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影響硫磺回收裝置SO2排放濃度的因素分析

2013-09-15 06:30:12劉愛華
石油煉制與化工 2013年4期
關鍵詞:煙氣催化劑

李 鵬,劉愛華

(1.中國石化股份有限公司煉油事業(yè)部,北京100728;2.中國石化齊魯分公司)

國家環(huán)保法規(guī)對SO2的排放要求越來越嚴格,國家環(huán)保部門正在醞釀修訂大氣污染物綜合排放標準,要求新建硫磺回收裝置SO2排放質量濃度小于400mg/m3(特定地區(qū)小于200mg/m3)。中國石化積極實施綠色低碳發(fā)展戰(zhàn)略,把降低硫磺回收裝置煙氣SO2排放濃度作為煉油板塊爭創(chuàng)世界一流的重要指標之一,要求2015年SO2排放濃度達到世界先進水平(質量濃度小于400mg/m3),部分企業(yè)達到世界領先水平(質量濃度小于200mg/m3)。

目前國內硫磺回收裝置大多采用Claus工藝回收硫磺,Claus尾氣再經SCOT單元凈化處理,煙氣SO2排放濃度執(zhí)行GB 16297—1996《大氣污染物綜合排放標準》,標準規(guī)定SO2排放質量濃度小于960mg/m3。現(xiàn)有工藝技術無法滿足即將執(zhí)行的新環(huán)保標準。因此,研究影響硫磺回收裝置煙氣SO2排放濃度的因素,開發(fā)降低硫磺回收裝置煙氣SO2排放濃度的新技術,是滿足新的環(huán)保標準要求的迫切需要。

1 硫磺回收裝置煙氣SO2的主要來源

硫磺回收裝置主要由熱反應單元、催化反應單元和尾氣凈化處理單元組成,工藝流程示意見圖1。熱反應單元為含H2S的酸性氣在反應爐中部分燃燒轉化為SO2,在高溫下H2S與SO2發(fā)生Claus反應生成單質硫和過程氣。單質硫進入液硫池得到液體硫磺,過程氣進入催化反應段的一級轉化器和二級轉化器,經Claus催化轉化后,單質硫進入液硫池,反應后的Claus尾氣進入尾氣凈化處理單元;Claus尾氣首先在加氫催化劑的作用下,含硫化合物加氫轉化為H2S,然后經急冷塔降溫,進入胺液吸收塔,胺液吸收加氫尾氣中的H2S,凈化后含少量H2S的凈化尾氣和液硫脫氣的廢氣混合,引入焚燒爐焚燒后排放,煙氣SO2排放質量濃度小于960mg/m3。

圖1 硫磺回收裝置工藝流程示意

目前,硫磺回收裝置煙氣SO2的來源主要有兩類,即硫磺回收裝置自產和外部裝置供給的含硫廢氣。硫磺回收裝置自身產生的含硫氣體為凈化尾氣、液硫脫氣廢氣、閥門泄漏的過程氣和開停工產生的含硫廢氣;外部裝置供給的含硫廢氣主要為S Zorb再生煙氣、其它含硫廢氣(如脫硫醇尾氣)等。以下對各種煙氣SO2來源進行討論。

1.1 凈化尾氣

原料酸性氣中的H2S經過二級Claus制硫和尾氣還原、溶劑吸收,凈化尾氣中殘余含硫化合物(包括H2S和有機硫)進焚燒爐焚燒后生成了SO2,這是硫磺回收裝置煙氣SO2的主要來源。凈化尾氣H2S的含量主要取決于單程總硫回收率和胺液的凈化度,有機硫的含量主要取決于催化劑的有機硫水解活性。

1.2 液硫脫氣的廢氣

液硫中一般含有質量分數(shù)300~500μg/g的H2S[1],在出廠前需要進行脫氣處理。液硫脫氣的方式主要有:鼓泡、噴淋、循環(huán)脫氣和蒸汽抽射器等,不同脫氣方式產生的廢氣組成不同。在液硫脫氣時,如果廢氣不進行處理直接進入焚燒爐,廢氣中所帶的硫化物燃燒轉化為SO2,會對煙氣SO2排放濃度帶來較大影響。目前液硫脫氣的廢氣均采用與凈化尾氣混合后引入焚燒爐焚燒進行處理,會使煙氣SO2排放質量濃度增加100~200 mg/m3。因此,必須回收處理液硫脫氣后廢氣中的硫。

1.3 閥門內漏的過程氣

硫磺回收裝置Claus單元跨線和尾氣處理單元開工線上的閥門腐蝕內漏,會有少量未處理的過程氣直接進入焚燒爐燃燒生成SO2。

1.4 燃料氣攜帶的含硫化合物[2]

