陳仲淵,張國鑫,周海明,蔡慶明
(1.浙江浙能能源技術(shù)有限公司,杭州310052;2.浙江浙能樂清發(fā)電有限責(zé)任公司,浙江溫州323609;3.浙江浙能蘭溪發(fā)電有限責(zé)任公司,浙江金華321100)
GGH堵塞的原因分析及對策
陳仲淵1,張國鑫2,周海明1,蔡慶明3
(1.浙江浙能能源技術(shù)有限公司,杭州310052;2.浙江浙能樂清發(fā)電有限責(zé)任公司,浙江溫州323609;3.浙江浙能蘭溪發(fā)電有限責(zé)任公司,浙江金華321100)
通過對浙能集團(tuán)所屬發(fā)電廠29套GGH運行情況的分析,發(fā)現(xiàn)GGH堵塞的原因主要有脫硫系統(tǒng)設(shè)計上存在缺陷、運行指標(biāo)控制和運行操作不當(dāng)及煤的硫分高等。通過調(diào)整運行參數(shù),加強壓縮空氣的吹掃和高壓水的在線沖洗,提高電除塵和除霧器的效率,進(jìn)行大通道的改造和新型化學(xué)清洗等多方面的處理措施,延緩了GGH結(jié)垢和堵塞,提高了脫硫系統(tǒng)的投運率,效果顯著。
GGH;堵塞;延緩;脫硫
FGD(石灰石-石膏濕法脫硫)是一種技術(shù)成熟、運行高效的脫硫方法。GGH(煙氣-煙氣換熱器)是濕法脫硫的重要設(shè)備,一般采用回轉(zhuǎn)式,由1個多隔倉的轉(zhuǎn)子構(gòu)成。轉(zhuǎn)子隔倉裝有換熱元件,并帶4個過渡煙道接口(原煙氣和凈煙氣側(cè)進(jìn)、出口)。為減少原煙氣向凈煙氣泄漏,GGH配有密封系統(tǒng)和吹掃系統(tǒng),在GGH的原煙氣側(cè)上部和下部安裝清洗裝置(包括高壓水、低壓水沖洗和壓縮空氣吹灰)。浙能集團(tuán)所屬發(fā)電廠脫硫系統(tǒng)共安裝了29套GGH,普遍存在結(jié)垢、堵塞和腐蝕等情況,有必要采取相應(yīng)對策。
1.1 GGH堵塞的影響
從GGH現(xiàn)場檢查來看,由于壓縮空氣自動吹掃和高壓水沖洗行程有偏差,造成中心筒外第3圈與第4圈的結(jié)垢特別嚴(yán)重。為降低GGH差壓的上升,往往需停用脫硫系統(tǒng)進(jìn)行高壓水離線沖洗清理。但GGH結(jié)垢比較嚴(yán)重時,離線高壓水就無法沖洗到換熱元件內(nèi)部,同時連續(xù)高壓水沖洗對GGH換熱元件損傷較大,使元件出現(xiàn)歪曲和變形,還引起了煙道涂鱗剝落等現(xiàn)象。GGH換熱元件腐蝕、堵塞的影響主要體現(xiàn)在:
(1)GGH結(jié)垢后,煙氣通流面積減小,阻力增大,差壓上升,增壓風(fēng)機電流增大,引起喘振或振動,嚴(yán)重時發(fā)生引風(fēng)機跳閘。尤其是取消煙氣旁路后,影響了發(fā)電機組的整體安全性。
(2)由于GGH結(jié)垢后系統(tǒng)阻力增加,風(fēng)機電流增大導(dǎo)致運行電耗增加。為防止因結(jié)垢引起GGH差壓上升,則加大GGH在線或人工高壓水沖洗的頻率。沖洗時因停運脫硫系統(tǒng),降低了脫硫裝置的投用率,從而會影響脫硫電價的補貼。
(3)GGH堵塞后,為保證機組及脫硫系統(tǒng)安全運行而停運脫硫系統(tǒng),對GGH進(jìn)行離線沖洗,SO2減排受影響。
1.2 GGH垢樣分析
GGH的主要隱患是低溫腐蝕和堵塞,電除塵的飛灰和凈煙氣攜帶吸收塔的漿液,在原煙氣的高溫烘烤下,在GGH表面形成難溶性的硫酸鹽和硅酸鹽,長期積累,堵塞GGH換熱元件。
對浙能集團(tuán)部分發(fā)電廠GGH的垢樣進(jìn)行分析,結(jié)果如表1所示。GGH結(jié)垢成分主要有SiO2,CaO,F(xiàn)e2O3,Al2O3,與水泥的成分比較接近,造成GGH換熱元件的結(jié)垢清洗困難。GGH結(jié)垢成分中SiO2主要來自粉煤灰,CaO和硫酸鹽主要來自吸收塔內(nèi)的石灰石-石膏漿液。由此可見,粉煤灰和石灰石-石膏漿液一起粘結(jié)在GGH換熱片上,造成GGH結(jié)垢、堵塞。
2.1 設(shè)備設(shè)計存在的缺陷
