吳守民,張海彬,王洪剛
(勝利油田營海實業集團有限公司,山東 東營 257000)
我集團原是一家傳統水泥廠,經過十幾年的發展,目前已經形成了從礦山經水泥到商品混凝土的良好完整產業鏈。為了尋找商品混凝土生產的最佳水泥,我集團經過探索改進,在老工藝生產商品混凝土用 P·O42.5 級水泥的基礎上,采取了配制工藝,通過改善各物料顆粒級配,摸索出 P·C42.5級水泥合理的顆粒級配控制、搭配、調整方案,找到了最佳顆粒的實現途徑,不僅使 P·C42.5 級水泥更適應商品混凝土的生產,提升了商品混凝土品質,同時也降低了水泥的生產成本。
采用我集團水泥磨日常配比生產的出磨水泥。其基本配比為:熟料 76%、石子 5%、脫硫石膏 6%、粉煤灰 13%,連續取樣 2 小時,進行過篩混勻縮分而成。后經實驗室500×500的標準試驗磨進一步粉磨,形成出磨水泥Ⅰ的,加磨 10min 水泥 Ⅱ,加磨 20min 水泥 Ⅲ,三種試驗水泥。具體檢驗數據見表 1。

表1 原材料性能指標
采用巨能特鋼礦渣,我集團礦粉磨生產的礦粉。經實驗室 500×500 的標準試驗磨進一步粉磨,形成礦粉Ⅰ,加磨10min 礦粉 Ⅱ,加磨 20min 礦粉 Ⅲ,三種試驗礦粉。活性檢測按照標準規定,選用對比樣品作為基準樣,活性要求在95% 以上。具體檢驗數據見表 1。
采用勝利發電廠 Ⅱ 級粉煤灰,燒失量 5.0%,經勝利水泥分公司粉煤灰磨粉磨形成超細灰,再經實驗室 500×500 的標準試驗磨進一步粉磨,形成超細灰Ⅰ,加磨 10min 超細灰Ⅱ,加磨 20min 超細灰 Ⅲ,一共三種試驗超細粉煤灰。活性檢測按照標準規定,選用對比樣品作為基準樣,活性要求符合國標 GB/T1596—2005 《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》的規定。具體檢驗數據見表 1。
此次試驗采用生產線實際樣品,實驗配合比根據前期配制水泥研究的基礎數據確定:后摻礦粉 15%,后摻超細灰18%。
采用正交配型原理,配制出三因素、三水平全面 27 種試驗方案樣品,其中 水平 A 代表出磨水泥,B 代表礦粉,C 代表超細灰,正交試驗方案見表 2;然后按照正交設計原理,如圖 1, 篩選出有代表性的 9 個水平組合實驗方案,見表 3。進行細度、比表面積、顆粒分析、強度的檢測。

表2 正交試驗方案

圖1 正交設計原理

表3 具有代表性的試驗方案
水泥試驗配合比方案,見表 4。

表4 水泥試驗配合比 %
試驗檢驗數據匯總,見表 5。

表5 試驗數據結果
(1)通過對使用同種出磨水泥,不斷變化礦粉、超細灰的配合比方案的對比分析中,可以看出礦粉和超細灰的顆粒變化對水泥 3~32μm 的水化有效顆粒影響不明顯。隨著出磨水泥顆粒粒徑逐漸變小,無論礦粉、超細灰的顆粒如何變化,配制膠材整體 3~32μm 顆粒含量都明顯上升,出磨水泥粉磨 10 分鐘后,3~32 μm 顆粒增長 5% 左右,出磨水泥粉磨20 分鐘后,3~32 μm 顆粒增長 17% 左右,規律是基本穩定的,這說明數據有明顯的規律性。
(2)配制膠材顆粒級配的變化導致強度變化結果分析:① 在使用同一種出磨水泥的前提下,隨著礦粉、超細灰的摻加種類、方式變化,強度的變化不明顯,無規律可循。② 在其他物料摻加不變的情況下,隨著礦粉顆粒的變細,強度出現明顯上升趨勢,礦粉加磨 10 分鐘后,配制水泥強度提高了4% 以上,加磨 20 分鐘后,強度普遍提高了 10% 以上。③ 超細灰的粉磨細度達到一定水平后,對強度的變化影響很小,無明顯規律可循。④ 隨著出磨水泥有效顆粒含量的不斷增加,強度呈上升趨勢,加磨 20 分鐘 3d 抗壓強度提高了 20%以上,28d 強度上升也很明顯達到 15% 以上。
(3)試驗方案及結果對應表,見表 6。

表6 試驗方案及結果對應表
(4)試驗結果正交計算篩選表,見表 7。

表7 試驗結果正交計算篩選表
(5)根據上述表格計算分析可以得到影響因素確定表,見表 8。

表8 影響因素確定表
(6)按照表 8 制定生產驗證配比方案如下,見表 9。

表9 生產驗證配比方案
按照正交理論計算確定的最佳驗證方案,細灰磨、礦粉磨、水泥磨同時開始最佳顆粒級配的實驗生產。生產中不斷從調整磨機工況著手,改善控制措施,驗證原料及成品的性能調整前后的變化情況,見表 10。

表10 性能調整前后檢測
從生產實際驗證過程來看,起初主要存在的問題是臺時低、工況差、水泥需水量偏高,強度不明顯等。經過不斷調整找到了最佳生產應用方案,得出最合理的應用結論。以強度實現為目標,最佳顆粒的尋找不能靠一味的降低物料細度,而是在磨機自身條件的基礎上,充分挖掘磨機產能,同時通過磨機球配、配制物料配比的調整,實現產能和質量的雙豐收。
另外,在合理調整細度和比表面積指標的基礎上,通過設備工藝、控制工藝的改進,實現了 P·C42.5 級水泥的顆粒最佳級配;從而水泥的標準稠度需水量、強度,后摻物料的活性等性能都有較大的改善,混合材摻加量提高了 8.0% 以上,水泥磨機總臺時增加近 20%,礦粉、細灰磨臺時增加超過 10%,總體經濟效益非常明顯。商品混凝土使用試驗驗證也較為成功,見表 11,混凝土需水量可以降低約 8%,強度提高約 2%,說明顆粒調整后的效果是良好的。
將組分為 1.7% 的外加劑配制而成的不同編號的 C30 混凝土進行混凝土試驗驗證,性能檢測結果見表 11。

表11 混凝土性能檢測
通過大量的正交試驗和生產驗證最終找到了實現配制生產 P·C42.5 級水泥最佳顆粒級配的有效途徑,最佳的生產指標方案為表 12 所列。配制 P·C42.5 級水泥后摻搭配比例為:后摻礦粉 15%,后摻超細灰 18%,后摻原灰 5%。

表12 最佳顆粒級配
(1)控制水泥磨機前摻混合材總量控制在 25% 左右,保證水泥配制效果。
(2)在確定 P·C42.5 級水泥最佳級配方案時,要注意結合混凝土性能試驗進行驗證確認。
(3)控制生產效果,要從原材料粉磨開始進行控制,可以適量使用助磨劑助磨,在生產中采取控制 45μm 細度為主,比表面積檢測為輔,顆粒分析驗證的方式控制生產,長期監測各原料及成品的顆粒分布情況。
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