戴志宏
(長慶油田分公司 第六采油廠,銀川750006)*
數字化抽油機是指具有自動采集數據、智能調節平衡、自動調節沖次并能遠程控制的高效節能抽油機。作為油田數字化核心技術和關鍵設備,數字化抽油機的研發對于推動油田生產工藝流程優化,提高生產效率和降低安全風險,減輕勞動強度發揮了不可替代的作用。2012年,在長慶油田第六采油廠進行了數字化抽油機(移動平衡)現場應用相關試驗。截至2012-11-10,共安裝數字化抽油機25臺。該數字化抽油機平衡調節裝置采用配重裝置在后臂上移動的方式,具有自動調節、手操電動、人工手搖等多種調節方式。實現了在因特網上管理油田、提高機采井的安全運行和系統效率,達到節能減排、簡化操作、減少人工、提高經濟效益的目的。
研制的數字化抽油機(移動平衡)是在調徑變矩抽油機結構、原理的基礎上[1],借鑒長慶油田數字化抽油機(擺動平衡)功能特點,配套北京長森石油科技有限公司生產的WellView抽油機智能控制柜和示功圖傳感器,實現實時數據采集、數據遠傳和抽油機調沖次、調平衡的自動控制。主要組成如圖1。
平衡調節裝置通過電動機帶動絲杠旋轉,依靠絲母帶動配重箱在吊臂上作直線往復運動,使抽油機平衡配重力臂長短發生變化,從而實現調節抽油機平衡的目的。
數字化抽油機(移動平衡)與其他機型對比,具有如下特點:
1) 絲杠傳動可靠,自鎖性良好,能夠靈活移動配重箱,并可靠停放在所需位置。
2) 絲母采用新型合金材料或高分子材料制成,強度可靠,防銹、防塵。
3) 絲杠系統只承受單向壓力,最大受力小于配重總重力,屬省力結構。
4) 配重箱既可自動、電動移動,也手搖移動。

圖1 數字化抽油機(移動平衡)結構
1) 失載保護安全、可靠。2012-03-16,在池60-135井安裝的10型數字化抽油機(移動平衡)經初步調試后運行。該井設計井深2 835m,抽汲參數為:沖程3.0m,沖次3.23min-1,泵徑32mm,泵深2 400m。失載前該井采油系統工作正常,抽油機運行平穩,運行數據顯示界面如圖2,懸點載荷48.28~84.93kN。

圖2 池60-135井2012-03-18示功圖顯示界面
運行至2012-03-19T16:00,因光桿滑脫造成抽油機懸點失載,停機。懸點失載后,對抽油機進行了檢查,未發現抽油機部件損壞,表明該機失載保護安全、可靠。
2012-03-20,對池60-135井光桿進行更換并投入生產。調試控制系統時發現位移傳感器被損壞,進行更換后,恢復生產。抽油機運轉平穩,出液正常后,進行測試,數據顯示界面如圖3,懸點載荷41.56~83.88kN。

圖3 池60-135井2012-03-20示功圖顯示界面
2) 平衡可調整范圍廣,適應載荷變化能力強。數字化抽油機(移動平衡)可調整范圍是額定載荷的50%~100%。
在新153-64井安裝了 CYJW8-3-26HY(S2K)型數字化抽油機,變頻運行自動調整狀態,懸點最大載荷 78.14kN(負載率 97.67%)、沖 次 3.74 min-1、電流平衡度1.041、功率平衡度0.881、最大上行電流21.61A、最大下行電流22.5A。運行數據顯示界面如圖4。配重箱處在后臂中間位置,還有移動增加配重的能力。

圖4 新153-64井示功圖顯示界面
在胡223井安裝了 CYJW8-3-26HY(S2K)型數字化抽油機(移動平衡),變頻運行,懸點最大載荷42.94kN(負載率53.67%)、沖次3.2min-1、電流平衡度1.059、功率平衡度0.851、最大上行電流8.1A、最大下行電流8.58A。運行數據顯示界面如圖5。配重箱處在后臂中間靠前位置,還有向近端移動減輕配重的能力。

