況延良
(國華徐州發電有限公司,江蘇 徐州 221166)
煙氣脫硫系統的運行調整,是為確保吸收塔的運行參數在正常范圍內,降低物質消耗,脫硫效率≥95%,SO2等污染物達到環保排放要求,保證發電機組和脫硫系統安全運行。燃煤機組取消煙氣旁路的脫硫裝置,在鍋爐冷態啟動或低負荷投油穩燃階段后,吸收塔漿液品質惡化的幾率急劇增加。不但影響脫硫系統的安全、穩定運行,而且威脅鍋爐機組的安全、經濟運行。
正常運行時,進出吸收塔漿液的各種成分是一個動態平衡過程。要確保SO2的吸收、石灰石的溶解、亞硫酸氫根的氧化和石膏結晶等復雜的物理、化學正向反應進程的完成;適量加入石灰石以消耗H+,得到生成石膏 (CaSO4·2H2O)所需要的Ca2+;強制性加入氧氣使HSO-3離子氧化成硫酸鹽,最終結晶生成石膏[1]。當漿液中的有害成分積聚增多,這種動態平衡被打破,吸收塔運行工況將向漿液品質惡化的方向發展。輕則造成漿液起泡溢流 (虛假液位),測量表計失準,漿液品質變差;重則導致漿液循環泵振動或吸收塔漿液出現嚴重“中毒”現象,脫硫效率大幅下降,機組降負荷甚至被迫停機[2]。以上2種情況都伴有石膏漿液脫水困難、石膏品質差、含水率高、純度低、Ca-CO3/CaSO3超標、雜質多、顏色變暗等現象。
吸收塔漿液間歇性溢流的根本原因是氣泡或泡沫的產生,引起虛假液位超過溢流液位,遠高于DCS所顯示的正常液位,是石灰石—石膏濕法煙氣脫硫運行中最常見的現象之一。
泡沫由于表面作用而生成,是氣體分散在液體中的分散體系,其中液體所占體積分數很小,泡沫占很大體積,氣體被連續的液膜分開,形成大小不等的氣泡。當不溶性氣體被液體包圍時,形成一層極薄的吸附膜,由于表面張力作用,膜收縮為球狀形成泡沫,在液體浮力的作用下氣泡上升到液面,大量氣泡來不及消散而聚集在表面時,就形成了泡沫層。泡沫層的厚度與液體的成分有關。純凈的液體起泡程度只與其表面張力有關,由于純凈液體起泡后,液膜之間能相互連接,使形成的氣泡不斷擴大,最終破裂[3]。因此,純凈的液體不能形成穩定的泡沫。
吸收塔內完成煙氣脫硫過程中發生著一系列化學反應,產生大量氣體,被周圍漿液所包圍,漿液中的氣體與液體充分接觸,由于氣體是不連續相,漿液是連續相,氣體與液體的密度相差很大,漿液中的氣泡很快上升到漿液表面,此時如漿液的表面張力小,漿液中的氣體就沖破液面聚集成泡沫。吸收塔漿液中存在輕微泡沫是化學反應的必然結果,也是正?,F象。當吸收塔漿液品質惡化時,漿液中重金屬離子、氯離子、有機物、懸浮物及各種雜質的含量超標,增大了氣泡液膜的機械強度,即增強了泡沫的穩定性,形成不易破裂的、厚厚的泡沫層,產生“虛假液位”。這種由于氣泡或泡沫引起的“虛假液位”遠高于由安裝在吸收塔底部的壓差式液位測量系統測量的DCS所顯示的吸收塔液位,加上漿液池中漿液脈沖懸浮泵或攪拌器的擾動、氧化空氣鼓入、漿液噴淋等因素的綜合影響,從而引起液位波動,導致吸收塔間歇性溢流。當吸收塔溢流嚴重時,吸收塔內的漿液起泡程度加劇,導致脫硫效率下降,石膏品質變差。
吸收塔漿液“中毒”就是吸收塔內化學反應放緩或反應閉塞,又稱為“盲區”。其表現為:原煙氣SO2含量變化不大、漿液pH值持續降低、脫硫效率急劇下降、過量供漿無效及石膏品質變差。