(1)除霧器的設(shè)計型式和安裝、煙氣流速是影響除霧效率的主要因素。為達(dá)到除霧效果,吸收塔流場必須均勻,最高速度不能超出臨界煙氣流速;最低速度要確保能達(dá)到所要求的最低除霧效率。但實際上吸收塔直徑設(shè)計偏小,內(nèi)部流場不均勻,導(dǎo)致在吸收塔內(nèi)的煙氣流速增大,煙氣攜帶的漿液霧滴增加。
(2)吸收塔至GGH未設(shè)計安裝水平和垂直過渡煙道,凈煙氣攜帶石膏漿液直接進(jìn)入GGH換熱器,致使煙氣流場不能均勻分布,GGH局部產(chǎn)生漿液粘結(jié)堵塞,繼而形成惡性循環(huán),導(dǎo)致GGH結(jié)垢。
(3)吹灰器壓縮空氣吹掃氣源設(shè)計壓力低、品質(zhì)差,吹到煙氣換熱器表面的壓力不到0.5 MPa,吹灰效果較差,使換熱器堵塞越來越嚴(yán)重。
另外,GGH換熱元件高度、換熱片間距、換熱元件表面材質(zhì)、吹灰方式、布置形式、吹灰器數(shù)量、吹灰器噴頭吹掃位置、覆蓋范圍、壓縮空氣品質(zhì)等,都對GGH積灰、結(jié)垢有很大影響。
2.2 運行參數(shù)控制
(1)電除塵器電流、電壓等參數(shù)控制不當(dāng),降低了除塵效率,使進(jìn)入吸收塔的原煙氣灰塵濃度過大。原煙氣的部分灰塵吸附在換熱元件上,特別是GGH的冷端。由于煙塵具有水硬性,隨著時間的推移累積硬化成類似水泥的硅酸鹽,板結(jié)而形成結(jié)垢。
(2)Cl-來源于脫硫劑、補充水和煤,經(jīng)過反復(fù)循環(huán)濃縮后,Cl-濃度升高。若Cl-濃度控制不當(dāng),高濃度的Cl-會抑制脫硫劑的溶解,增加脫硫劑的消耗量和煙氣攜帶的石灰石-石膏漿液量。
2.3 運行操控不當(dāng)
(1)GGH吹掃裝置故障或吹掃、清洗設(shè)置不合理,嚴(yán)重影響吹掃、清洗效果。主要表現(xiàn)在GGH運行中沒有定期進(jìn)行吹掃,吹掃的壓力參數(shù)低。吹灰步序、步長、停留時間設(shè)置不合理,存在未吹到的死角;噴嘴與換熱面的間距過大、噴嘴彎曲,使得能量損失嚴(yán)重而達(dá)不到吹掃效果;差壓升高時沒有及時采用在線高壓沖洗水沖洗,或由于結(jié)垢量太大,沒有沖洗干凈。

表1 GGH硬垢成分分析結(jié)果%
(2)除霧器沖洗不到位,引起除霧器堵塞,造成其通流面積大大減少,煙速加快,更易將含有固體的液滴帶到GGH,大大加重GGH的負(fù)擔(dān),造成GGH的堵塞。
(3)吸收塔液位控制偏高,運行時氧化空氣的鼓入使液面上產(chǎn)生大量泡沫,液位測量時無法反映液面上虛假的部分。液位過高時泡沫從吸收塔原煙氣入口倒流入GGH,在原煙氣高溫作用下,水分被蒸發(fā),泡沫中攜帶的石灰石-石膏混合物顆粒粘附在換熱片表面,逐漸形成結(jié)垢,引起了堵塞。
2.4 其他因素
(1)燃煤硫分越高,原煙氣中SO2及SO3濃度越高,SO3轉(zhuǎn)變成硫酸蒸汽的濃度也就越高。硫酸蒸汽凝結(jié)成硫酸液滴附著在蓄熱板上,飛灰就很容易黏附在受熱面上且難以被吹掃掉,硫酸蒸汽還通過滲透作用使堵灰硬結(jié)形成硬垢而難以清除。另外燃煤的發(fā)熱量低而灰分高,煙氣中攜帶的飛灰增加,也導(dǎo)致GGH堵灰的速度加快。
(2)吸收塔內(nèi)漿液pH值較高時,煙氣攜帶的CaCO3含量會較多,與原、凈煙氣中的SO2繼續(xù)反應(yīng)生成結(jié)晶石膏而牢固地粘附在GGH換熱元件上引起堵塞。
(3)脫硫系統(tǒng)連續(xù)運行時,經(jīng)除霧器后的煙氣仍含有大量石灰石和石膏漿液混合物顆粒的霧狀液滴。由于煙氣總量大,GGH連續(xù)運行時間長,凈煙氣攜帶的石膏漿液總量很大。這些漿液通過GGH時會粘附在換熱元件上,在原煙氣高溫作用下漿液水分蒸發(fā),留下的混合物顆粒在換熱片表面越積越厚從而形成積垢。
3.1 源頭控制
GGH的堵塞源頭來自于電除塵的飛灰和吸收塔石灰石-石膏混合的漿液,因此,在源頭上要提高電除塵和除霧器的效率,減少進(jìn)入GGH的飛灰及漿液。
(1)通過提高電除塵器高低壓供電控制裝置的可靠性,應(yīng)用合理的振打清灰運行方式,加強電除塵的維護(hù),提高電除塵的運行穩(wěn)定性,降低除塵器出口煙塵。