圖5 胡223井示功圖顯示界面
上述2例說明:數字化抽油機(移動平衡)在額定載荷的50%~100%范圍內均能通過智能控制柜將抽油機運行工況調整到動態平衡狀態。
同時數字化抽油機(移動平衡)具有手搖調節平衡功能,在新149-50井投產安裝后,智能控制柜優化功能還沒有投入使用的初期,為了使數字化抽油機(移動平衡)運轉在接近動態平衡的狀態,采油工手搖調節平衡配重箱在后臂上移動位置,操作簡便、輕巧、省力。
3) 抽油機沖次可在1.5~5.0min-1之間自動調整。抽油機控制系統通過對示功圖的測試,實時分析井下供液狀況,依據泵的充滿程度優化調整沖次,調整范圍在1.5~5.0min-1之間,對于供液能力差的油井,抽油機可自動降低沖次,以減少能耗及桿管磨損。例如池60-135井在工頻下所配備的皮帶輪對應的沖次為3.5min-1,系統通過對示功圖的分析,將沖次自動調整到1.64min-1運行,有效地節約了電能,運行數據顯示界面如圖6。

圖6 池60-135井示功圖顯示界面
對于供液充足的油井,系統則可根據配產要求提高沖次,達到提高產量的目的。例如新152-064井,供液能力良好,系統自動將沖次優化到4.23 min-1運行,保證了穩定的產液量,運行數據顯示界面如圖7。

圖7 新152-064井示功圖顯示界面
4) 實現了平衡工況在線監測并自動調整。新開抽的油井,抽油機的平衡狀況變化大,需要注意平衡變化,防止抽油機嚴重失衡。WellView控制柜通過自動平衡調整,能使抽油機基本運行在平衡狀態,功率平衡度達0.8以上。也有1~2臺抽油機由于井下工況不穩定,抽油機動態平衡變化較大,超出了自動平衡調整的范圍,暫時平衡未達標,待井下工況穩定后,再進行1次人工調整就能使抽油機達到動態平衡。
對于一些因供液不足造成液擊嚴重的井,以及供液能力變化較大的井,平衡變化也隨之增大,實時動態地進行平衡調整就非常必要。新151-049井在沒有進行平衡自動調整設置之前,2012-04-01的平衡度曲線變化起伏較大,平衡度最高達到0.65,最低只有0.29,如圖8。主要原因是由于供液狀況變化較大造成的,這樣的波動使該井處于不平衡狀態。

圖8 新151-049井2012-04-01日平衡度變化曲線
2012-04-21對該井調試后進行了自動平衡設定,通過WellView控制柜的智能調整,該井的平衡度保持在0.9左右,如圖9。

圖9 新151-049井2012-04-21日平衡度變化曲線
5) 實現了井下工況智能診斷分析。Well-View控制系統可實時分析井下工況,及時進行診斷,以便有效解決問題。例如新149-50井投產后,示功圖在上死點位置突然下切,WellView控制系統分析結論是由于活塞上行脫出工作筒后造成的,技術人員確認診斷后,2012-05-15通知磚井作業區下調防沖距30~50cm,2012-05-17T10∶00對新149-50井實施下調防沖距50cm方案,證實上述結論是正確的,該井措施前后示功圖曲線顯示界面如圖10~11。
由圖11可以看出:下調防沖距50cm后,示功圖在下行程的突然下切現象消失,圖形顯示正常。

圖10 新149-50井未調整防沖距示功圖顯示界面

圖11 新149-50井下調整防沖距50cm示功圖顯示界面
為了驗證數字化抽油機(移動平衡)功能和節能指標,2012-10-31—11-09,長慶油田技術監測中心對磚井、試采作業區在用的3臺8、10型數字化抽油機(移動平衡)進行監測。部分測試數據如表1。
安裝數字化抽油機(移動平衡)生產井自動優化與工頻狀態相比,平均噸液百米耗電量由0.956 3kW·h/(102m·t)下降到0.762 6kW·h/(102m·t),降低0.193 7kW·h/(102m·t);平均系統效率由30.97%提高到39.04%,提高8.07%;平均節電率20.3%。

表1 同一生產井自動優化與工頻運行能耗效率監測數據對比
截至2012-11-02,長慶油田第六采油廠共安裝投運數字化抽油機(移動平衡)25臺,涉及7、8、9、10型4種規格型號。通過近1a的使用,數字化抽油機(移動平衡)及控制柜運行工況穩定,各項指標表現良好,整機運行安全、平穩、可靠。及時可靠的數據為掌握新投油井的運行狀況和實時調整提供了保障,數字化抽油機(移動平衡)適應長慶油田油井工況。
[1]羅仁全,張學魯,于勝存,等.游梁式抽油機節能機理及其典型結構件分析[M].東營:中國石油大學出版社,2007.
[2]長慶油田分公司設備管理處.數字化抽油機(移動平衡)控制功能及能耗效率試驗方案[Z].2012.