左玉靜,孫 娜,李林祥
(山東華魯恒升集團德化設(shè)計研究有限公司,山東 德州 253024)
我公司原有四套合成氨裝置:其中三套為高壓法,設(shè)計壓力均為32.0MPa,生產(chǎn)能力分別為80kt/a、80kt/a和200kt/a,而200kt/a氨合成由于實際運行參數(shù)與設(shè)計方案偏離,實際運行壓力只有17MPa。另一套氨合成裝置為低壓法,設(shè)計壓力為15MPa,生產(chǎn)能力為300kt/a,而實際運行壓力為10.0MPa,這套裝置為首套國產(chǎn)化大氮肥裝置。
我國合成氨產(chǎn)量年均增長率為5.7%,與生產(chǎn)能力同步增長。而合成氨、化肥消費量的增長基本與生產(chǎn)量同步。為降低合成氨生產(chǎn)成本,公司擬依托可靠成熟的大型潔凈煤氣化技術(shù)平臺,采用先進中壓氨合成技術(shù)建設(shè)200kt/a合成氨裝置,以便替代原有的兩套高壓法合成氨裝置。通過技術(shù)的升級換代,實現(xiàn)節(jié)能降耗減排,資源循環(huán)利用,環(huán)境友好,符合國家產(chǎn)業(yè)政策,同時也符合國家煤化工發(fā)展政策,符合煤化工行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃。項目整個生產(chǎn)過程污染少,大大改善環(huán)境衛(wèi)生條件,符合清潔生產(chǎn)要求,并且設(shè)備及主要技術(shù)實現(xiàn)國產(chǎn)化。
本裝置設(shè)計壓力為22.0MPa,在流程設(shè)計中,我們充分參照了公司現(xiàn)有氨合成裝置的設(shè)計和操作經(jīng)驗,同時參考和學(xué)習了國內(nèi)其他兄弟廠家同類型裝置的操作經(jīng)驗,對裝置的流程進行了合理的改進,實現(xiàn)了集成創(chuàng)新。
從增壓機來的氮氫氣分兩路進入合成塔,一路經(jīng)塔外熱交提溫,再進塔內(nèi)換熱器,經(jīng)中心管進入催化床層第一段,另一路經(jīng)塔環(huán)隙再進冷管,在菱形分布器匯合,進入催化層第二段,繼續(xù)反應(yīng),這樣一氣多用,提高塔內(nèi)有效容積,既增加催化劑裝填量,又減少了系統(tǒng)阻力。
原有200kt/a合成氨裝置副產(chǎn)的2.5MPa蒸汽需送公司原有中壓蒸汽管網(wǎng),以滿足下游裝置對蒸汽的需求。由于200kt/a氨合成裝置與用氣單位距離較遠,因此蒸汽需要有一定的過熱度,以防止蒸汽冷凝,所以在流程上合成塔和余熱鍋爐之間設(shè)有蒸汽過熱器,以便將2.5MPa的飽和蒸汽過熱到260℃左右。但我公司新建氨合成裝置的副產(chǎn)蒸汽需就近送尿素裝置使用,蒸汽進行過熱已經(jīng)沒有太大必要。因此在本設(shè)計中去掉了蒸汽過熱器,相應(yīng)增加了飽和蒸汽(2.5MPa)的產(chǎn)量。結(jié)合裝置的實際情況,根據(jù)設(shè)計負荷重新進行了工藝計算,去掉蒸汽過熱器(換熱面積180m2)后,廢熱回收器換熱面積相應(yīng)增加。這樣既可以增加2t/h的飽和蒸汽產(chǎn)量(過熱度5℃左右),又減少了高壓設(shè)備的數(shù)量及投資。
由于氨合成裝置附近建有2套400kt/a的尿素裝置,其生產(chǎn)的大量低壓蒸汽無法充分利用而造成能源的浪費。綜合考慮氨合成裝置合成氣需進行深度冷卻的特點,我們在工藝設(shè)計時配套建設(shè)了一套溴化鋰吸收制冷裝置,用以生產(chǎn)7℃的冷凍水。同時在氨合成流程的水冷后增加了一臺后冷器,利用吸收制冷機組生產(chǎn)的冷凍水對氨合成氣進行冷凝,這樣可大大減少后面冰機的冷凍負荷。經(jīng)過計算,正常操作可以節(jié)約冰機冷量約8.4GJ/h,正好緩解公司氨冷凍能力緊張的壓力。
因本裝置位于工業(yè)園區(qū),而園區(qū)沒有高溫鍋爐給水,因此我們在熱交換器后面增加了一臺除氧水預(yù)熱器,正好充分利用系統(tǒng)余熱來給廢鍋給水加熱,達到節(jié)能降耗目的。
合成氣經(jīng)水冷后直接進冷交,可以達到邊冷卻、冷凝,邊分離的目的,既節(jié)約了后面冰機的冷凍量,又可以取得更好的分離效果,70%左右的液氨在冷交分離。
工藝流程見圖1。
來自液氮洗的氮洗氣經(jīng)增壓機提壓后在循環(huán)氣油分前與循環(huán)機來的循環(huán)氣匯合,經(jīng)油分后,一部分進入塔前預(yù)熱器(管間),提溫至180~220℃,進入合成塔下部換熱器(管間),換熱后經(jīng)中心管上升進入催化層,溫度達360~380℃,開始進行氨合成反應(yīng)。另一部分(分流氣)從油分出來后經(jīng)合成塔環(huán)隙,溫度達80~100℃進冷管,上升至菱形分布器進入催化層,與第一部分氣匯合繼續(xù)向下反應(yīng),反應(yīng)后的氣體經(jīng)塔內(nèi)換熱器(管內(nèi))換熱,溫度降至340~380℃進廢熱回收器,產(chǎn)生飽和蒸汽后,溫度降到220~240℃,進入熱交換熱器加熱入塔氣,合成氣溫度降至110~120℃后進除氧水預(yù)熱器,然后進入水冷器及后冷器,出后冷器的溫度在20~25℃,然后進冷交換器和氨冷進一步降溫后進氨分分離,分完氨后進冷交,回收冷量以后進循環(huán)機,進行下一個循環(huán)。
本裝置于2010年2月26日催化劑開始升溫還原,3月10日開始加量生產(chǎn),近3年的運行表明,裝置總體狀況良好,具體運行數(shù)據(jù)如表1。

表1 裝置運行數(shù)據(jù)
本裝置是由我公司設(shè)計院在吸取現(xiàn)有氨合成裝置運行操作的基礎(chǔ)上自主設(shè)計的。總體來說,這套裝置自投運以來,各項指標均達到了設(shè)計要求。生產(chǎn)控制調(diào)節(jié)方便,操作、運行比較穩(wěn)定,吸收系統(tǒng)中尾氣氨含量基本在100×10-6以下,吸收效果明顯。