摘 要:該文以某實輪分油機高振動故障報警為例,綜合排查并分析了該次故障發生的主要原因,并提出了以后管理中應注意的事項。
關鍵詞:燃油分油機 故障 振動 排查檢修
中圖分類號:U672.2 文獻標識碼:A 文章編號:1674-098X(2013)03(b)-00-01
某輪的燃油分油機型號:Alfa-Laval SA 821,自動排渣,使用60Hz交流電源時電動機轉速3600rpm,分離筒最高轉速8400rpm,采用聯軸器與皮帶傳動方式,而不是傳統的蝸輪蝸桿傳動,這樣省去了復雜繁瑣的傳動齒輪箱,解體檢修時更方便、快捷。
1 故障經過
某日,該輪在海上航期期間,分油機運轉時振動劇烈,噪聲加大,排渣效果不良,而且發出高振故障報警。輪機員首先確認了地腳螺栓無松動現象,根據噪聲來源于機體內部,因此決定對該分油機拆解檢修。拆解之后,發現其分離片較臟,配水盤孔有輕微堵塞且結垢也較為嚴重。拉出立軸檢查后發現上端的滾珠軸承有輕微的磨損,下端的滾珠軸承磨損卻較為嚴重。因此判斷高振動噪聲是由于軸承磨損產生。隨后二管輪負責更換立軸上的兩只滾珠軸承,并對配水盤及疏通密封水和開啟水的水孔進行了清洗。
在清洗換新工作完成以后,對分油機進行總體安裝,然后啟動分油機進行試運轉,大約運轉1~2 min。然而,狀況沒有得到改觀,反而加劇。分油機噪聲更加尖銳,振動也更加劇烈,報警仍然沒有消除,于是立即停止分油機運行,繼續對分油機進行拆解故障排查。
2 故障排查分析
分油機振動故障產生的原因很多,但是大部分集中在裝配間隙不合理和磨損所致,因此對故障的排查也集中檢查各個部件的磨損和裝配間隙。一般來說,由于分油機分油時間過長,分油機分離筒內殘渣分布不均,引起分油筒旋轉失衡,導致離心力偏失,是引起分油機振動最常見的原因。
但是由于剛剛才對分離筒進行清洗,振動報警仍然沒有消除,因此,該種情況可以得到排除。首先檢查分離筒安裝是否到位,拉出分離筒,發現其內部無磨損,運轉良好。重新安裝分離筒,重新檢查了其安裝部件,防止分離筒部件與其他分離筒部件上出現混配,確認了沒有出現這種情況。根據說明書要求,確保了其安裝正確
到位。因此排除分離筒安裝不良引起振動的原因。重新拉出立軸,立軸外表光滑,并無明顯磨損。隨后用塞尺測量立軸與軸承襯套孔的間隙,其數值符合說明書的要求。又對立軸進行了平行度檢查,其平行度也在說明書范圍之內,因此排除立軸磨損和彎曲變形的原因。檢查無果,又檢查了立軸下端蓋板處的減振彈簧,也沒有發現彈簧斷裂及彈簧彈力不足現象。排除了綜上可能的所有情況,于是懷疑是不是傳感器故障出現了誤報警。但是由于船舶上并無備用傳感器,只能調節傳感器參數Fa16=0.0,以降低其靈敏度,減少誤報警的可能。但是報警仍然沒有得到消除。最后,試驗性地多加裝了兩片分離片,驚喜地發現振動量減小了。原來,在二管輪第一次拆洗分油機時,錯誤地更換了立軸上部鎖緊螺母處的密封墊片。導致了立軸高度發生變化,分離片與分離蓋板間隙變大。在高速離心旋轉中,分離片與蓋板發生摩擦,產生嚴重振動和噪音。找到原因后,立即找來二管輪,加裝了適當的分離片,并調整立軸的高度在規定的范圍內。果然報警得到了
解除。
37.帽型壓緊螺母;36.“O”型密封圈;20.“O”型密封圈;21.偏導環;19.上軸承蓋;18.“O”型密封圈;13.風扇;12.調節環;11.上軸承(滾珠軸承);10.上軸承座;8.立軸;7.鎖緊環;6.下軸承(滾珠軸承);5.下軸承座;9.自帶滑油泵;
3 維修管理中應注意的問題
(1)從該故障的解決可以看出,船舶上高速旋轉機械,如分油機和渦輪增壓器等,其墊片和合適的間隙必須嚴格按照說明書規定。
(2)對不常出現的故障,應對照說明書逐步、逐項的認真分析,弄清各個部件的作用、系統的工作原理,直至找出故障的真正原因。
(3)輪機管理人員應當熟悉自己所管理所在船舶機械,經常檢查其是否符合要求,并樹立起自己的責任心。因為即使再小的問題,也可能導致很大的失誤。更要時常關注細節問題,并與其他管理人員有效溝通。
參考文獻
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