(2)GGH的結(jié)垢很大程度上決定于凈煙氣攜帶漿液的數(shù)量和濃度,因此,優(yōu)化除霧器的沖洗程序,每班(8 h)1~2次沖洗。當(dāng)除霧器差壓接近高值時,強制沖洗。沖洗時要考慮吸收塔液位,防止?jié){液溢流。必要時將平板型除霧器改為屋脊型,或增加1層除霧器。在脫硫系統(tǒng)停運時,要加強對除霧器的檢查與清理。
3.2 運行過程控制
運行過程中運行參數(shù)的控制,直接影響GGH的堵塞狀況。運行中通過控制FGD系統(tǒng)運行參數(shù)及壓縮空氣吹掃、在線高壓水沖洗等措施,可以延緩GGH的結(jié)垢速率。
(1)吸收塔漿液pH值是濕法脫硫系統(tǒng)反應(yīng)工藝控制核心,漿液pH值高加上漿液的密度大,容易在除霧器和GGH上結(jié)垢。因此,要及時分析石灰石漿液和石膏質(zhì)量,掌握CaSO4·2H2O,CaCO3,CaSO3·1/2H2O及石膏的含水率等指標(biāo),通過數(shù)據(jù)分析,指導(dǎo)運行人員調(diào)節(jié)脫硫運行參數(shù)保持在最佳狀態(tài)。
(2)重視壓縮空氣吹掃或者蒸汽吹掃,根據(jù)設(shè)備實際和煤種決定每天吹掃次數(shù),壓力為0.6~0.8 MPa(吹灰器接口處)。壓縮空氣的品質(zhì)必須是壓力等級高、攜帶水分少(冷干機除水)。采用蒸汽吹掃,蒸汽壓力不高于0.8 MPa;蒸汽品質(zhì)為過熱蒸汽,溫度為300℃,約90~100℃的過熱度,保證蒸汽管道中疏水充分,無水殘留。
(3)原則上在GGH總壓差值之和超過初始投運值1.5倍時(例如:總壓差初始投運值為600 Pa,運行中總壓差達(dá)900 Pa)采用高壓水沖洗。水壓約15~20 MPa(不超過40 MPa),在機組低負(fù)荷時段進(jìn)行。高壓水沖洗后必須投運壓縮空氣或者蒸汽吹掃,以保持元件表面干燥,降低腐蝕和再次堵塞的風(fēng)險。
(4)控制Cl-濃度在15 000 mg/L以下。氯化物能抑制脫硫劑的溶解,引起石膏中CaCO3含量超標(biāo),石膏脫水困難,導(dǎo)致成品石膏含水量增大。同時,脫硫漿液中F-也應(yīng)控制在50 mg/L以下,因為氟化鈣是硬化劑,對CaCO3有較強的固化作用,含較高氟化物的漿液攜帶至GGH表面,使結(jié)垢變得堅硬。
3.3 GGH檢修對策
雖然從源頭和運行過程中采取多項對策,減少了電除塵飛灰和吸收塔石灰石-石膏漿液的攜帶,但由于煙氣量很大,又長時間運行,煙氣中飛灰及石灰石-石膏漿液的含量還是比較大,并滲透到GGH內(nèi)部,不容易沖洗。因此,必須在機組檢修中也采取相應(yīng)的措施。
早期投運3萬h以上的GGH換熱元件,腐蝕和堵塞已經(jīng)非常嚴(yán)重,在技改中更換大通道換熱元件,對延緩GGH結(jié)垢會起到很好的效果。但設(shè)計時就要考慮冬季低負(fù)荷狀態(tài)下的排煙溫度最好要達(dá)到80℃以上。如某發(fā)電廠1號機組冬季低負(fù)荷的排煙溫度曾低至65℃,就會產(chǎn)生低溫腐蝕的情況。
當(dāng)GGH換熱原件內(nèi)部結(jié)垢比較嚴(yán)重時,由于離線高壓水不易沖洗到換熱元件內(nèi)部,不能有效去除GGH換熱原件內(nèi)部結(jié)垢。而且隨著離線沖洗次數(shù)增加,沖洗效果越來越差,此時,應(yīng)采用新型化學(xué)劑清洗。
新型化學(xué)清洗劑對GGH結(jié)垢有較強清洗能力,采用環(huán)保型中性化學(xué)清洗劑可以直接在GGH表面進(jìn)行噴淋,清洗效果好、清洗周期短、對設(shè)備無腐蝕、對周圍環(huán)境無影響。安裝GGH新型化學(xué)清洗自動噴淋裝置,將環(huán)保型中性化學(xué)清洗劑均勻地噴淋到GGH表面,使藥劑滲透到GGH硬垢內(nèi),并貫穿于換熱元件上下,將GGH硬垢溶解和剝離,不損傷搪瓷換熱元件,然后用在線高壓水容易沖洗干凈。清洗后的換熱元件顯出搪瓷片的本色,去垢率達(dá)到95%以上。
3.4 應(yīng)用成效
