賈志峰
中國石化銷售有限公司華北分公司石家莊輸油管理處搶維修隊 石家莊市
磁力泵在使用過程中經常出現電機運轉,工作電流正常,而站控室遠程數據傳輸顯示油品密度數值無變化的情況。但是現場人工采集油品取樣,可以確認有油到來。現場觀察泵體有輕微振動及機械噪聲,分析認為泵的內磁轉子沒有同步旋轉。泵內磁轉子卡死后,葉輪不轉,所以密度計顯示密度值不變。電機沒有及時斷電形成空轉,極容易損壞泵內轉子。
解體磁力泵,注意防護好中開面的石墨墊片。將電機從軸向拔出,可見葉輪完好無松動跡象,轉子內有雜質不能手動旋轉。拆卸帶導流口葉輪鎖母(注意不要損壞導流口),檢查轉子滑動軸承磨損程度。滑動軸承為碳化硅材料,工作端面有輕微裂痕,非工作面碳化硅有局部脫落現象。拔出隔離套內的轉子。內磁轉子和隔離套之間吸滿雜質(正常間隙0.8~1.5mm),造成轉子不能正常旋轉。使用特制拉馬,將內磁轉子垂直取出,清理內磁轉子和隔離套內的雜質。
更換損壞的自潤滑式滑動軸承外環,清理導流孔內壁雜質,銼銷內磁轉子表面毛刺,將轉子回裝入隔離套內,檢查接觸面是否光滑,旋轉是否靈活。回裝葉輪,轉子與葉輪為偏心設計,裝配時需注意對中,緊固完成后要手動盤動葉輪2圈以上,目測檢查葉輪是否有擺動現象,來確認轉子與葉輪是否達到同心。檢查清理中開面墊片,回裝泵體。緊固泵體中開面和電機地腳螺栓,關閉排污閥,打開進口閥注油試壓,開啟排氣閥排空泵內氣體,準備工作完成后送電調試,故障消除。
(1)改變過濾器結構和使用性能。原管線進口的過濾器為吊籃式單網過濾器,低進高出,過濾面積較小,雜質多時容易堵塞,只能對顆粒狀的雜質起過濾作用,對付磁性物雜質無過濾效果。將吊籃式過濾器改為SCX磁性過濾器,主體材料為304不銹鋼,內部為磁棒套筒,在磁棒套筒內插入磁棒,加墊片后擰緊壓蓋螺栓即可使用。當有金屬或磁性物經過時,磁棒將其吸附在套筒表面。經過一段時間的運行,可定期清理,先打開壓蓋螺栓抽出磁棒,雜質就脫落在腔內,使用簡單,清理工作方便。還可以在磁棒套筒上固定單層70目濾網,起到過濾其他顆粒物的作用并且可增大過濾面積,提高過濾鐵銹的能力,可以徹底解決磁性物雜質或顆粒物進入泵體的現象發生。
(2)改變以往成品油下載流程,定制管道磁力棒。管線在設計時都留有清掃管線用的發球筒,平時處于常關閑置狀態,只是在每年一次的管線清掃時,才放入清掃器進行管線清理。充分利用現有設備工藝,在途徑泵站發球筒處放入磁力棒,打通流程,使成品油在出站時經過磁力棒,吸附殘留在油中的鐵銹,可以有效減少磁性雜質進入下一泵站。
(3)周期性清理檢查過濾器、磁力棒。制定雜質清理制度,做到定時、定人清理,定期匯報清理情況。操作工在每次泵運行前和停止后,都要例行對過濾器進行檢查清理,確保每次使用前內部濾網無破損,網內干凈無積垢,使用后過濾器內雜質當班清理。磁力棒的清理根據工況條件每周至少清理2次,記錄清理前累計運行時間、清理雜質量、本次清理時間、下次清理時間,形成完善嚴格的工序。
經過工藝改進和完善雜質清理制度,磁力泵故障率明顯降低,維修次數由每月2~3次,降低為1年的例行檢查,節省了人力和備件成本。