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無(wú)隔板鎂電解槽能量分析

2013-09-27 09:40:30王中原吳復(fù)忠
濕法冶金 2013年2期

王中原,吳復(fù)忠

(貴州大學(xué) 材料科學(xué)與冶金工程學(xué)院,貴州 貴陽(yáng) 550025)

無(wú)隔板鎂電解槽最早由加拿大鋁業(yè)公司開(kāi)發(fā)并使用,隨后在鎂工業(yè)得到廣泛應(yīng)用[1]。國(guó)內(nèi)某廠使用110kA無(wú)隔板鎂電解槽生產(chǎn)電解鎂,其噸鎂能耗平均為17 000kWh,比國(guó)際先進(jìn)的無(wú)隔板鎂電解槽噸鎂能耗高出3 000kWh[2-3]。該廠鎂電解能耗高的原因主要是槽電壓偏高,電流效率偏低。為此,對(duì)該廠的無(wú)隔板鎂電解槽進(jìn)行了熱平衡測(cè)試,找出造成能耗高的原因,并提出一些改進(jìn)措施,為下一步改善生產(chǎn)條件、實(shí)現(xiàn)鎂電解節(jié)能降耗提供依據(jù)。

1 熱平衡測(cè)試

1.1 熱平衡測(cè)試

熱平衡測(cè)試是以熱力學(xué)第一定律為基礎(chǔ)、以確定的體系為對(duì)象,研究生產(chǎn)過(guò)程中與外界進(jìn)行物質(zhì)和能量交換的收支情況[4]。熱平衡測(cè)試是加強(qiáng)能源管理、提高能源利用水平、降低能源消耗的重要工作基礎(chǔ)。

1.2 熱平衡測(cè)試體系與基準(zhǔn)

在計(jì)算能量平衡時(shí),以槽底—槽殼—槽面—槽蓋—電極頭—集氣罩作為熱平衡測(cè)試的邊界,以車間溫度作為基準(zhǔn)溫度。能量收支項(xiàng)目中,收入項(xiàng)包括1)直流電能,2)原料帶入的熱;支出項(xiàng)包括1)MgCl2分解(反應(yīng)熱),2)粗鎂帶走的熱量,3)槽渣帶走的熱量,4)煙氣帶走的熱損失,5)氯氣帶走的熱量,6)廢氣溢流熱損失,7)槽體表面散熱。

測(cè)試在常壓下進(jìn)行,系列電流均為110kA,其他條件見(jiàn)表1。

表1 電解質(zhì)測(cè)試條件

2 測(cè)試結(jié)果

選擇該廠2臺(tái)鎂電解槽(9#、25#)進(jìn)行熱平衡測(cè)試。測(cè)試時(shí),鎂電解槽運(yùn)行相對(duì)平穩(wěn),基本能反映110kA鎂電解槽的實(shí)際運(yùn)行水平。

2槽物料平衡測(cè)試結(jié)果見(jiàn)表2,熱平衡測(cè)試結(jié)果見(jiàn)表3。根據(jù)表3數(shù)據(jù),可以計(jì)算出9#槽A、B兩組電流效率分別為69.88%和72.31%,噸鎂能耗分別為17 576kJ/h和17 686kJ/h,收支能量差分別為-14 049.7kJ/h和42 658.14kJ/h,誤差率分別為-0.60%和1.69%;25#槽A、B兩組電流效率分別為64.78%和64.27%,噸鎂能耗分別為20 525kJ/h和21 168kJ/h,收支能量差分別為93 366.11kJ/h和112 376.02kJ/h,誤差率分別為3.74%和4.19%。兩槽誤差率均<5%。

表2 物料平衡

表3 熱平衡測(cè)試結(jié)果表

熱量收入以電能為主,兩槽比例均>95%。熱量支出以反應(yīng)熱、槽體表面散熱兩部分為主,9#槽A、B兩組反應(yīng)熱分別為44.5%和46.4%,槽體表面散熱分別為47.29%和44.10%;25#槽A,B兩組反應(yīng)熱分別為43.89%和43.43%,槽體表面散熱分別為47.27%和47.20%。

3 測(cè)試結(jié)果分析

1)以A組數(shù)據(jù)為例,25#、9#槽槽電壓分別為6.03V和5.57V,高于設(shè)計(jì)工作槽電壓4.88 V,槽電壓偏高,原因是電解質(zhì)溫度較高時(shí),需要較高的槽電壓來(lái)維持。兩槽電解質(zhì)工作溫度分別為725℃和694℃。25#槽工作溫度高于設(shè)計(jì)的工作溫度680~710℃,槽溫較高,原因是無(wú)隔板鎂電解槽固定的陰陽(yáng)兩極極距固定不變,不能通過(guò)調(diào)整極距這一主要方式來(lái)調(diào)控電解質(zhì)溫度。從現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試情況看,電解槽熱槽情況較多,熱損失偏大,因?yàn)榇嬖陉?yáng)極氯氣排量小、電解質(zhì)成分不合理、陰極管路堵塞等因素。此時(shí),電解生成的鎂與氯氣二次反應(yīng)放出熱量,使槽溫升高,造成熱槽現(xiàn)象。

