李長華,李 莉
(樂平礦務(wù)局 涌山煤礦,江西 樂平333303)
樂平礦務(wù)局在北部礦區(qū)的生產(chǎn)井,主要有沿溝煤礦、涌山煤礦、仙槎煤業(yè)、東方紅煤礦,全部為高瓦斯、煤與瓦斯突出礦井。針對礦井瓦斯治理和固定設(shè)備運(yùn)行的情況,為降低主要耗電設(shè)備的電能,并能更好地高效節(jié)能運(yùn)行,從2007年開始,該局生產(chǎn)礦井對主要通風(fēng)機(jī)、空氣壓縮機(jī)、瓦斯抽放泵的電力拖動(dòng)控制系統(tǒng)進(jìn)行了變頻調(diào)速、節(jié)能技術(shù)改造,完成了沿溝煤礦、涌山煤礦、仙槎煤業(yè)的主要通風(fēng)機(jī)、空氣壓縮機(jī)、瓦斯抽放泵的變頻調(diào)速、節(jié)能技術(shù)改造,變頻節(jié)能運(yùn)行功率達(dá)1911kW,到目前為止設(shè)備運(yùn)行正常,節(jié)電效果明顯,取得了顯著的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。
1)礦井主要通風(fēng)機(jī)是為礦井終身服務(wù)而設(shè)計(jì)安裝的,在開采前期通風(fēng)能力富裕系數(shù)都偏大。過去,對礦井主要通風(fēng)機(jī)都是采用調(diào)整葉片角度的方法來調(diào)整工況點(diǎn),此方法不僅調(diào)整實(shí)施困難,而且還難以達(dá)到最佳工況點(diǎn)運(yùn)行,往往會(huì)出現(xiàn)“大馬拉小車”的現(xiàn)象,造成設(shè)備運(yùn)行效率低、電力浪費(fèi)大。
2)礦井空壓機(jī)壓縮風(fēng)的需用量,是因井下風(fēng)動(dòng)設(shè)備使用量的多少而動(dòng)態(tài)變化的。空壓機(jī)采用機(jī)械式調(diào)荷的方法卻很難滿足井下實(shí)際需要,時(shí)常出現(xiàn)因供風(fēng)量不足而影響生產(chǎn),或供風(fēng)量過大卸載而浪費(fèi)電力等情況。
3)礦井瓦斯抽放量是根據(jù)井下瓦斯變化、地面瓦斯發(fā)電的需求來進(jìn)行調(diào)整的,原來采取的直接拖控系統(tǒng)、人工調(diào)節(jié)不能安全有效地滿足上述要求,時(shí)常會(huì)出現(xiàn)瓦斯抽出量不足或瓦斯?jié)舛冗_(dá)不到發(fā)電要求的情況。
針對以上問題,該局從2006年末就著手考慮對上述設(shè)備進(jìn)行以節(jié)能為主的技術(shù)改造,要解決上述問題,就必須根據(jù)需要采用電機(jī)自動(dòng)調(diào)速的方式運(yùn)行,經(jīng)反復(fù)調(diào)研、實(shí)踐摸索,變頻智能化控制是最有效的方法。因此,從2007年開始,該局采取自籌資金和節(jié)能返款等方式,生產(chǎn)礦井對上述設(shè)備推廣使用變頻調(diào)速、節(jié)能改造技術(shù),2009年完成節(jié)能技術(shù)改造。
1)沿溝礦、涌山礦主通風(fēng)機(jī)為BD-11系列彎掠組合正交型隔爆對旋軸流式風(fēng)機(jī),其型號(hào)為:BD-11-8 NO23、主電機(jī)功率2×185kW、額定電壓為6kV,礦主通風(fēng)機(jī)是一用一備工作方式。根據(jù)主通風(fēng)機(jī)參數(shù)和負(fù)載情況,選用了SH-HVF-III系列高壓變頻器,主要由移相變壓器、功率逆變單元、控制器、手動(dòng)切換柜等四部分組成。
(1)變頻器屬于單元串聯(lián)多電平PWM電壓源型變頻器,采用若干獨(dú)立的低壓功率單元串聯(lián)的方式來實(shí)現(xiàn)高壓輸出,電網(wǎng)電壓經(jīng)過二次、多重化的隔離變壓器降壓后給功率單元供電,功率單元為三相輸入,單相輸出,交-直-交PWM電壓源型逆變器將相鄰功率單元的輸出端串聯(lián)起來,形成Y聯(lián)結(jié)結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)變壓變頻的高壓直接輸出,供給高壓電動(dòng)機(jī)。
