孟令浩,王 磊,鄭 偉,鄭艷芬,陳 立,盧麗娟
(中國石油長慶油田分公司第六采油廠,陜西西安 710200)
該處理設(shè)施的來水加入專用水處理劑(CUAOFW-001)后,通過3級不同速度的攪拌,使來水與水處理劑充分接觸,形成大片絮狀物體;最后平緩流入末端沉淀箱內(nèi)。采出水中的絮狀物體快速沉淀到箱底與處理后的采出水分離,處理后采出水由沉淀箱頂部溢流出處理設(shè)備,流入污水罐;沉淀在沉淀箱底部污泥,定期通過離心脫泥機將干泥脫出,整個處理過程結(jié)束。

圖1 油田水處理工藝流程圖

圖2 胡151接轉(zhuǎn)注水站采出水處理、回注系統(tǒng)工藝流程圖
該工藝于2009年12月15日在長慶油田胡151注水站投運試用。該站管理進站單井80口,開采層位為延9,日產(chǎn)進液600 m3,日產(chǎn)采出水320 m3。有采出水有效回注井12口,日注水260 m3。
圖2中調(diào)節(jié)罐出口到緩沖罐出口為一體化油田污水處理設(shè)備,在其中投加絮凝劑為固體,加絮凝劑的時候曝氧。
2.2.1 處理水質(zhì)情況 分別在不同時間依次于不同采樣點采集一體化油田污水處理設(shè)備進出口水樣,按照SY/T5523-2000《油氣田水質(zhì)分析方法》分析水樣的懸浮固體含量(SS)、含油量和細菌(SRB、TGB)含量,各項指標(biāo)均能達標(biāo),分析結(jié)果(見表1)。


表1 一體化污水處理裝置水質(zhì)監(jiān)測情況統(tǒng)計

表2 與油田原處理工藝對比
2.2.2 回注井生產(chǎn)情況 2010年1月,首先有4口注水井開始回注污水,初始平均注入壓力7.2 MPa(平均單井配注26.3 m3/d),2013年3月平均注入壓力7.5 MPa(平均單井配注32.5 m3/d),壓力保持平穩(wěn)。
該一體化水處理設(shè)施正常運行情況下,加藥費用2.50元/立方米,動力費用0.94元/立方米,人工費0.11元/立方米,總費用2.85元/立方米,處理費用較低。
該一體化污水處理裝置與油田原處理工藝對比,具有占地面積小、高效、節(jié)能等特點,污水處理費用較低(2.85元/立方米);處理水質(zhì)可達到執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn),注水井壓力平穩(wěn),處理效果能滿足生產(chǎn)要求。
[1]朱國君.長慶低滲透油田注水工藝的配套與應(yīng)用[M].北京:石油工業(yè)出版社,1998.
[2]馮永訓(xùn),等,油田采出水處理設(shè)計手冊[M].中國石化出版社,2005.
[3]張金波,傅紹斌,曾玉彬.油田采出水回注處理技術(shù)進展[J].工業(yè)水處理,2000,(10):33-36.