張鵬(吐哈油田公司技術監測中心節能監測站)
注水是油田開發后期維持地層壓力、提高原油采收率的重要舉措。目前吐哈油田大部分油井都是采用注水開發方式,以提高油藏的采收率,保證油田的高產穩產;同時,油田注水系統也消耗著大量的電能,油田注水耗電約占油田生產總電量的40%左右,因此,搞好油田注水節能工作意義重大。截至今年4月底的統計數據顯示,油田公司共有注水井1053 口,開井625 口,平均單井日注水量34 m3,年累計注水量約709.1× 104m3。面對如此嚴峻的油氣生產形勢,油田公司今年在精細注水、注好水、有效注水方面做足了文章,但是摸清油田注水系統效率及各個環節的能耗損失是關鍵,對降低能耗十分重要。因此,我們對油田公司部分注水系統進行了測試分析與評價,為油田公司科學注水、精細注水和節能降耗提供技術保障。
注水系統是由注水站、注水管網、配水間和單井等組成的網狀系統。水源水經過水泵提升后,液體出泵壓力升高, 液體由泵出口進入匯管到出站口,經注水干線、支干線到配水間(或閥組)及井口閥組后輸送到注水井口,注入井底。整個注水過程就是一個能量不斷消耗的過程,從總的供入能量中扣除系統的各種損失后,就是系統的有效能量,該有效能量與系統輸入能量之比,稱為注水系統的系統效率。注水系統各種設備會對液體傳輸造成能量損失,液體從站出口開始,傳輸到注水單井控制閥前會產生壓力和流量的下降,造成液體能量損失,損失的液體能量與系統輸入能量之比稱作注水管線損失率。注水站內泵出口到站出口之間會產生站內閥組能量損失,注水單井控制閥也會產生單井閥組能量損失,兩種能量損失之和叫注水閥組能量損失,注水閥組能量損失與系統輸入能量之比稱作注水閥組損失率。注水管線損失率加上注水閥組損失率稱作注水管網損失率。
此次分析評價了五個采油廠的22個注水站、26個注水系統、61臺注水泵機組、745口注水單井,分別是魯克沁采油廠、三塘湖采油廠、吐魯番采油廠、鄯善采油廠、溫米采油廠。應用標準SY/T6275—2007《油田生產系統節能監測規范》和SY/T5264—2006《油田生產系統能耗測試和計算方法》測試分析得出 平均功率因數0.86,平均泵機組效率79.12%,注水泵總流量918.85 m3;注水站平均效率66.89%,平均注水閥組損失14.59%,平均注水管線損失3.20%,平均注水管網損失17.79%,平均注水系統效率51.74%,單井總注水量881.06 m3/h,平均注水單耗9.49 kWh/m3。測試功率因數合格率67%,泵機組效率合格率90%,綜合合格率65%;可視為“節能監測節能運行設備”的有30臺,達標率49%。測試26套注水系統,系統效率合格率73%;達到節能運行狀態的注水系統有15套,達標率57.7%,公司注水系統整體運行情況良好,但也存在一定問題(表1~表4)。

表1 注水系統測試結果與評價指標比對
通過此次測試分析,注水能耗損失主要發生在三塘湖采油廠、魯克沁采油廠、鄯善采油廠和吐魯番采油廠的連木沁注水站。
1)部分泵站計量器具配備嚴重缺失,尤其是流量計量有待完善。
2)測試注水泵機組61臺,設備綜合合格臺數40 臺,綜合合格率65%,達到節能經濟運行30臺,節能運行達標率49%,主要是功率因數不合格數量較多。
3)三塘湖采油廠設備功率配備不合理,存在嚴重的“大馬拉小車”現象,造成注水站效率和注水系統效率較低,站內回流量較大,總回流量高達29.91 m3/h,平均注水單耗高達11.36 kWh/m3。特別是西峽溝注水站,注水單耗為36.01 kWh/m3,北小湖注水站注水單耗42.52 kWh/m3,能耗損失嚴重。
4)吐魯番采油廠連木沁注水站泵排量4.5 m3/h,打回流量2.21 m3/h,單井注水量2.29 m3/h,注水單耗11.31 kWh/m3,造成極大的能量損失。
1)鄯善采油廠的注水系統效率較高,平均為72.09%;其次是溫米采油廠系統效率59.62%;吐魯番采油廠系統效率51.32%;魯克沁采油廠系統效率46.20%;三塘湖采油廠系統效率29.49%。測試26個注水系統,有7個注水系統的注水系統效率未達到標準評價限定值要求,其中最低為三塘湖采油廠的西峽溝注水站,系統效率僅為6.11%,北小湖注水站系統效率僅為10.21%,能效偏低。
2)測試平均注水管網損失率最高為魯克沁采油廠30.47%,主要表現在注水閥組損失上,損失較大。尤其是魯克沁采油廠的魯2站和玉西接轉站閥組損失分別高達35.05%和31.27%;玉果7站閥組損失高達30.75%。由于用配水間閥門調節單井注水量,為了控制注水量在配注范圍內,低壓注水井的高壓來水的剩余壓力主要被配水閥門節流了,造成閥組損失較大。例如 魯克沁采油廠的玉東204-18井,出站壓力30.5 MPa,到井口下降到8.0 MPa;玉東203井和魯8-2井出站壓力28.5 MPa,到井口下降到10.0 MPa。

