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液體聚能供熱技術現場試驗研究

2013-05-05 02:50:43徐昆大慶油田有限責任公司第六采油廠
石油石化節能 2013年6期
關鍵詞:工藝

徐昆(大慶油田有限責任公司第六采油廠)

液體聚能供熱技術現場試驗研究

徐昆(大慶油田有限責任公司第六采油廠)

喇嘛甸油田的注水站、注入站、配水間冬季供熱能耗大,為了降低能耗,開展了液體聚能供熱技術的現場試驗,并進行了取代采暖爐、電散熱板的對比試驗,從工藝流程、運行能耗、經濟效益等方面對該技術在油田的應用前景進行了分析和論證,探索了油田偏遠地區供熱的新方式,同時針對該技術的應用情況提出了一些改進看法,為該技術在油田的推廣奠定了基礎。

油田注水 液體聚能 雙區雙溫 雙時雙溫

目前喇嘛甸油田 10座注水站供熱仍然采用加熱緩沖裝置,31座注入站和 72座配水間都采用電采暖。一 個采暖期內注水 站供熱總耗 氣 186×104m3, 平 均 單 站 耗 氣 18.6×104m3; 注 入 站 和 配 水 間供 熱 總 耗 電 906×104kWh, 注 入 站 單 站 耗 電 24.3× 104kWh, 配 水 間 單 間 耗 電 2.12× 104kWh。 由 于 這幾種場所的供熱必不可少,而且運行能耗大,為降低生產運行能耗,開展了液體聚能供熱技術現場試驗。

1 液體聚能供熱技術機理

液體聚能供熱技術利用拉瓦爾管流動原理,首先用離心泵將液體介質加速到亞音速,壓力升高至8kg/cm2, 亞 音 速 液 體 介 質 在 拉 瓦 爾 管 收 縮 段 高 速旋轉加速,至喉道(即管中橫截面最小處)達到音速,進入擴張段成為超音速流壓力突然降低,發生爆裂,形成蒸汽—氣水混合的微小氣泡,即為空穴現象。攜帶微小氣泡的高速水流繼續前行進入聚能管,壓力突然升高,微小氣泡互相碰撞擠壓,產生熱量。同時由于壓力升高,氣體壓縮,蒸汽凝結,原微小氣泡中心的溫度急劇上升,液體介質進一步被加熱。當液體介質流過拉瓦爾管后進入儲液罐,一部分在壓力的作用下出裝置進入暖氣管線,另一部分被離心泵抽回,再次進入拉瓦爾管進行加熱,流經拉瓦爾 管一 次平 均溫 度可 提高 0.8 ℃。 其產 熱機理詳見圖1。

圖1 液體聚能供熱發生器產熱機理

通過室內試驗數據測算, 5.5、15、30、45kW液 體 聚 能 裝 置 系 統 熱 效 率 分 別 為 95% 、 94.5% 、94.8%、94.7%。

2 液體聚能供熱技術現場試驗

2.1代替加熱爐現場試驗

2.1.1 喇八注水站先導性試驗

喇八注水站總采 暖面積 為 886m2, 該站原供熱設 備 采 用 0.29MW 加 熱 緩 沖 裝 置 , 熱 效 率 為68.7% , 一 個 采 暖 期 耗 氣 18.56 × 104m3。 采 暖 工 藝采用老式的采暖伴熱串聯工藝。圍護結構基本熱耗量 計 算 公 式[1]:

式中:

Q——圍護結構基本耗熱量,W;

k ——圍 護 結 構 的 傳 熱 系 數 ,W/(m2·℃);

A ——圍護 結 構 的 面 積,m2;

tn——冬季室內計算溫度,℃;

tw——供暖室外計算溫度,℃;

a——圍護結構的溫度修正系數。

喇 八 注水 站 冬 季 供 熱 總熱 負 荷 為 5.2kW, 通 過計 算 2臺 45kW液 體 聚 能 加 熱 裝 置 同 時 運 行 可 提 供85.5kW 的 熱 負 荷 , 可 以 滿 足 站 內 的 供 熱 需 求 。 為此應用該技術代替原采暖工藝,取消循環泵,利用原工藝。

