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關于地下污油罐設備熱處理事故的分析

2013-10-15 08:11:00王擁軍
化工裝備技術 2013年4期
關鍵詞:筒體工藝設備

王擁軍

(淄博佳能石化機械制造有限公司)

陳永志

(青島金海晟環保設備有限公司)

本文對某地下污油罐設備的熱處理事故原因進行了分析,并改進了熱處理工藝,使設備熱處理后焊接接頭硬度值滿足圖紙的設計要求。

1 地下污油罐設備參數

壓力容器的焊后消除應力熱處理是其制造過程中的一個關鍵步驟,也是改善焊接接頭質量的重要措施。焊后熱處理的目的是改善母材和焊接接頭的性能,消除焊接殘余應力,降低熱影響區的硬度,防止延遲裂紋的產生。

某公司生產的化工壓力容器地下污油罐,為Ⅱ類臥式容器。該設備規格覫1600 mm×12 mm×3000 mm,介質為污油,材質為Q245R正火板,設備內部有伴熱盤管,筒體上部人孔筒節和接管的高度均為1500 mm,下部為鞍式支座。該罐設計上要求焊后進行整體消除應力熱處理。圖1所示為該污油罐的結構。

圖1 污油罐結構

該公司采用容器內部電阻絲加熱帶加熱、熱電偶測溫、溫控儀控溫,容器外部保溫巖棉保溫的爐外整體熱處理工藝。該方法適用于設備內件較少的容器,在不具備熱處理爐的情況下這一方法不失為較好的選擇。熱處理工藝具體如下:檢查確認各儀表工作正常后,開始送電。控制升溫速度,在升溫至400℃后,加熱區升溫速度不得高于200℃/h,且最低不得低于55℃/h。焊件升溫期間,加熱區溫差不得超過120℃。保溫溫度600~640℃,保溫時間不少于30 min。保溫期間加熱區最高與最低溫度差不得大于80℃。 保溫達到規定時間后,斷電降溫,同時確保在溫度高于400℃時,降溫速度不得大于260℃/h,也不得小于55℃/h。打開保溫巖棉時溫度不得高于400℃,然后在靜止的空氣中繼續冷卻至常溫。

2 事故原因

該污油罐經過熱處理后,發現筒體的外表面出現嚴重的整體內凹變形,因而造成了筒體失效報廢的事故。通過核查自動記錄的熱處理溫度曲線圖(見圖2)可知,熱處理的升溫加熱和冷卻降溫速度均符合熱處理工藝要求。那么,究竟是何種原因造成了事故呢?通過對現場情況的分析,可將事故的原因歸結如下。

圖2 熱處理溫度曲線圖

(1)該設備發生的熱處理變形為蠕變變形,促使蠕變變形發生的原因主要有兩點:一是較高的溫度,二是一定的應力。鋼板在熱處理時加熱到一定溫度后會發生金屬晶粒松弛。由于該設備在熱處理時臥式放置,且直接放置于地面,雖然有保溫巖棉保溫,但下部無支撐件,設備在受熱釋放應力時其與地面接觸部分受到作用力約束,從而導致塑性變形,造成設備熱處理失效的事故。

(2)熱處理時為冬季,環境溫度較低 (約為-10℃),設備僅僅依靠保溫巖棉保溫,其與地面接觸部分由于內外溫差較大形成溫差應力,這也是筒體變形的原因之一。

(3)通常,消除應力熱處理的溫度應處于鋼板的下轉變溫度以下,金屬表面氧化層應呈現磚紅色,但實際情況是設備外部局部出現黑色氧化皮。經分析認為,該設備存在加熱不均勻的情況,其熱電偶的設置為兩端封頭各一個,上部筒體上一個,這樣就造成測定溫度與實際溫度有較大誤差的情況,從而導致設備下部發生局部過熱,引起設備下部局部變形。

(4)該設備壁厚只有12 mm,雖然熱處理溫度在工藝要求的范圍內,但熱處理保溫時間略長(圖2的熱處理溫度曲線圖顯示為80 min),比NB/T 47015—2011《壓力容器焊接規程》標準要求的時間長約50 min。熱處理時間過長,熱處理溫度過高,不但消耗大量的能量,還會對金屬組織帶來不利的影響,因此GB 150.1~150.4—2011《壓力容器》和NB/T 47015—2011《壓力容器焊接規程》以及TSG R0004—2009《固定式壓力容器安全技術監察規程》標準和規范都對焊后熱處理的溫度和時間做出了詳細的規定。

3 改進措施

經過對事故進行以上分析后,對熱處理工藝及裝置做出了如下改進:

(1)熱處理時將設備放置于支撐支架上,保證設備筒體、封頭等部件不受外界約束。

(2)改善加熱狀況,加熱裝置均勻布置,在筒體上部增加三個熱電偶,多點控制,以保證熱處理溫度的自動記錄曲線和實際情況盡量符合。

(3)嚴格按照熱處理工藝進行操作,控制保溫時間。

經過以上工藝改進,對重新卷制焊接組裝后的設備進行了熱處理,產品的焊接接頭經硬度檢測達到了圖紙設計要求。

[1] GB 150.1~150.4—2011.壓力容器 [S] .

[2] TSG R0004—2009.固定式壓力容器安全監察規程[S] .

[3] NB/T 47015—2011.壓力容器焊接規程 [S] .

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