焚燒爐燃料氣含有硫化物,燃燒后也會增加煙氣SO2排放濃度,但影響較小。若以低硫燃料氣硫化物體積分數(shù)按20μL/L計算,僅增加裝置SO2排放質量濃度1mg/m3,所以該因素可以忽略不計。

1.5 裝置開停工的廢氣

硫磺回收裝置尾氣加氫單元催化劑預硫化原料為酸性氣,在裝置常規(guī)開工時催化劑預硫化階段的48h,Claus過程氣無法進尾氣處理單元進行加氫脫硫凈化,直接經焚燒爐焚燒后通過煙囪高空排放,SO2排放濃度會略高。在硫磺回收裝置停工操作中,Claus反應尾氣通過Claus單元跨線到焚燒爐焚燒后經煙囪排放。由于Claus反應尾氣中的硫沒有得到回收,煙囪高空排放的煙氣中SO2濃度會在短時間內較高。

1.6 S Zorb再生煙氣

S Zorb汽油吸附脫硫技術可以生產硫質量分數(shù)小于10μg/g的滿足國Ⅴ排放標準的汽油,因此該技術在國內得到快速推廣。多數(shù)企業(yè)吸附劑再生產生的含SO2的再生煙氣引入硫磺回收裝置處理,如直接引入煙囪排放,將會導致排放SO2質量濃度增加1 000~10 000mg/m3。引入硫磺回收裝置制硫爐和尾氣單元處理后排放,可滿足質量濃度小于960mg/m3的現(xiàn)行國家排放標準,但引入不同的部位處理,對煙氣SO2的影響略有不同。

1.7 其它含硫廢氣

煉油廠脫硫醇尾氣、酸性水罐罐頂氣等惡臭氣體含有大量的硫醇、硫醚等有機硫化物,送到焚燒爐燃燒后也會產生大量的SO2,會增加煙氣SO2排放質量濃度50~100mg/m3左右。

2 影響硫磺回收裝置煙氣SO2排放濃度的因素

2.1 酸性氣質量

進硫磺回收裝置酸性氣的質量是影響總硫回收率的主要因素,應盡可能穩(wěn)定上游裝置的操作,保證硫磺回收裝置平穩(wěn)運行,提高總硫回收率,降低SO2的排放。應設置上游裝置酸性氣出裝置邊界條件考核指標,防止酸性氣流量大幅度波動以及酸性氣帶烴、帶胺液、帶水對硫磺回收裝置的沖擊;干氣脫硫塔貧液入塔溫度一般應高于氣體入塔溫度5~7℃,避免凝縮油進入胺液;污水汽提裝置要加強隔油,防止酸性氣帶烴。

2.2 脫硫溶劑質量

脫硫溶劑的吸收效果和選擇性是影響SO2排放濃度的主要因素,國外目前已開發(fā)出多種用途、滿足不同使用要求的脫硫溶劑,如H2S高凈化度脫硫劑、有機硫脫硫劑、CO2選擇性脫硫劑等。普通脫硫劑在處理高CO2/H2S比的原料氣時,凈化度與選擇性分離的要求將會產生矛盾,造成在吸收H2S的同時,對CO2的吸收也有較好的選擇性,這樣就會造成大量的CO2在反應系統(tǒng)內循環(huán),降低了對H2S的吸收效果。

2.3 吸收塔溫度

隨著吸收塔溫度的升高,凈化氣體中H2S的含量呈先減小后增加的變化趨勢。這是因為以MDEA為主劑配制的脫硫劑與氣體中H2S的反應是吸熱反應,溫度的升高不利于H2S的脫除,從而導致凈化氣中H2S含量較高,對煙氣SO2排放濃度的影響較大;但溫度升高,脫硫劑的黏度變小、表面張力降低,有利于在噴霧時形成更小、更細的液珠,有利于脫硫劑在填料表面鋪展,使氣液接觸更加充分,使反應進行得更快。研究表明,35~50℃時脫硫效果最好[3]。

2.4 催化劑性能

采用高活性的制硫催化劑可顯著提高制硫單元總硫回收率和有機硫的水解率,減輕尾氣凈化單元的負荷,胺液再生塔返回制硫單元的H2S含量降低,凈化尾氣總硫含量(包括H2S和有機硫)降低,從而煙氣SO2排放濃度降低。

采用高活性Claus尾氣加氫催化劑,特別是選用水解性能較佳的Claus尾氣加氫催化劑,可顯著降低凈化尾氣有機硫的含量。使用有機硫水解性能較差的加氫催化劑,凈化尾氣中會有質量濃度50~100mg/m3的有機硫,煙氣SO2排放質量濃度會增加50~100mg/m3;使用有機硫水解性能良好的加氫催化劑,凈化尾氣中只有體積分數(shù)10μL/L以下的有機硫,對煙氣SO2排放濃度的影響較小。現(xiàn)有工藝采用高性能催化劑合理級配,并配套吸收效果較佳的脫硫溶劑,裝置總硫回收率可以達到99.93%以上,SO2排放質量濃度可小于400 mg/m3。