該裝置自投產以來運行狀況良好,采用間歇自動運行模式,根據室外溫度的不同而設定相應的回水溫度,當回水溫度低于設定值時,系統啟動加熱,當回水溫度高于設定值時,系統停止加熱。在一個采暖期的試驗內,室內溫度均達到了相關規范要求。試驗數據見表1。

表1 喇八注水站聚能供熱裝置試驗數據

喇八注水站原加熱緩沖裝置一個采暖期耗氣18.6 × 104m3, 2 臺 5.5kW 循 環 泵 年 耗 電 4.8 × 104kWh。 采 用 聚 能 供 熱 裝 置 供 熱 投 資 31.6萬 元 , 年 耗電 為 16.58 × 104kWh, 每 年 多 耗 費 電 能 11.78 × 104kWh, 節 約 天 然 氣 18.6×104m3, 折 合 標 煤 232.9t,折 合 人 民幣 9.74 萬 元,投資 回 收 期 3.24 年 。

通過喇八注水站的先導性試驗,證明聚能供熱技術在油田生產場所應用是可行的。

2.1.2 喇四注水站推廣應用

喇四注水站的加熱緩沖裝置、站內布局、采暖工藝等各方面均與喇八注水站相同,因此同樣配置了 2臺 45kW 液 體 聚 能 供 熱 裝 置 代 替 原 有 加 熱 緩 沖裝置,同時對工藝進行了改進,采用“雙區雙溫、聚能裝置并聯運行”的供熱工藝詳見圖2。

圖2 喇四注水站聚能供熱裝置供熱流程

所謂“雙區雙溫”就是生產區和辦公區分開供熱流程,利用分、回水缸來調節兩個區域的供水量,將生產區的溫度控制在 5~10 ℃之間,將辦公區的溫度控制在 20℃左右;并聯運行方式是指當室外氣溫相對較高時,只運行1臺聚能供熱裝置便可以滿足供熱需求;當室外氣溫相對低時,供熱負荷也隨之大幅度增加,此時啟動2臺聚能供熱裝置以滿足供熱需求。

采用“雙區雙溫、聚能裝置并聯運行”的供熱工藝后,喇四注水站的平均耗電較喇八注水站下降9.2%,而且站內生產區和生活區的溫度均達到了規范的要求,運行數據見表2。

表2 喇四注水站聚能供熱裝置試驗數據

通過喇四注水站的推廣應用,“雙區雙溫、聚能裝置并聯運行”的供熱工藝較采暖伴熱串聯工藝能耗 降 低 了 9.2%, 運 行 費用降低 了 1.08 萬元, 因 此該工藝可以在油田推廣應用。

2.2代替電采暖現場試驗

根據上述試驗的成功經驗,在喇 37#配水間和喇5-1#注入站分別進行了聚能供熱裝置代替電采暖現場試驗。

2.2.1 喇37#配水間“雙時雙溫”供熱模式現場試驗

喇 37#配水 間 采 暖 面 積為 15m2,原 采 暖 設 備 為2 組 3000W 電散熱 器 。 現 場 配置 5.5kW 聚能供 熱 裝置以“雙時雙溫”運行模式進行供熱。

所謂“雙時雙溫”就是針對不同時間段室內供熱需求不同的特點來調節室內溫度,使室內供熱更合理。鑒于配水間白天有人值班、夜晚無人值守的特點,利用溫控系統分時段來控制室溫:在8點~16點 的 時 間 段 內 , 將 室 溫 控 制 在 18 ℃ ; 在 16點 到次 日 早 8 點 的 時 間 段 內 , 將 室 溫 控 制 在 5~10 ℃ 。這種方式既能保證生產的要求,又能降低能耗。

該裝置自投產以來運行狀況良好,試驗數據見表3。

表3 喇 37#配 水間聚能 供熱裝置 試驗數據

試驗期間,該配水間聚能供熱裝置平均每天運行 3.5h, 日 均 耗 電 19kWh。 根 據 表3 中 的 數 據 和 公式 (1)可 以估算 出采用 聚能供 熱 裝置 年 耗電 約 為0.54 × 104kWh。 配 水 間 采 用 電 采 暖 年 耗 電 2.12 × 104kWh, 采 用 聚 能 供 熱 裝 置 投 資 3.28 萬 元 , 年 耗電 0.54× 104kWh, 年 節 電 1.58× 104kWh, 折 合 標煤 1.94t, 折 合 人 民 幣 0.86 萬 元 , 投 資 回 收 期 3.8年 , 間 接減少 CO2排放 5.28t。

