武俊憲周彥霞朱瑞華馬強
(1.遼河油田公司質(zhì)量節(jié)能管理部;2.東北石油大學石油工程學院;3.中石油中亞天然氣管道有限公司)
改善電加熱管道流動性方法研究
武俊憲1周彥霞2朱瑞華3馬強1
(1.遼河油田公司質(zhì)量節(jié)能管理部;2.東北石油大學石油工程學院;3.中石油中亞天然氣管道有限公司)
為了確保低產(chǎn)低滲透油田得以有效動用,采用了樹狀電加熱集油工藝。由于電加熱管是由末端溫控器控制,造成了電加熱管在高溫和低溫下運行時間較長,從而影響了電加熱管內(nèi)原油的流動性;而且當油井含水接近轉相點時,端點井井口回壓會急劇上升,生產(chǎn)中應采取措施,避免這種情況發(fā)生。通過室內(nèi)實驗與現(xiàn)場試驗相結合,運用以下措施改善了電加熱管流動性,包括:井口加藥,防止乳狀液形成;補水越過轉相點,降低黏度,減小壓力損失;利用時控器替代溫控器,節(jié)約電能,降低施工量和生產(chǎn)管理的維護費用;提高集輸溫度。
電加熱集油 流動性 轉相點 時控器 溫度
在大慶外圍低產(chǎn)低滲透油田,受地理位置、氣油比、單井產(chǎn)量等因素的影響,為了確保其得以有效 動 用 , 采 用 了 樹 狀 電 加 熱[1]集 油 工 藝 。 該 工 藝 在英 51區(qū) 塊、 敖南一、齊家北油田得到 廣泛 應用 。由于電加熱管是由末端溫控器控制,在九廠油井產(chǎn)量低的特殊情況下,勢必造成電加熱管在高溫和低溫下運行時間較長,從而影響了電加熱管內(nèi)原油的流動性。于是,如何改善電加熱管原油流動性,保證電加熱流程平穩(wěn)運行就成為在低產(chǎn)油田中進一步完善電加熱工藝迫切需要解決的問題。
采用圖1所示實驗設備,在實驗管段纏上電熱帶(現(xiàn)場用的是碳纖維電熱帶),按現(xiàn)場條件每米管 線 纏 3m 電 熱 帶 ,功率達 到 18W/m。

圖1 實驗模擬流程
室 內(nèi)測 定不同含水 率 (30%~90%)、不同流速(0.1m/s、 0.3m/s、 0.5m/s)下 實 驗 管 段 兩 端 壓 降 ,折算 成 atm/km,實驗結 果 如 圖2 所 示 。

圖2 不同含水率、不同流速下的壓降
從實驗結果看,乳狀液形成后,黏度增加,壓力損失增大,井口回壓上升,且隨著含水率的增加,黏度增大。當含水率達到 60%時,黏度最大,此時壓降最大,井口回壓最高,即60%含水黏度最大,從而證明了轉相點為60%。要改善原油的流動性,降低壓力損失,就要越過轉相點。
電 加 熱 管 內(nèi) 流 速 為 0.1、 0.3、 0.5m/s。 加 熱時,靠電加熱帶由 40 ℃加熱到50 ℃、60 ℃;停止加 熱時 ,由 60 ℃、 50 ℃ 降到 40 ℃ 。實 驗結果 如表1所示。