表2 注水泵機組效率合格及達標情況匯總

表3 測試期間各廠系統效率及損失情況測試匯總

表4 測試期間運行設備及參數情況測試匯總
3)從監測數據看,從泵出口到單井的流量損失較嚴重,損失水量37.79 m3/h,除打回流的32.39 m3/h水量外,還有5.40 m3/h的水量在注水管線延程流失。此次測試評價了4 個注水站,7 套注水系統,測試注水泵20臺,喂水泵3臺,注水單井343口。注水泵總流量363.975 m3/h,單井總注水量359.95 m3/h,損失水量4.02 m3/h,注水單耗9.32 kWh/m3。
4)高低壓力井混注,節流損失大;注水站能力、干線分布與注水井分布不協調。
1)強化計量管理。油田公司注水系統的計量器具有待完善,尤其是泵站流量計量缺失造成注水計量不準,注水站出水量與單井實注水量無法矯正。
2)加強設備現場管理。提高操作人員技術素質,懂設備性能及原理,對設備及時進行維護和保養,提高設備綜合合格率。
3)三塘湖采油廠應避免放回流做無用功。對大功率機泵進行更換調整,大小兼備。根據實際注水需求設置機泵負荷,杜絕打回流現象發生,提高注水站效率和注水系統效率,努力降低注水單耗,吐魯番采油廠連木沁站存在同樣問題。
4)針對鄯善采油廠管路流量損失較大的現象,應強化管線檢測,查找原因,避免管線泄漏。
5)降低注水管網損失率。注水管網中一般普遍存在管線結垢,可采取注水管網內壁涂料防腐,不僅增加管網使用壽命,而且減少結垢,降低粗糙系數。
6)魯克沁采油廠應減少配水間的節流損失和單井管線管損。為了控制注水量在配注范圍內造成閥組損失較大,管壓差宜控制在0.5 MPa以下。
7)合理布置注水站和配水間。注水管線的壓力損失與管徑有關,還與管線長度成正比,管線越長,壓力損失越大。泵站到井口的壓力損失應降低到最低限度,注水站出口至最遠注水井井口的管網損失應控制在1.0 MPa內。
8)應綜合治理注水水質,加強注水水質的化驗分析。避免不同水質混注后結垢或產生菌類,對管線造成腐蝕。
9)合理優化注水管網。對不合理的注水管網及時進行調整改造,調整局部注水井與注水站的隸屬關系,使之負荷均勻,減少配水控制點,應杜絕高低壓井混注現象。
通過監測分析評價得知,泵機組輸出總水量為918.85 m3/h,實際單井注水量881.06 m3/h,損失水量37.79 m3/h,其中僅打回流的無效注水量就有32.12 m3/h,相當于現有1.5臺功率為185 kW的注水泵,以25 MPa的壓力、19 m3/h的流量在接近滿負荷運行做無效功。若對現有運行狀態加以優化調整,杜絕打回流現象的發生和管路損失,加強計量管理,按年330天計算,年可節約電量219.78× 104kWh;按每度0.72元電費計算,年節約電費158.24萬元。
1)強化計量器具配備,完善的計量是做好注水工作的基礎。
2)提高員工素質,加強設備日常維護,是做好注水工作的關鍵。
3)加強注水系統能效監測,對注水系統能耗做出準確的、科學的分析與評價。
4)及時調整和優化注水管網,降低注水能耗。
5)建議推廣應用注水系統自動化遠傳及監控系統,實現智能化控制,提高注水系統管理水平。