(2)變頻器采用一拖二的方式對2臺(tái)主通風(fēng)機(jī)控制,使用了以頻率為控制對象的開環(huán)控制:主要是在變頻器柜上操作,即直接在觸摸屏上設(shè)置輸出頻率,變頻器以該頻率為控制目標(biāo)值對電機(jī)進(jìn)行控制。為充分保證系統(tǒng)的可靠性,保留了原有的工頻啟動(dòng)柜。當(dāng)變頻器出現(xiàn)異常時(shí)造成風(fēng)機(jī)停機(jī),操作工可以通過手動(dòng)切換柜手動(dòng)切換到工頻狀態(tài)下,并能在10分鐘內(nèi)重新開機(jī),從而保證了礦井通風(fēng)的安全可靠。
2)涌山礦、仙槎煤業(yè)、東方紅礦使用的是活塞式空氣壓縮機(jī)。型號(hào)為L-22/7-X,電機(jī)功率為132kW,電壓380V。每班運(yùn)行2~3臺(tái)為井下風(fēng)動(dòng)設(shè)備提供動(dòng)力源。
(1)根據(jù)實(shí)際負(fù)載情況,選用了2臺(tái)低壓變頻器采用一拖三方式對空壓機(jī)進(jìn)行控制。通過壓力變送器測得的管網(wǎng)壓力值與在智能控制器上設(shè)定的目標(biāo)壓力值相比較來控制變頻器調(diào)節(jié)電機(jī)轉(zhuǎn)速,使實(shí)際壓力始終接近設(shè)定壓力。
(2)對空壓機(jī)的油溫、油壓、氣缸溫度、風(fēng)包溫度、冷卻水流量、水壓、排氣壓力等運(yùn)行狀態(tài)及各種保護(hù)進(jìn)行了智能監(jiān)測和控制,對空壓機(jī)起到了保護(hù)作用,且有故障報(bào)警及故障記憶功能。
(3)保留了原有的工頻起動(dòng)柜,在變頻器出現(xiàn)異常時(shí),若空壓機(jī)不能正常運(yùn)行,可以采用手動(dòng)切換的方式來切換到工頻狀態(tài)下運(yùn)行,從而安全、節(jié)能、有效地保證了空壓機(jī)的正常運(yùn)行。
3)沿溝礦、涌山礦、仙槎煤業(yè)的瓦斯抽放泵為水環(huán)式真空泵,型號(hào)為2BEC50,電機(jī)功率185kW,電壓660V。都是一用一備的工作方式,選用了2臺(tái)低壓變頻器。
沿溝、涌山、仙槎三大礦井全部使用一拖一的控制方式對瓦斯抽放泵進(jìn)行控制。根據(jù)井下瓦斯變化的情況在變頻器柜上操作。即直接在觸摸屏上設(shè)置輸出頻率,變頻器以該頻率為控制目標(biāo)值對電機(jī)的轉(zhuǎn)速進(jìn)行控制,從而達(dá)到抽放瓦斯和滿足瓦斯發(fā)電的需求。
通過對礦井主要通風(fēng)機(jī)、空氣壓縮機(jī)、瓦斯抽放泵的變頻調(diào)速、節(jié)能技術(shù)改造,實(shí)現(xiàn)了6kV高壓異步電機(jī)變頻調(diào)速控制與運(yùn)行;變頻器采用一拖三控制方式,節(jié)省了投資成本;實(shí)現(xiàn)了智能監(jiān)測,使安全保護(hù)裝置更完善,動(dòng)作更靈敏可靠;變頻設(shè)備改造項(xiàng)目投資采用節(jié)能還款的方式,降低了投資風(fēng)險(xiǎn)。
變頻調(diào)速、節(jié)能改造技術(shù)的應(yīng)用效益顯著,為國家和企業(yè)節(jié)約了電能,貫徹了國家的節(jié)能環(huán)保政策;產(chǎn)生的直接經(jīng)濟(jì)效益為:礦井主通風(fēng)機(jī)變頻改造3年以來,節(jié)電電費(fèi)185萬元;礦井完成空壓機(jī)變頻改造5年以來,節(jié)電電費(fèi)171萬元;瓦斯泵變頻改造2年以來,節(jié)電電費(fèi)88萬元。
變頻調(diào)速、節(jié)能改造技術(shù)在樂平礦務(wù)局生產(chǎn)礦井得到普遍推廣,實(shí)現(xiàn)了在主通風(fēng)機(jī)、空壓機(jī)、瓦斯抽放泵的應(yīng)用,保證了設(shè)備的運(yùn)行正常,還鍛煉了技術(shù)隊(duì)伍,提高了職工素質(zhì),并將在礦井的安全生產(chǎn)、節(jié)能減排工作中發(fā)揮更大的作用。