表1 電伴熱啟停周期實驗數(shù)據(jù)(Φ48×3.5~1km)
從實驗結果可以看出,電加熱帶加熱的終了溫度越高,此時對應的壓降越小,說明提高集輸溫度可以改善其流動性。
為了驗證轉相點存在條件,研究改善電加熱管流 動 性 方 法 , 于 2011 年 5月 —2012年 10 月 , 在 采油九廠齊家北油田錄取數(shù)據(jù):采出液溫度、產(chǎn)液量、含水率、井口回壓、管線末端壓力。
試驗方法如下:
1)收 集 各生產(chǎn) 井 數(shù)據(jù)。 由 于各 個 油井采 出 原油的含水率都不相同,所以不同含水率的原油壓降變化情況也不相同,通過對這些數(shù)據(jù)的采集,可以從理論上分析是否存在轉相點。
2)選 擇 2口 油 井 , 逐 步 射 開 含 水 層 , 實 現(xiàn) 地下?lián)剿?,改變含水率,記錄以上?shù)據(jù)。如果在某一個含水率條件下壓降變化特別明顯,則說明存在轉相點;如果一直都是平穩(wěn)的變化,則說明并無轉相點的存在。
3)根據(jù)記 錄 數(shù)據(jù), 結合理 論 分析, 修 正計 算模型,驗證轉相點存在條件,提出改善電加熱集輸流動性方法。
根據(jù)齊家北試油資料,選擇了齊家北油田的10號 線 的 54#平 臺 金 8-36-斜 40 井 ,57#平 臺 金 48-44-斜 28井。通過分析各個層的地質(zhì)資料,為了保證產(chǎn)液量,必須把薩爾圖和葡萄花及高臺子所有的水層射開。
礦場實驗表明:
1)齊 家 北油田轉 相 為 60%。
2)當油井 含 水接近 轉相點 時 ,由于 所 摻水 量較小,可以通過摻水越過轉相點集輸。
3)目前產(chǎn) 液 量低的 端點井 可 以通過 摻 水越 過轉相點,降低井口回壓。
4)非端點 井 ,由于 目前油 井 含水率 低 ,摻 水越過轉相點集輸時,摻輸量大;由于管徑小,流速增加,反而增大了井口回壓,不宜摻水越過轉相點。
電 加 熱 集 輸 控 制 方 式 分 為 溫 控 電 伴 熱[2]和 時 控電伴熱。時控電伴熱能夠及時接通和切斷電源回路,起到及時加熱和及時停止加熱管道流體的目的,不受溫度探頭測量的準確性和延時性的影響,避免了溫控工作方式的弊端,可以大大節(jié)約電能;而且與溫控工作方式相比,取消溫度探頭簡化了流程,沒有溫度探頭的安裝與維護,降低了施工量和生 產(chǎn) 管 理 的 維 護 費 用 。 理 論 能 耗 計 算[3]如 表2 所示,這里的能耗包括電熱帶能耗、抽油機能耗及井口 加 熱 器 能 耗[4]。
從表2可以看出,夏季10號線時控伴熱的能耗比溫 控 伴熱的 能 耗低約 225kWh/d,同 理 可以計 算出該 管 線冬季 節(jié) 約能耗 637kWh/d。如 果 冬季和 夏季 各 按 6個 月 計 算 ,10號 線 一 年 共 節(jié) 約 84780元 。齊家北共有14條干線,一年節(jié)約 118萬元。

表2 夏季10號線時控與溫控能耗對比
油井生產(chǎn)過程中,乳狀液形成后,黏度增加,壓力損失增大,井口回壓上升,且隨著含水率的增加,黏度增大。當含水率達到轉相點 60%時,黏度最大,此時井口回壓最高;含水率大于轉相點含水率時,從室內(nèi)實驗看,原油乳狀液穩(wěn)定性下降。從現(xiàn)場聯(lián)合站取樣看,從取樣口流出時油水混合均勻,頃刻間油水分離,此時水也是外相,只不過乳狀液不穩(wěn)定,但黏度也減小。從井口回壓記錄數(shù)據(jù)看,高含水時井口回壓比含水率 60%左右對應的井口回壓低,說明高含水時,形成的是一種具有動態(tài)穩(wěn) 定 性 的 O/W 乳 狀 液 , 黏 度 下 降 , 有 利 于 油 氣集輸。
對于電加熱集輸樹狀管網(wǎng),端點井距站距離遠,當油井含水接近轉相點時,端點井井口回壓會急劇上升,生產(chǎn)中應采取措施,避免這種情況發(fā)生。改善電加熱管流動性的方法如下:
1)井 口 加藥, 往 油套環(huán) 形 空間 加 破乳劑 , 防止乳狀液形成。
2)補 水 越過轉 相 點,降 低 黏度 , 減小壓 力 損失。目前產(chǎn)液量低的端點井可以通過摻水越過轉向點,降低井口回壓;但當油井含水率低,摻水越過轉相點集輸時,由于管徑小,如果摻輸量大,流速增加反而增大了井口回壓,不宜實施摻水越過轉相點;當油井含水接近轉向點時,由于所摻水量減小,可以通過摻水越過轉相點集輸。
3)時控器 不 受溫度 探頭測 量 的準確 性 和延 時性的影響,不存在溫控工作方式的弊端,可以大大節(jié)約電能,降低施工量和生產(chǎn)管理的維護費用。
4)提高集 輸 溫度可 以降低 電 加熱管 內(nèi) 流體 的黏度,從而減少壓力損失,改善其流動性。
改善電加熱管流動性的方法為:
◇井口加藥,往油套環(huán)形空間加破乳劑,防止乳狀液形成。
◇產(chǎn)液量低的端點井可以通過補水越過轉相點,降低黏度,減小壓力損失,降低井口回壓。
◇更換溫控器為時控器,由溫控電伴熱改為時控電伴熱,10號線一年共節(jié)約84780元。齊家北共有 14條干線,一年節(jié)約118萬元。
◇提高集輸溫度。
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10.3969/j.issn.2095-1493.2013.012.001
2013-09-10)
武俊憲,高級工程師,1989 年畢業(yè)于大慶石油學院(采油工程專業(yè)),從事質(zhì)量、節(jié)能、計量及標準化管理工作,E-mail: starmq@163.com, 地 址 : 遼 寧 省 盤 錦 市 興 隆 臺 區(qū) 遼 河 油 田公司質(zhì)量節(jié)能管理部,124010。