當吸收塔漿液中 Mg2+,Al3+、Cl-、F-、有機物、懸浮物及雜質的含量超標,或運行調整控制不當,漿液將出現不良反應,導致漿液品質惡化。
a.漿液中的F-和Al3+反應生成了AlF3和其它物質的絡合物,這種絡合物包膜呈粘性的絮凝狀態,包裹在石灰石和亞硫酸鹽晶體表面形成反應閉塞,阻止石灰石顆粒的溶解,降低了漿液的pH值。
b.漿液中的油煙、碳核、瀝青質、多環芳烴和 Hg、Mg、Cd、Zn等重金屬離子也會抑制Ca2+和的反應。
c.漿液中Cl-含量過高。Cl-與Ca2+反應生成CaCl2溶于水,抑制了石灰石中Ca2+的溶解速率,降低了SO2吸收率;Cl-與Al3+、Fe3+、Zn2+等形成復雜的絡合物包膜,Mg2+的存在對包膜的形成有很強的促進作用,抑制了石灰石的溶解。
d.當氧化不足,導致漿液中的CaSO3·1/2 H2O含量增加超標,不能迅速反應生成CaSO4·2H2O;由于CaCO3·1/2H2O可溶解性強,先溶于水中,而CaCO3溶解較慢,CaCO3過飽和后,會包裹在石灰石表面,抑制石灰石的溶解。
e.漿液中缺少晶種,新生成的石膏顆粒附著在石灰石表面,抑制石灰石顆粒的溶解。
f.吸收塔漿液密度高,沒有及時排除,漿液中飽和的CaSO4·2H2O會抑制CaCO3的溶解、SO2的吸收和氧化過程,脫硫效率持續下降。
石膏漿液脫水困難也是運行中漿液品質惡化的表現形式之一,主要表現:真空皮帶表面2/3長度被漿液覆蓋,石膏濾餅成稀泥狀,顏色變深 (暗咖啡色),含水率大、純度低,石膏中的CaCO3/CaSO3、Cl-可溶性鹽含量增大。當吸收塔漿液起泡溢流嚴重時,脫水皮帶表面漂浮著一層黑色泡沫,石膏濾餅呈泥狀,表面有一層灰色附著物,如圖1所示。當吸收塔漿液“中毒”時,石膏濾餅表面也會出現一層黑色附著物,但泡沫較少,濾餅很薄,脫水皮帶電機易超電流,真空增大,真空泵運轉聲音低沉。
石膏源自吸收塔內漿液,其品質好壞由吸收塔內反應環境及反應物質決定。在石膏的生產過程中,漿液品質不好往往會生成層狀或針狀晶體,形成的石膏顆粒小,粘性大,難以脫水,如CaCO3·1/2H2O晶體,理想的石膏晶體 (CaSO4·2H2O)是短柱狀,比前者顆粒大,易脫水。漿液中飛灰、CaSO3、CaCO3含量高,三者本身顆粒較小,不易脫水,而過多的Mg2+則影響石膏結晶的形狀,增大了漿液粘度,抑制顆粒物的沉淀過程,Cl-過高也會影響石膏結晶。漿液過稀,石膏過飽和度不足,漿液濃度低于10%,石膏在塔內停留時間短,結晶時間不足,顆粒較小。

圖1 脫水皮帶表面漂浮著黑色泡沫
FGD進口原煙氣的成分是由燃煤品種、鍋爐的點火方式、燃燒效率、電除塵器電場的投運時間、電除塵器的運行效率決定的,隨時間而變化,是影響漿液品質的主要因素。無旁路配置的濕法脫硫系統在鍋爐點火前就要投入運行,最容易發生漿液品質惡化事件。
a.鍋爐冷態啟動燃油點火或低負荷投油穩燃階段,一次風溫低,風速高,爐膛內擾動大,爐膛熱容量小,油、粉不能完全燃燒,煙氣中含有的機械未完全燃燒物質 (碳粒)和化學未完全燃燒物質 (可燃性氣體)逃逸電除塵器進入吸收塔。未燃盡的油性物質和微小碳粒屬于有機物,具有一定的憎水性,可提高液體的表面張力,其進入脫硫漿液后,易使吸收塔內形成不易破裂的泡沫,引起吸收塔漿液起泡溢流。
