黃慧群 尹航洪 李永東
(中航工業江西洪都航空工業集團有限責任公司,江西南昌330024)
緩沖器用于減緩飛機著陸撞擊和地面滑跑沖擊載荷,廣泛運用在各種類型的飛機起落架上。筆者公司原生產的緩沖器為單腔式油氣一體的緩沖裝置。為了使乘員更舒適,有利于飛機著陸、滑跑功能,減小滑行載荷等,目前在三代機以上的飛機起落架上大多采用雙腔油氣分離、高低壓腔緩沖器。本文介紹的起落架緩沖器就是這種新型的緩沖器。
該緩沖器結構如圖1所示,主要由外筒、活塞桿、芯桿、針桿和浮動活塞等組成,二端連接采用了自潤滑軸承設計方式,且緩沖器內設計為高、低壓雙腔工作結構。低壓腔充氣壓力為P1,初始容積為V1;高壓腔充氣初壓為P2,初始容積為V2,且P2>P1,當有外力作用時,緩沖器開始壓縮,這時V1開始壓縮,P1開始增大,此時為第一階段;當行程到S1,P1=P2時,高壓腔開始壓縮,由這一點開始,高、低壓腔同時壓縮,此階段為第二壓縮行程。由于第二級兩個活塞面積大于第一級一個活塞面積,因此氣壓總載荷有突變。

(1)多筒體組件設計要求高
該緩沖器為多筒體組件結構,外筒和活塞桿均為30CrMnSiNi2A材料,零件的形狀公差主要有同軸度、垂直度、對稱度要求,孔的精度為7~8級,尤其外筒為薄壁筒形零件,內表面粗糙度要求高。
(2)高低壓腔易串氣
緩沖器內部設計為高、低壓腔結構,低壓腔注油后,填充壓力僅為0.5 MPa,而高壓腔填充壓力高達20 MPa。研制初期,該緩沖器的高壓腔兩端密封沿用了O形膠圈密封(見圖2),當緩沖器高壓腔做功時,浮動活塞作往復直線運動,經試驗量壓,發現高、低壓腔易出現串氣現象。經查O形圈最高承壓為不大于21 MPa,在做功時,壓力可能達到50~60 MPa,故串氣是必然的。

(3)自潤滑軸承裝配難
自潤滑軸承是引進美國先進技術,其安裝固定與我們用過的軸承完全不一樣,是外翻邊,還必須進行脫出力檢測,其配合要求高及壓緊力必須掌握好,其相關尺寸精度高,且不充許超差,否則配制。
(1)多筒體的加工
零件的形狀公差和尺寸精度要求較高。因此,分析零件的結構特點并合理地選擇工藝方法,是工藝加工過程中的重要環節。特別是對深孔加工,為了控制其變形、保證同軸度要求,除了要有豐富的經驗外,還要配備相應的設備和刀量具作保證。為此,加工多筒體采取針對性的熱前、熱后工藝,熱前粗加工和半精加工,可用加長麻花鉆或高剛性麻花鉆,在普通機床(車床、鉆床)上加工,也可采用深孔刀具(板鉆、槍鉆等)在普通的專用機床上加工;然后進行锪、鏜的半精加工。熱后先加工精加工基準,再進行精加工和光整加工,通常采用磨削,再精磨和珩磨、超精或滾壓加工;同時,在每道工序中控制跳動量均不大于0.02 mm,使多筒體零件內外圓同軸度控制在0.04 mm之內,滿足使用技術要求。
(2)密封圈選型試驗
由于雙腔緩沖器的壓力較高,原有材料密封出現高、低壓腔易串氣現象,工藝人員查對了O形圈的使用條件和范圍,認為O形圈對>21 MPa壓力達不到密封作用,故必須從材料密封性能方面入手,重新選型。
在密封圈性能試驗過程中,先后選用了FM-5和FM-1新材料進行密封試驗,但低溫試驗仍有串氣;為此,又選用了新的密封圈(K03-P、K08-35)來進行密封性能試驗。同時,為配合新選的密封圈做密封試驗,還對浮動活塞進行了重新設計(見圖3)。

新選的密封膠圈,采用了國外目前較為先進的雙層矩形密封膠圈,旨在解決高、低壓腔密封串氣問題,試裝階段新密封膠圈裝配和O形密封膠圈相比,難度不小。
(3)密封圈裝配
①密封圈K08-DS+K35的安裝:將滑環(灰色)上的密封組件(藍色)拆下,將滑環放到100℃的水中,煮沸40~50 min。把彈性體(紅棕色)放入密封槽中,把安裝用心軸裝到浮動活塞上,將滑環安裝到安裝心軸上,向上推動至密封槽中,拆下心軸;一邊轉動,一邊把復原工具推到密封組件上,5 h后拆去復原工具,將密封組件(藍色)裝到滑環上。
②密封圈S09-DS+K35的安裝:把彈性體(紅棕色)放入密封槽中,把滑環(灰色)進行彎曲壓縮,不得擦傷,然后將滑環放入密封槽中,安裝后,把密封圈的內徑理平;把安裝工具旋推入孔中,30 min后拆出安裝工具,把密封組件(藍色)裝入密封槽內。
由于新的密封膠圈結構為雙層矩形截面密封膠圈,在裝配時必須借助引導圈、引導軸等,安全、穩妥地把新的膠圈裝入密封槽內,而不出現變形、扭曲等。裝配時,嚴格按程序操作,否則極易使密封圈折斷。
③O形圈的安裝:緩沖器低壓腔采用O形密封膠圈密封的部分,擋圈裝入外槽后,變形較為明顯,需要進行定型處理(見圖4),以免進筒時擋圈被切邊后,擋圈被切殘余擠兌O形密封膠圈,造成漏油、漏氣現象。

④裝配注意:緩沖器裝配時要避免密封件入筒時出現劃傷、翻邊等。
緩沖器選用的新密封膠圈(見圖5)和正確的安裝方法,并經密封性能試驗驗證,工作壓力大于21 MPa時,高、低壓腔未出現串氣現象,串氣問題得到解決。

(4)自潤滑軸承的安裝
①安裝孔的加工:其要求精度非常高,采取精鏜加工,利用校準環規作孔的比對檢測。如若超差必須配制軸承。
②自潤滑軸承的安裝(見圖6):自制專用安裝設備,在曲線壓力機上,按要求設計壓緊力,進行軸承安裝,在壓制前對孔與軸承的配合一定要保持好,否則檢查脫出力時產生壓脫或軸承不靈活,脫出力也必須按要求設定,靈活性也必須按要求檢查。從2005年對自潤滑軸承進行工藝攻關至今,所壓軸承均滿足使用要求,未出現脫出和卡死情況。

(1)由于該緩沖器是多筒體組件,多筒體內外圓的同軸度加工,單件均保持內、外同軸,選用基準準確,工藝方法合理。
(2)該雙腔緩沖器結構內部采用了新的密封圈密封,選型正確;密封圈K08-DS+K35和密封圈S09-DS+K35的有效裝配,工藝方法可行、有效。
(3)緩沖器低壓腔O形膠圈密封部分,擋圈裝入外槽后,變形較為明顯,進行有效的定型處理,可避免擋圈入筒時被切殘余擠兌O形密封膠圈,造成漏油、漏氣現象,解決的方法有效。
(4)自潤滑軸承的安裝,經過幾年的使用考核,未發生脫出和卡死情況,采用的安裝技術可行。
總之,通過實踐與探索,對雙腔緩沖器的設計、制造和裝配方法等積累了經驗,為今后其他新型緩沖器的研制,探索了一條新路,具有應用、推廣價值。
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