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自動對邊控制系統(tǒng)研究與應用

2013-08-14 06:06:02楊金華楊曉燕洪加發(fā)
機械工程師 2013年5期
關鍵詞:系統(tǒng)

楊金華,楊曉燕,洪加發(fā)

(蘇州通鼎機械有限公司,江蘇 蘇州 215000)

1 引言

在工業(yè)制造領域中,許多片材類產品在運行過程中都無法保證其整齊度,故在卷取過程中須加設自動對邊系統(tǒng)。FluidSIM 是一個面向液壓、氣動、電氣的動態(tài)仿真軟件,能夠進行動態(tài)系統(tǒng)建模、仿真的綜合分析。FluidSIM 軟件將檢查各元件之間連接是否可行,最重要的是電氣-液壓(氣壓)回路同時設計與仿真,可對基本元件物理模型的回路圖進行實際仿真,并有元件的狀態(tài)圖顯示,這樣就使回路圖繪制和相應液壓(氣壓)系統(tǒng)仿真相一致,從而能夠在設計完回路后,驗證設計的正確性,并演示回路動作過程。

自動對邊系統(tǒng)是一個包含電氣、液壓的綜合系統(tǒng),所以對自動對邊系統(tǒng)進行設計和分析時,需要在FluidSIM 平臺下,采用多個聯(lián)合工具對其全工況進行建模和仿真。

2 自動對邊系統(tǒng)的工作情況

片材類產品在運行過程中都無法保證其整齊度的原因有如下幾點:(1)傳動輥、托輥、張緊輥、導向輥等各種輥筒的不平行都會產生片材跑偏現象;(2)在工作過程中,若片材類產品不均勻、偏載會引起片材左右側受力不均,從而導致片材跑偏;(3)操作人員在上片材時放置不平整,切邊不平齊,后面片材的狀態(tài)左右不平齊,都會使片材在卷取過程中跑偏;(4)片材卷取到最后,所剩不多時,片材重量減輕,滾動時忽左忽右向兩端滑跑,也會使片材跑偏。

由上可知片材在卷取過程中跑偏的因素很多,故在卷取過程中需加設自動對邊控制系統(tǒng),實現自動卷齊。

3 擬定控制方案

自動對邊控制系統(tǒng)的控制方式為:氣電液伺服系統(tǒng)是用噴嘴擋板閥、氣電轉換器作為氣電轉換,用電液伺服閥作電液轉換及控制元件,用液壓執(zhí)行元件作驅動裝置,用可移動的滾筒支架來校正片材的位置。該系統(tǒng)通過執(zhí)行元件控制片材的位移,使其跟蹤片材的偏移,從而使片材卷齊。因此,該控制系統(tǒng)為位置伺服系統(tǒng)。由于被檢測的是連續(xù)運動著的片材邊緣偏移量,其位置傳感器需使用非接觸式的,氣動位置檢測元件可實現對片材的跑偏位移的檢測,并可構成氣電液伺服控制系統(tǒng)。其最大優(yōu)點是工作可靠且不怕干擾,對邊緣進行非接觸檢測,經控制器運算處理后驅動液壓伺服閥,液壓伺服閥線性分配由泵吸入的液壓油推動油缸進行左右糾偏,具有較高的精度和靈敏度,糾偏精度<±0.5mm,糾偏速度:0~40mm/s 可調。噴嘴擋板閥安裝在與移動的滾筒支架共同移動的位置上。經液壓缸驅動修正,使所卷之布匹相對探頭不偏不倚,使所收之卷整齊。電氣形式反饋即構成電液伺服系統(tǒng)。輸入元件和比較元件采用電氣元件,放大元件采用電液伺服閥。電液伺服閥系統(tǒng)信號處理靈活、迅速、功率小,系統(tǒng)的開環(huán)增益調整方便,系統(tǒng)校正容易實現,良好伺服系統(tǒng)的開環(huán)波德圖見圖1所示。執(zhí)行部件方面,采用液壓則具有更多的優(yōu)越性。氣電液控制系統(tǒng)綜合了電氣和液壓兩方面的優(yōu)點,具有精度高、響應快、信號處理靈活、輸出功率大、結構緊湊和重量輕等優(yōu)點,因而得到越來越廣泛的應用。原理框圖見圖

圖1 良好伺服系統(tǒng)的開環(huán)波德圖

2,設備應用簡圖見圖3 所示。

圖2 自動對邊控制系統(tǒng)原理框圖

圖3 自動對邊控制設備簡圖

4 卷布機系統(tǒng)計算

4.1 負載軌跡

卷布機的主要負載為慣性負載和摩擦負載。因此

式中,M-總運動質量,M=M1+M2=2.6×103kg;am-糾偏加速度,am=0.4m/s2;Ff-液壓缸及導軌的總摩擦力,Ff=2038N。

取最大糾偏速度υ=5mm/s,開環(huán)放大系數Kv=18l/s,噴嘴擋板閥的流量壓力系數Ka=63A,伺服閥的流量壓力系數KCO=0.0824×10-10m5/Ns,液壓缸的有效面積為Ap=0.63×10-2m2,總等效零漂電流If=0.012A,負載軌跡如圖4 所示。

圖4 負載軌跡圖

4.2 穩(wěn)態(tài)精度驗算

(1)跟隨誤差

本系統(tǒng)為位置伺服系統(tǒng),對階躍輸入不存在穩(wěn)態(tài)位置誤差,即當檢測器測到錯位時,卷筒很快便跟上。

系統(tǒng)對于幅值為υ 等速輸入引起的穩(wěn)態(tài)速度誤差為

(2)干擾誤差

(3)If產生的靜差

(4)總穩(wěn)態(tài)誤差

系統(tǒng)總穩(wěn)態(tài)誤差為以上各誤差之和

可見,滿足E<±0.5mm的要求。

5 FluidSIM 自動對邊系統(tǒng)的整機模型的建立

液壓缸裝配調試時液壓缸處于1S1中間位置;卷布機在運行過程中布匹左移S2,假設跑偏50mm;右移S3,假設跑偏50mm;1S2 按鈕為氣動位置檢測元件噴嘴擋板閥的左感應,1S3為右感應;當布匹跑左偏時按下S2則電液系統(tǒng)電動復位到1S1中間位置;反之相同。液壓回路圖如圖4 所示,電氣回路圖如圖5 所示,狀態(tài)圖如圖6 所示。

圖5 液壓回路圖

6 實際應用

實際應用中糾編精度在0.5mm 之內,故在對邊精度要求很高的設備上適合用此糾編系統(tǒng)。

圖6 電氣回路圖

圖7 狀態(tài)圖

7 結論

本系統(tǒng)著眼于自動跟蹤特點,減輕了工人的勞動強度,使片材卷整齊美觀,更主要的是能夠處理厚重物邊不齊的難題。其特點為:(1)自動化程度高;(2)響應靈敏度高,不齊量小,對柔軟片材更顯優(yōu)越性;(3)由于氣電傳感器為無接觸式傳感器,故其使用壽命長,可靠性高;(4)具有高抗干擾能力,調試維修方便;(5)對環(huán)境無污染。

[1]毛謙德.袖珍機械設計師[M].北京:機械工業(yè)出版社,2001.

[2]黃志堅.液壓伺服與比例控制實用技術[M].北京:中國電力出版社,2012.

[3]方佳花.液壓傳動[M].北京:地震出版社,2002.

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