2.5 液硫脫氣的廢氣

液硫脫氣的廢氣直接引入尾氣焚燒爐處理,對硫磺回收裝置煙氣SO2排放濃度的影響較大,可使煙氣SO2排放值增加30%~40%。中國石化鎮(zhèn)海煉油化工股份有限公司(簡稱鎮(zhèn)海煉化)開發(fā)了液硫脫氣新工藝:液硫脫氣后廢氣進入脫硫罐進行除硫,除硫后廢氣引至焚燒爐焚燒,能夠有效降低液硫脫氣廢氣對裝置煙氣SO2排放濃度的影響。廢氣脫硫罐投用期間,裝置煙氣SO2排放質量濃度能夠降至200mg/m3以下。據(jù)國外資料介紹,液硫脫氣的廢氣如改入制硫爐處理,可降低硫磺回收裝置SO2排放質量濃度50~150mg/m3。

2.6 S Zorb再生煙氣

鎮(zhèn)海煉化依托現(xiàn)有硫磺回收裝置規(guī)模較大的優(yōu)勢,根據(jù)硫磺回收裝置實際工況和S Zorb裝置再生煙氣性質的特點,將S Zorb煙氣引入兩套70kt/a硫磺回收裝置,與裝置原料酸性氣混合后進入反應爐處理[4]。

中國石化齊魯分公司S Zorb再生煙氣引入80kt/a硫磺回收裝置尾氣處理單元,硫磺回收裝置未進行任何改動,S Zorb再生煙氣不需要加熱,直接由管線引入加氫反應器前與Claus尾氣混合后進入加氫反應器,加氫反應器裝填S Zorb再生煙氣處理專用LSH-03低溫Claus尾氣加氫催化劑,加氫反應器入口溫度可降至220℃。2010年硫磺回收裝置凈化尾氣SO2排放檢測結果[3]為187~361mg/m3,與未處理S Zorb再生煙氣前相比,煙氣SO2排放濃度沒有增加,無任何負面影響。到目前為止,該技術已先后應用于中國石化北京燕山分公司12kt/a、齊魯分公司80kt/a、滄州分公司20kt/a、濟南分公司40kt/a及高橋分公司5.5kt/a硫磺回收裝置。綜合各裝置標定結果表明:使用LSH-03低溫高活性尾氣加氫催化劑,將S Zorb再生煙氣引入硫磺回收裝置尾氣處理單元,裝置操作穩(wěn)定,能耗低,SO2排放量低,是目前S Zorb再生煙氣較理想的處理方式[5-6],具有良好的經濟和社會效益。

2.7 非常規(guī)酸性氣等含硫氣體

催化裂化、焦化等裝置脫硫尾氣、酸性水罐罐頂氣等非常規(guī)酸性氣引入焚燒爐焚燒處理后排放,對于大型硫磺回收裝置所占比例較低,可滿足現(xiàn)行環(huán)保法規(guī)的要求;對于小型硫磺回收裝置,由于該部分氣體所占比例較大,會導致硫磺回收裝置排放超標。因此,應禁止此類氣體引入硫磺回收裝置尾氣焚燒爐焚燒。可采用中國石化撫順石油化工研究院開發(fā)的低溫柴油吸收處理技術[7]。

3 降低硫磺回收裝置煙氣SO2排放濃度的建議

3.1 尾氣凈化單元改造

硫磺回收裝置SO2排放濃度取決于尾氣處理單元的尾氣凈化度,如達到世界先進排放標準,凈化后尾氣中H2S體積分數(shù)必須降至100μL/L以下。建議尾氣處理單元采用二級吸收、二級再生等技術,提高對H2S的吸收效果。

3.2 液硫脫氣尾氣處理單元改造

對采用氮氣鼓泡脫氣技術的裝置,脫后廢氣可由入焚燒爐改為入制硫爐;對采用循環(huán)脫氣技術的裝置,可更換原蒸汽抽射器,把脫后廢氣引入制硫爐;對采用空氣鼓泡脫氣技術的裝置,可采用鎮(zhèn)海煉化脫后尾氣再處理技術。

3.3 關鍵設備升級改造

裝置開停工跨線上的閥門應選擇泄漏等級高的閥門,并采用雙閥控制,避免過程氣泄漏導致煙氣SO2排放濃度增加,并設置氮氣吹掃線。

3.4 優(yōu)化催化劑選擇

目前國產硫磺催化劑物化性質、活性和穩(wěn)定性已全面達到進口催化劑水平,部分性能優(yōu)于進口催化劑,所有種類的制硫催化劑和尾氣加氫催化劑均可實現(xiàn)國產化。建議制硫催化劑采用多功能硫磺回收催化劑或鈦基催化劑與氧化鋁基催化劑合理級配,使凈化尾氣中COS體積分數(shù)小于10;尾氣加氫催化劑選用水解活性較佳的低溫加氫催化劑,在提高有機硫水解性能的前提下,降低催化劑的使用溫度,進一步降低裝置能耗,延長催化劑使用壽命。