2)以A組數(shù)據(jù)為例,在系列電流為110kA條件下,25#、9#槽電流效率分別為64.78%和69.88%,電流效率偏低。根據(jù)公式[5]

(式中:M——粗鎂直流電耗,kWh;Q——消耗的總直流電量,kJ/h;m——粗鎂總產(chǎn)量,t;V——電解槽的工作電壓,V;K——常數(shù);η——粗鎂電流效率,%)可以看出,電流效率(η)偏低,是因?yàn)椴垭妷浩摺?#槽電流效率高于25#槽電流效率5%,相差較大。電流效率(η)與槽電壓成反比,每降低0.1V工作電壓,可提高1%的電流效率。9#槽槽電壓比25#槽槽電壓小0.46V,溫度每升高10℃,電流效率降低1.67%,9#槽電解溫度比25#槽低31℃。

3)以A組數(shù)據(jù)為例,25#、9#槽的熱效率分別為43.89%和44.50%,直流電耗分別為20 525 kWh和17 576kWh,相對(duì)于正常生產(chǎn)時(shí)的14 350 kWh要高。從表3看出,兩槽槽體表面總散熱分別為47.27%和47.29%,槽體表面散熱較大,特別是槽體上側(cè)各部分散熱更大,原因是陽(yáng)極石墨導(dǎo)熱系數(shù)大,陽(yáng)極頭溫度高于其他部分,致使其附近槽蓋溫度升高,表面散熱較大。

熱平衡收支誤差均小于5%,9#槽運(yùn)行狀況優(yōu)于25#槽。

4 節(jié)能分析

根據(jù)測(cè)試結(jié)果,在目前生產(chǎn)狀況下,為解決能耗高的問(wèn)題,主要從以下幾個(gè)方面加以改進(jìn):

1)電解質(zhì)溫度過(guò)高、槽電壓偏高是造成無(wú)隔板鎂電解槽能耗高的重要原因。降低電解質(zhì)溫度,可通過(guò)經(jīng)常清理陽(yáng)極上的雜物、及時(shí)更換斷裂陽(yáng)極、調(diào)整電解質(zhì)成分、適當(dāng)增加出渣次數(shù)、增加衛(wèi)生排氣量、加裝分流器、降低系列電流、及時(shí)添加固體氯化鎂等方法來(lái)實(shí)現(xiàn)。降低槽電壓,可通過(guò)降低系列工作電流、增加開(kāi)槽臺(tái)數(shù)、適當(dāng)降低氯化鎂濃度、在生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)個(gè)別接點(diǎn)采取勤測(cè)、勤清、勤緊固等措施。減少熱槽現(xiàn)象,在陰、陽(yáng)兩極極距固定條件下,及時(shí)清理陰極氣體管路,提高陰極氣體排氣量,提高從槽上帶走的熱量。調(diào)整電解質(zhì)成分配比,提高電解質(zhì)的電導(dǎo)率,降低電阻率,減少電解質(zhì)的發(fā)熱量。

2)提高電流效率,對(duì)于降低無(wú)隔板鎂電解槽生產(chǎn)能耗意義重大。通過(guò)調(diào)整電解質(zhì)中氯化鎂濃度,調(diào)整電解質(zhì)溫度,勤出渣,控制大氣濕度,及時(shí)清除電解質(zhì)中的雜質(zhì)等措施,可以提高電流效率。

3)從現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試結(jié)果看,電解槽槽體表面散熱比較大,特別是槽體上側(cè)各部分散熱更大。在充分滿足鎂電解槽工藝條件前提下,應(yīng)對(duì)槽體采取保溫措施,避免熱損失偏大。煙氣、氯氣收集管道設(shè)計(jì)應(yīng)更加合理,減少壓力損失。同時(shí),在不影響正常操作的情況下,盡量完整密閉集鎂室蓋板,減少?gòu)U氣溢流帶走熱,也相應(yīng)減少冷空氣的進(jìn)入。

5 結(jié)論

無(wú)隔板鎂電解槽電耗高的原因主要是槽電壓偏高,電解溫度高,電流效率低以及熱槽現(xiàn)象。通過(guò)調(diào)整電解質(zhì)成分、降低系列電流、及時(shí)清理陰極氣體管路、增加陰極氣體排氣量、增加陰極氣體排氣量等措施來(lái)降低槽電壓以及電解溫度,減少熱槽現(xiàn)象,提高電流效率,從而降低電解能耗。

[1]張永健.鎂電解生產(chǎn)工藝學(xué)[M].長(zhǎng)沙中南大學(xué)出版社.2006:355.

[2]姜寶偉,陳平,牟楊波,等.鎂法海綿鈦生產(chǎn)工藝中大型無(wú)隔板鎂電解槽的節(jié)能實(shí)踐[J].有色礦冶,2006(4):35-37.

[3]莫畏,鄧國(guó)珠,羅方承.鈦冶金[M].2版.北京:冶金工業(yè)出版社,1998:6.

[4]嚴(yán)東.110kA無(wú)隔板鎂電解槽熱平衡測(cè)試及分析[J].輕金屬,2005(5):40-42.

[5]徐日瑤.鎂冶金學(xué)[M].北京:冶金工業(yè)出版社,1981:145.

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