b.鍋爐高負荷階段,爐膛局部缺氧燃燒,煙氣中含有的不完全燃燒的可燃性油煙氣體 (碳氫化合物)很難被高壓電場捕集而逃逸電除塵器進入吸收塔,造成漿液中有機物含量增加。
c.原煙氣的含塵量由電除塵器出口含塵濃度決定。除塵效率的高低很大程度上取決于電暈極的放電性能和清潔程度。一旦電暈極遭到油垢污染,除塵效率必然下降。因此,鍋爐點火和低負荷燃燒階段煙溫較低,為防止電除塵器電暈極遭受污染和低溫腐蝕,電場投運個數少,且要調低參數運行,使收塵效果降低。運行中由于燃煤灰分增加、電場故障率高及除塵效率等原因,導致進入吸收塔的煙氣含塵濃度增大,含有大量惰性物質的煙塵進入吸收塔,漿液中重金屬離子含量增加。煙塵中的氟化氫 (HF)與漿液接觸,CaCO3中Ca2+與F-發生反應生成CaF2,飛灰中的Al3+溶解進入漿液中,生成AlFn。由于AlFn多核絡合物能阻礙鈣的離子化,使得與SO2的吸收反應無法進行,石灰石漿液對pH值的調解無效。吸收塔漿液出現“中毒”現象。
d.FGD進口原煙氣量、SO2濃度突變或嚴重超標,造成吸收塔內反慶加劇,CaCO3含量減少,pH值下降,為保證脫硫效率,必須增加石灰石供漿量,以提高吸收塔的pH值。由于漿液化學反應加劇,會因氧化不充分引起亞硫酸鹽超標,導致漿液品質惡化。
吸收塔漿液中大多數的雜質及有害成分隨石膏漿液排出,大顆粒雜質混在脫水后的石膏中,細小的有害成分殘存在濾液水中。濾液水的去處有2路:一是作為吸收塔或濕磨制漿補水重復使用;另一路去廢水處理系統,經處理后,達標排放。當廢水處理系統故障或廢水處理量無法滿足需要時,濾液水重復使用量增大,致使吸收塔漿液中的有害成分富集增多,甚至超標。
脫硫系統大多采用循環水回水 (工業水系統)作為工藝水。由于循環水水源來自城市中水或經石灰處理系統處理后的地表水,再加上循環水的循環濃縮和殺菌處理,會造成工藝水水質達不到設計要求。脫硫工藝水中的金屬離子 (Na+、Mg2+)、Cl-、懸浮物等會在脫硫吸收塔內形成堿性物質、絡合物及粘性雜質,吸收塔內漿液析出CO2,在擾動作用下形成大量泡沫。金屬離子及Cl-含量嚴重超標,抑制了石灰石的溶解和離子的氧化,導致漿液品質惡化。
石灰石主要成分除碳酸鈣以外,還含有一定量的碳酸鎂及少量的氧化鋁、氧化鐵及硅、錳等雜質。這些雜質對石灰石顆粒的溶解起阻礙作用,且雜質含量越高,阻礙作用越強。石灰石中鋁離子含量過高與飛灰抑制化學反應原理相同,鎂離子的存在對這種抑制有很強的促進作用。石灰石中MgO(發泡劑)與硫酸根離子發生反應會產生大量泡沫[4]。石灰石中的雜質同時影響著石膏的品質。
影響吸收塔漿液品質的因素發生突變時,運行人員判斷失誤、操作調整不當、處理不及時,導致漿液品質惡化。
a.新建鍋爐的燃燒系統設計,充分考慮環保和節能要求,著重考慮提高鍋爐不投油低負荷穩燃能力和燃燒效率,推廣使用低NOx燃燒系統、等離子點火或微油點火技術,在鍋爐點火時投入電除塵器,保證除塵效率,可有效防止在鍋爐點火、低負荷燃燒階段和停爐階段時未完全燃燒物質、灰塵對吸收塔漿液的污染。
