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氨罐弛放氣中氨和氫氣綜合回收技術的應用

2013-10-20 04:43:24劉萬超齊云明
化工設計通訊 2013年4期
關鍵詞:工藝流程

張 毅,劉萬超,齊云明

(安徽三星化工有限責任公司,安徽 渦陽 233610)

0 引 言

在國際經濟持續低迷,國內經濟錯綜復雜的形勢下,2012年我公司按照務實重干、穩中求進的工作思路,苦練成本內功,強化行業對標管理,突出技術改造降消耗;全年完成氨(醇)315kt、尿素336kt,氨(醇)耗原料煤1.093t/t、與上年相比下降39kg/t,噸尿耗電993kW·h、與上年相比下降23kW·h/t,取得多年來最好水平。

我公司氨罐弛放氣約2200m3/h,之前弛放氣中的氨采用二塔串聯間斷補水鼓泡吸收,吸收后的氨水送尿素工段進行解吸回收;經過氨回收工段吸收凈氨后的弛放氣,送入吹風氣余熱回收裝置進行燃燒,氫氣的價值沒有得到充分利用。為了進一步節能降耗,降低生產成本,我公司采用無動力氨回收與低壓膜技術相結合的工藝,回收利用氨罐弛放氣中氨和氫氣,該裝置于2012年7月投運,節能效果明顯。具體介紹如下。

1 工藝流程簡介

1.1 無動力氨回收工藝流程(圖1)

圖1 無動力氨回收工藝流程

從合成系統高壓膜提氫裝置來的提氫尾氣(1.9MPa),首先進入氨回收干燥系統,除去夾帶的水分后,進入第一高效換熱器,降溫后氣體進入第一分離器,溫度約-5℃以下氣體進入膨脹機膨脹,經膨脹機減壓后提氫尾氣溫度降至-50℃,再依次經過第三、第二換熱器,與氨貯槽來的弛放氣交換冷量后,尾氣進入膨脹機鼓風端后去燃燒系統。

由氨貯槽來的1540m3/h、2.2MPa弛放氣(氨含量18.96%),首先進入氨回收系統第二高效換熱器,與低溫氣體(膨脹后低溫提氫尾氣及液氨蒸發潛熱)進行冷熱交換,溫度降至-45℃后,進入第二氣液分離器,分離出大部分氨。分氨后氣體進入第三高效換熱器,氣體被低溫氣體(膨脹后低溫提氫尾氣、低溫弛放氣)進一步冷卻后,溫度降至-28℃后,進入第三氣液分離器,分離氨后的弛放氣氨含量在1.2%左右,氣體返回第三換熱器,交換冷量后,進入第一換熱器,冷卻膨脹機進口氣體后去低壓膜提氫系統。無動力氨回收裝置熱交換過程中,降低弛放氣溫度的冷量由高壓膜提氫尾氣壓頭推動膨脹機對外做功,降低提氫尾氣的焓值而得到。

分離器分離出的液氨匯合后,返回第二換熱器,進行蒸發吸熱,降低貯槽來弛放氣的溫度,蒸發后的氣氨去冰機系統回收利用(由此避免了對氨水進行解吸時的蒸汽消耗)。經核算,每天可回收氨5~6t。

1.2 低壓膜分離氫回收工藝流程(圖2)

圖2 低壓膜分離氫回收工藝流程

經過無動力氨回收裝置分離氨后的1200m3/h弛放氣,在2.1MPa(G)下進入低壓膜分離氫回收裝置。弛放氣先進入φ600mm氨洗塔,與從塔頂噴淋下來的水逆流接觸(洗滌),使進入膜分離器的氣體中氨濃度小于10×10-6,保證膜的正常使用。

水泵將1.5m3/h脫鹽水輸送至φ600mm氨洗塔頂部,氨洗塔采用一段噴淋、兩段吸收的方式。脫鹽水與弛放氣逆流接觸,洗去原料氣中含有的氨,濃度約10%的氨水作為尿素工段的工藝補水而進行利用。

弛放氣從氨洗塔出來,經氣液分離器將夾帶的霧滴除去;進入加熱器,通過蒸汽將弛放氣加熱到50℃左右,以保證進膜前的氣體遠離露點;加熱后的弛放氣進入精過濾器,把夾帶的微小霧滴及粉塵雜質除去后,進入膜分離器。膜分離器內部為中空纖維膜絲,原料氣從下端底面進入膜分離器,氫氣以較快的速率透過纖維膜絲,稱為滲透氣;擴散速率較慢的組分則滯留在纖維芯一側,稱為尾氣。通過膜分離器后的含氫85%~90%的滲透氣約500m3/h,作為合成氨原料氣回收利用;尾氣則送后工段燃燒。

2 工藝指標及運行情況(表1)

表1 低壓膜分離器運行情況

(1)無動力氨回收工藝指標

原料氣進口壓力 2.2~2.4MPa

原料氣出口壓力 ≥2.1MPa

系統出口氣體中NH3≤2%

系統出口產品氣氨壓力 ≥0.15MPa

(2)低壓膜分離氫回收工藝指標

原料氣壓力 2.1~2.4MPa

氨洗塔出口氣體NH3濃度 ≤10×10-6滲透氣中氫氣濃度 ≥85%

滲透氣中甲烷濃度 ≤9%

尾氣中氫氣含量 ≤10%

氫氣回收率 ≥90%

滲透氣壓力 ≤0.15MPa

3 經濟效益分析

氨罐弛放氣流量為1540m3/h(流量計計量)、氨含量19.96%,氨回收出口弛放氣氨含量1.2%;低壓膜進口原料氣流量1229m3/h,氫含量53.7%,低壓膜出口尾氣流量740m3/h(流量計計量),滲透氣氫含量91.74%,尾氣中氫含量11.18%。

(1)回收氨的效益(450元/t計) 1540m3/h×(19.96% -1.2%)÷22.4m3/kmol×17kg/kmol×7920h/a×0.001t/kg×450元/t=78.14萬元/a。

(2)回收氫的效益 氫氣折標煤系數0.43 kg/m3,標煤以1100元/t計,則為(1229 -740)m3/h×91.74%×7920h/a×0.43kg/m3×0.001t/kg×1100元/t=168.06萬元/a。

(3)氨回收裝置耗電費用 增壓機運行電流60A,功率因數0.9;電費以0.465元/(kW·h)計,則為×380V×60A×0.9×7920h/a×0.465元/(kW·h)=13.09萬元/a。

(4)合計 綜合經濟效益為78.14+168.06-13.09=233.11萬元/a。

4 結 語

無動力氨回收與低壓膜裝置綜合應用回收氨罐弛放氣中氨及氫氣,目的在于降低蒸汽消耗、簡化工藝流程、減少維修量及設備占地面積,實現低成本回收氨罐弛放氣中的氫氣與氨。裝置投運后,經濟效益良好;受氨罐弛放氣及高壓膜提氫尾氣氣量波動的影響,操作調整頻繁。

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