某發(fā)電廠3號機組為660 MW超超臨界發(fā)電機組,在C級檢修中采用GGH新型化學(xué)劑清洗,運行過程中調(diào)節(jié)好脫硫運行參數(shù),改為每月3次在線高壓水沖洗,提高了壓縮空氣的壓力并加強吹掃,除霧器沖洗每班2次,Cl-濃度控制在15 000 mg/L以下。采取以上措施后有效延緩了GGH的堵塞,取得了明顯的效果(見圖1、圖2)。2011年脫硫投運率從97.64%提高到99.21%,GGH的差壓平均下降195 Pa,增壓風(fēng)機電流平均下降37 A,創(chuàng)造的經(jīng)濟效益達(dá)100萬以上。
采取文中介紹的對策:從源頭控制入手,減少進(jìn)入GGH的電除塵飛灰和經(jīng)除霧器后的石灰石-石膏漿液;在控制好脫硫運行參數(shù)的基礎(chǔ)上,進(jìn)行壓縮空氣吹掃和在線高壓水沖洗;采用新型化學(xué)清洗清除了長期積累在GGH內(nèi)部的硬垢等,大大延緩了GGH的堵塞。浙能集團(tuán)發(fā)電廠應(yīng)用表明,GGH差壓保持良好的狀態(tài),脫硫系統(tǒng)運行穩(wěn)定,提高了脫硫投運率,減少了SO2排放,取得了較大的社會經(jīng)濟效益。

圖1 采取延緩GGH堵塞措施前后增壓風(fēng)機電流對比

圖2 采取延緩GGH堵塞措施前后脫硫系統(tǒng)單側(cè)差壓對比
[1]葉青,張國鑫,沈軍,等.濕法脫硫吸收塔漿液pH值異常情況處理[J].電力環(huán)境保護(hù),2008,24(5):40-42.
[2]王偉,顧建軍.脫硫系統(tǒng)GGH換熱元件化學(xué)清洗應(yīng)用[J].浙江電力,2011,30(6):41-45.
[3]吳順根.濕法脫硫GGH結(jié)垢原因分析與對策[J].浙江電力,2010,29(5):49-51.
(本文編輯:陸瑩)
Cause Analysis and Countermeasures against Clogging of GGH
CHEN Zhong-yuan1,ZHANG Guo-xin2,ZHOU Hai-ming1,CAI Qin-ming3
(1.Zhejiang Zheneng Technology Co.,Ltd,Hangzhou 310052,China;2.Zhejiang Zheneng Yueqing Electric Power Generation Co.,Ltd,Wenzhou Zhejiang 323609,China;3.Zhejiang Zheneng Lanxi Electric Power Generation Co.,Ltd,Jinhua Zhejiang 321100,China)
By operation analysis of twenty nine sets of GGH in power plants affiliated with Zhejiang Energy Group,it is found that clogging of GGH is caused by defects in design of desulphurization system,inappropriate operating index control and operation of running as well as high sulfur content in coal.By adjustment of operating parameters,purging of compressed air and on-line washing of high-pressure water,efficiency improvement of electrodedust and demister,transformation of large path and new chemical cleaning,fouling and clogging of GGH is mitigated,operation ratio of desulphurization system is enhanced and the significant effectiveness is achieved.
GGH;clogging;mitigation;FGD
X701.3
:B
:1007-1881(2013)01-0040-04
2012-05-03
陳仲淵(1971-),男,浙江寧波人,工程師,長期從事發(fā)電廠熱機專業(yè)及脫硫、脫硝等管理及研究工作。