b.無旁路脫硫前置電除塵器要采用新材料、新工藝,優化設計,提高電暈極低溫抗腐蝕、耐污染的能力,適當增大絕緣子室和灰斗的加熱功率,提高初始溫度,以適應低溫條件下電除塵器的運行。提高電除塵器檢修維護質量、確保電除塵器電場的投用率和運行可靠性。鍋爐點火前24 h投入電加熱裝置,點火時投入第一高壓電場,適當降低參數運行,隨著鍋爐負荷和煙氣溫度的提高,逐步投入后續高壓電場,將參數調至良好狀態下運行,保證除塵效率,降低進入吸收塔煙氣的含塵濃度。
c.運行中一定要保證工藝水的質量,控制水中懸浮物、金屬離子 (Na+、Mg2+、Ca2+、Cl-、F-等)含量在設計范圍內。當循環水 (工藝水水源)需要投用滅藻殺菌劑時,先做好工藝水水源的切換,冷卻塔再添加1227殺菌劑,防止含有殺菌劑的循環水竄入運行的工藝水系統,導致吸收塔漿液起泡溢流。
d.做好石灰石品質的監管工作,保證吸收劑成分符合設計指標。定期、準確提供石灰石的成分和漿液細度的化學分析化驗報告,杜絕使用不合格的產品。
e.選擇合理的吸收塔漿液pH值,避免pH值波動大,保證吸收塔漿液充分氧化,定期化驗,使塔內漿液的成分在設計范圍內。吸收塔漿液密度運行值要合理,漿液含固率不能過小或過大。
采集系統按照統一標準部署融合DPI采集設備,通過并接方式,對所有鏈路的IN和OUT方向的數據均進行采集,就能采集了全量數據。
f.濾液水的使用量應滿足吸收塔漿液的品質要求。當吸收塔漿液Cl-含量高,應適當加大系統的廢水排放量,降低吸收塔中的Cl-含量和重金屬含量。
g.定期維護校驗FGD系統內的重要儀表,如pH計、密度計等,保證能真實反映系統的運行狀況。
h.按照《環境保護設施運行維護標準》(Q/SHGHDL 0033—2012),做好脫硫系統化學監測工作,提供準確的監測數據,供運行人員使用。
i.強化運行人員的操作技能培訓,提高分析問題、判斷故障現象、處理異常狀況的能力。減少誤判、操作調整不當、處理不及時導致的漿液品質惡化。
a.遇到外部突發性因素,如鍋爐燃燒不穩定、大量投油助燃、電除塵器故障、工藝水污染等引起的吸收塔漿液品質急驟惡化,脫硫效率難以維持時,要及時進行漿液置換。漿液置換可分多次進行,以保持吸收塔內漿液濃度不低于10%,維持吸收塔漿液反應所需的石膏晶種。
b.如果因燃煤灰分大、雜質多或鍋爐燃燒惡化導致吸收塔進口灰塵濃度或SO2濃度突變甚至嚴重超標,應及時向值長匯報,調換煤種,調整鍋爐燃燒方式,若條件允許,適當降低機組負荷。
d.根據吸收塔漿液起泡溢流程度,加入適量的脫硫專用消泡劑,消除產生的泡沫,緩解起泡溢流現象。起泡溢流的程度根據鍋爐型式、燃燒方式、煤種及系統設備的狀況各有差異。
e.石膏漿液濃度脫水,將影響反應的惰性物質逐步排出系統。通過調整石膏旋流子的運行數量,維持氣液分離器的負壓,保證石膏漿液的脫水效果。
f.適量加大廢水排放量,降低漿液中重金屬離子、Cl-、有機物、懸浮物及雜質的含量[5]。
g.應密切監視脫硫系統運行參數,加強對吸收塔漿液指標的化驗分析力度,及時準確地提供吸收塔漿液和石膏品質分析數據。
h.若經上述調整,效果仍不明顯,應立即進行漿液置換,將遭受污染的漿液排出吸收塔,臨時儲存在事故漿液箱靜置,待漿液恢復正常后,再慢慢消化。
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[5]Q/SHGHDL 0033—2012,環境保護設施運行維護標準[S].