3.5 設置獨立的溶劑再生系統(tǒng)

硫磺回收裝置吸收塔操作壓力低,尾氣脫H2S難度相對較大,因此對溶劑品質的要求較高,要求貧液中的H2S質量濃度不大于1g/L。必須獨立設置溶劑再生系統(tǒng),溶劑質量濃度控制在35~45g/(100mL),重沸器蒸汽溫度控制在135~150℃,并定期分析溶劑中的熱穩(wěn)態(tài)鹽含量,控制其質量濃度小于2g/(100mL)。建議增設溶劑沉降和過濾系統(tǒng)。

3.6 降低吸收塔溫度[8]

胺液選擇性吸收H2S的過程是放熱過程,會引起胺液溫度升高10℃左右,而胺液最佳的吸收溫度為35~50℃。此外,貧胺液溫度高也易引起胺液發(fā)泡,造成胺液質量下降,所以要嚴格控制貧胺液進吸收塔的溫度為35~42℃。

3.7 合理安排S Zorb煙氣處理方式

由于S Zorb再生煙氣的組成不穩(wěn)定,并且含有90%左右的N2,引入硫磺回收裝置前端會導致裝置操作不穩(wěn)定,能耗大幅增加。建議采用中國石化齊魯分公司研究院開發(fā)的S Zorb專用尾氣加氫催化劑,S Zorb再生煙氣直接引入硫磺回收裝置尾氣加氫單元,不需增設任何設施,裝置操作穩(wěn)定、能耗低、SO2排放量低。如果催化裂化煙氣脫硫裝置離S Zorb裝置較近,可考慮將S Zorb尾氣與催化裂化煙氣混合,引入催化裂化煙氣脫硫裝置處理。

3.8 控制酸性氣質量

進硫磺回收裝置酸性氣設置原料質量控制指標,因上游脫硫裝置波動引起硫磺回收裝置酸性氣進料異常時,應穩(wěn)定上游操作,并對上游裝置嚴格考核,保證硫磺回收裝置平穩(wěn)運行。

3.9 配備完善的在線儀表

配備Claus過程氣H2S/SO2比值分析儀、氫含量分析儀、急冷水pH值分析儀、凈化后尾氣H2S含量分析儀、煙氣SO2分析儀、煙氣氧含量分析儀等在線分析儀。硫磺回收裝置是企業(yè)內部最末端的環(huán)保裝置,任何一套裝置產生的含H2S的酸性氣都必須無條件接收,并且上游任何一套裝置的波動都會引起硫磺回收裝置操作波動,酸性氣經處理后含硫化合物的排放濃度有嚴格的限定值。因此,硫磺回收裝置的穩(wěn)定操作困難重重,操作波動大,人工調節(jié)嚴重滯后,只有完善并用好在線儀表,才是硫磺回收裝置穩(wěn)定運行的前提和保障。

4 結束語

國內硫磺回收裝置原料來源廣泛,裝置操作波動大,必須在裝置優(yōu)化設計、操作條件控制、標準配置、溶劑選擇和催化劑級配等方面來保證裝置平穩(wěn)運行及煙氣SO2排放濃度符合新的環(huán)保標準要求。

[1] Mahin Rameshni P E.集液硫脫氣于一體的硫磺收集系統(tǒng)新標準(RSC-D)TM[J].硫酸工業(yè),2010(5):41-49

[2] 劉奎.煉油廠SO2排放控制[J].煉油技術與工程,2007,37(9):54-58

[3] 唐匯云,孟祖超,劉祥.用于煉廠惡臭氣體的液體脫硫劑研制[J].西安石油大學學報(自然科學版),2009,24(6):67-70

[4] 陳上訪,金州.硫回收裝置處理汽油吸附脫硫再生煙氣試運總結[J].齊魯石油化工,2011,39(1):11-17

[5] 徐永昌,任建邦.汽油吸附脫硫再生煙氣引入硫磺回收裝置尾氣處理單元運行總結[J].齊魯石油化工,2011,39(1):10-16

[6] 王明文.S Zorb再生煙氣進入硫磺回收裝置的流程比較[J].石油化工技術與經濟,2012,28(4):35-38

[7] 方向展,劉忠生,王母海.煉油企業(yè)惡臭氣體治理技術[J].石油化工安全環(huán)保技術,2008,24(5):48-50

[8] 中國石油烏魯木齊石化分公司QC小組.降低硫磺回收裝置煙氣中SO2排放濃度[J].中國質量,2011(2):82-88

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