皮益雄 黃小華 王芳成
(宜昌經緯紡機有限公司,湖北宜昌 443001)
筆者公司有一臺LGMazak公司生產的數控車,其型號為 QT-200,系統為日本 MAZATROL FUSION M640系統,CNC控制器、伺服驅動器、伺服電動機都是三菱生產。此機床經常出現主軸電動機飛車報警,即機床主軸不受控。其故障現象是:機床在開機工作30 min左右后,出現主軸速度時快時慢,主軸電動機也抖動厲害,主軸負載表也顯示負載很高。同時,系統出現021報警,主軸伺服驅動器LED顯示23報警號。查機床手冊,其報警號的解釋為:主軸速度誤差過大,即在規定的時間內,指令速度和電動機速度誤差值持續超過規定值。
通過對報警號分析,可能是主軸電動機速度反饋出現故障。為排除是否是機械故障,手動盤主軸皮帶,發現主軸與電動機轉動很輕松,沒有出現異響,并且主軸軸承也運行良好。可以排除機械引起的故障。為確認故障原因,決定修改機床主軸參數SP038。打開主軸參數,將參數SP038由0000改為8000,即開啟開環控制。電動機進行開環控制,啟動主軸時要注意:主軸在開環控制下時,主軸速度不要增大或減少過快,否則容易出現事故。修改參數后關機再開機,慢慢提高或降低主軸速度時,機床運行1 h以上,由此確定,故障出現在反饋電路上。
此臺數控車主軸與電動機是通過V型皮帶相連,所以主軸有兩個編碼,一個是安裝在電動機尾端,叫PLG,用于檢測電動機實際轉速;另一個安裝在主軸機械側,叫“同期編碼器”,用于準確獲得主軸的實際位置、轉速,對主軸進行定位和攻絲。筆者將“同期編碼器”與另一臺同型號、運行正常的數控車的編碼器進行交換,開機還是出現以上故障。所以,可以排除是“同期編碼器”故障。
PLG是由磁傳感器通過檢測安裝在電動機尾端的檢測齒輪產生A相、B相信號,再由信號放大電路將信號放大,傳送到伺服驅動器,形成閉環控制。A相、B相信號波形相差90°,當電動機正轉時,A相超前B相90°;當電動機反轉時,B相超前A相90°。如圖1所示,檢測齒輪安裝精度要求齒輪徑向跳動小于0.02 mm,采用熱壓配合,安裝、固定齒輪。
因此分析故障可能出現在PLG上,用示波器觀察PLG的A相、B相與G之間的波形,發現機床在正常工作時,A相、B相波形都是穩定的正弦波;當A相、B相波形的頻率變得不穩定時,機床出現故障,說明PLG有問題。通過對A相、B相波形分析,發現波形相位很穩定,說明驅動器到PLG電壓很穩定。將PLG的PCB電路板更換后,開機試驗一會兒,故障還是沒有排除。由于PLG是通過一個磁傳感器將信號傳到PCB電路板,信號再通過PCB電路板處理后傳到伺服驅動器。我們把磁傳感器探頭拆下,發現磁傳感器探頭表面有些磨損,這就可能導致傳感器發出錯誤的信號。考慮到PLG在出廠前已由廠家調整好的,所以直接換一個磁傳感器探頭,再用示波器觀察A相和B相波形,主軸在旋轉時,A相和B相波形很穩定,持續觀察1 h以上,主軸再也沒有出現以上故障。

在安裝磁傳感器時一定要做到以下幾點:
(1)由于傳感器是精密元件,所以在安裝時要注意傳感器的檢測面不能受過大外力,檢測面和檢測齒輪上不要附著異物。
(2)安裝座固定好之后,確認傳感器檢測面與檢測齒輪外圈之間的間隙是否在0.15±0.01 mm的范圍內,如超出范圍則須調整。
(3)間隙調整完成后,在螺絲上涂抹螺絲膠,然后擰緊,固定傳感器。
公司小巨人數控車的主軸電動機由于沒有C軸功能,也不需要像加工中心那樣在換刀時主軸進行定向。所以主軸電動機上的PLG沒有Z相。Z相主要是檢測電動機的一轉脈沖。在機床C軸和主軸定向出現問題時,也可以采用以上方法判斷故障。