通過現場試驗,“雙時雙溫”供熱模式較傳統電 加 熱 能 耗 降 低 了 74.5%, 運 行 費 用 降 低 了 0.86 萬元,可以在油田推廣應用。

2.2.2 5-1#注入站運行模式改進現場試驗

5-1#注 入 站 采 暖 面 積 約 700m2, 所 需 熱 負 荷 約56kW。 原 采 用 35組 2100W 棚 頂 懸 掛 式 電 輻射 板進 行 供 熱,一個 采 暖 期 耗 電 24.3×104kWh。

通 過 熱 負 荷 計 算 ,15kW 和 45kW 的 聚 能 供 熱裝 置 的 單 獨 供 熱 能 力 分 別 為 14.25kW 和 42.75kW ,而二者同時運行時的供熱能力為57kW。

圖3 喇 南中西 5-1#注入站 熱 負荷曲 線

由圖3可知,15kW和45kW2臺聚能供熱裝置完全可以滿足該站的供熱需求,因此在該站配置了15kW 和 45kW2 臺 聚 能 加 熱 裝 置 并 聯 運 行 進 行 供熱,根據室外氣溫的變化情況來選擇裝置啟運的臺數 : 在 10月 和 次 年 2月 中 旬 至 供 熱 期 結 束 這兩 個 時間段,單獨運行45kW聚能供熱裝置就可以滿足站內供熱需求;供熱期其余時段,由于室外氣溫很低,站內所需熱負荷大,因此需要同時運行2臺裝置進行供熱。

供熱工藝采用“雙區雙溫”模式,生產區的溫度控制在 5~10 ℃之間,生活辦公區的溫度控制在20℃左右。

該站聚能供熱裝置運行數據見表4。

表4 5-1#注入站聚能供熱裝置供熱數據

通過計算得出,在10月聚能供熱裝置日均耗電 248kWh, 而 同 期 的 電 輻 射 板 日 均 耗 電 639 kWh。采用聚能供熱裝置進行供熱在這一時段每天可節 電 391kWh, 能耗降低 61%。

注 入 站 采 用 電 輻 射 板 年 耗 電 24.3 × 104kWh,采 用 聚 能 供 熱 裝 置 投 資 35 萬 元 , 年 耗 電 5.76× 104kWh, 年 節 電 18.54× 104kWh, 折 合 標 煤 22.7t, 折合人 民 幣 11.02 萬 元 , 投 資回收期 3.18 年。

通過 5-1#注入站的試驗,供熱模式改進后較改進 前 能 耗 降 低 了 76%, 運 行 費 用 降 低 了 11.02 萬元,因此應用該工藝是可行的,并且能耗較低。

3 經濟效益分析

采 油 六 廠 目 前 共 有 注 入 站 46 座 、 配 水 間 72座,采 用加 熱緩 沖裝 置進行供熱的注水站 10座,已推廣應用聚能供熱技術18座站,若全部采用聚能供熱裝置進行供熱,效益可觀,見表5。

表5 聚能加熱裝置投資效益

4 結論

1)液 體 聚能供 熱 技術具 有 運行 能 耗低、 自 控程度高、供熱安全可靠的優點,其裝置非壓力容器,操作管理方便,在安全環保方面優勢明顯,適合在油田偏遠的生產場所推廣應用。

2)“雙區雙溫”供熱模式在油田供熱模式中運行能耗最低,較傳統串聯式供熱工藝運行能耗減少9.2%。

3)“雙時雙溫”供熱模式在油田供熱中運行能耗最低,較傳統全天供熱模式運行能耗減少 26.7%。

4)運 行 模 式 改 進 后 較 改 進 前 能 耗 減 少 15.2%,建議在今后的供熱系統中采用該模式。

[1]齊中英.工業熱負荷最佳熱化系數的計算[J].熱能動力工程,1991,2:3-4.

10.3969/j.issn.2095-1493.2013.006.003

2013-03-28)

徐昆,1986年畢業于哈爾濱師范專科學校,從事節能設備引進工作,地址:黑龍江省大慶油田有限責任公司第六采油廠物資管理部,163114。

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