為700 t/d,井底蒸汽干度為70%,地面溫度為0℃。根據室內實驗與數值模擬結果可知,如果N2與蒸汽同注,油藏條件下,N2的注入體積與蒸汽體積比為1%。通過數值模擬優選井組共需N2注入量(地下體積)為18.4×104m3,地面體積為300×104m3,相當于5個N2段塞的量。
2011年7月10日至2011年8月2日,選擇了杜84館平11、館平12井組的杜84-56-158井為注N2第一段塞,注N2井段為614.7~620.7 m,對應垂深為608.8~614.8 m,接近蒸汽腔的頂部位置。
方案設計第一段塞注N2地面體積為63×104m3,注N2時間為31.5 d,日注N2地面體積為2000 m3/d。受施工條件限制,實際日注N2量為2625 m3/d,比設計日注N2量稍大;實際注N2時間為24 d,比設計注N2時間縮短;累計注N2地面體積為63.0×104m3,與設計相同。
杜84館平11、12井組作為SAGP先導試驗區域,與杜84館平10、館平13井組連片發育,具有統一的溫度、壓力系統。因此,評價考慮了杜84館平10、館平13井組的整體情況。
截至2011年11月5日,SAGP試驗已生產了120 d,與注N2前相比,階段注汽量減少了3.6×104t,階段產液量減少了0.69×104t,階段含水下降了1.4%,油汽比由0.20上升到0.26,階段油汽比提高了0.06,采注比由0.83提高至1.05。
4.2.1 N2主要分布在氣腔頂部,蒸汽腔上升停止
溫度觀察井監測資料顯示,試驗區注入N2后,蒸汽腔的整體溫度迅速下降,汽腔頂部溫度下降最為明顯。觀察井監測溫度曲線顯示蒸汽腔頂部出現“突變臺階”。說明N2主要集中在油層頂部,阻止了蒸汽腔繼續上升(圖1)。

圖1 觀察井溫度、深度監測曲線
4.2.2 充填氣腔蒸汽用量減少,油氣比提高
注N2后關停1口注汽井,平均日注蒸汽量減少74 t/d,但蒸汽腔沒有萎縮,同期對比,產液量下降幅度不大,產油量基本持平,取得了較好經濟效益。
4.2.3 含水率下降
SAGP具有與蒸汽驅基本相同的驅油效率,且克服了蒸汽冷凝的不利影響,有效地降低了油層含水。第1段塞N2注入后,同期對比,4口水平井含水率均有不同程度下降,館平10、館平11井下降明顯。
4.2.4 N2回采率較低
嚴格執行取樣化驗制度,井口回采N2的濃度與距離注汽井的遠近有關,距離越近濃度越高,自館平11、館平12井組向外依次減小。
第1段塞N2注入后所測的濃度比注入期間要低1%。2011年6月20日在SAGD-3計量站安裝了氣體流量儀,自2011年7月10日注N2開始至目前的累計氣體流量約為240×104m3,N2注入量為63×104m3(100℃,0.15 MPa),根據輸送液量比例計算館陶油層8口水平井回采N2量為8.6×104m3(25℃,0.1 MPa)。N2回采量僅為13.7%,回采率較低。
低回采率證實了大部分N2進入了蒸汽腔,未被生產井采出,起到了填充蒸汽腔的目的,也驗證了N2作為注入氣體選擇的可行性。
(1)通過現場試驗,初步說明SAGP開發技術可以較好的應用于曙一區杜84塊館陶油層超稠油的開發,解決在SAGD開發過程中注汽量高,熱能消耗大,油氣比低等問題。
(2)采用段塞注入N2的方式,段塞尺寸為4個月時,油藏的泄油速度比較合理并且油氣比最高;采用在蒸汽腔上部注N2方式最優;最終確定注入地下N2體積為地下蒸汽體積的1%。
(3)SAGP開發過程中,N2主要分布在汽腔頂部,可有效降低汽腔頂部熱損失,提高熱利用率;充填汽腔的蒸汽用量減少,油汽比得到提高;克服了蒸汽冷凝的不利影響,有效降低油層含水,從而降低了含水率。
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