盧冰
摘 要:粗苯工藝在實際生產中存在問題較多,采取相應的優化措施,可改善粗苯冷卻效果,各項指標符合設計要求。
關鍵詞:粗苯 冷凝冷卻 優化
中圖分類號:TK17 文獻標識碼:A 文章編號:1674-098X(2013)02(c)-00-01
粗苯是煤熱解生成的粗煤氣中的產物之一,經脫氨后的焦爐煤氣中含有苯系化合物,其中以苯含量為主,稱之為粗苯。粗苯屬于中閃點易燃液體,其蒸汽與空氣可形成爆炸性混合物,遇明火、高熱時有燃燒爆炸危險。粗苯又是一種中等毒性的化學品,吸入人體后可致癌,也可能會引起其他疾病。粗苯冷凝冷卻器是煤化工企業粗苯回收系統重要的生產設備,其運行的好壞直接影響到脫苯塔的操作、粗苯的產量,也會對粗苯儲運產生極為不利的影響。以我公司某煤化工企業為例,其凈化車間粗苯工段采用管式爐煤氣加熱富油脫苯的生產工藝,自2006年10月份投產以來,粗苯溫度一致偏高,經常在40 ℃左右,而低溫冷卻水進出口溫差不到1 ℃,粗苯冷卻器效果不好,大量粗苯蒸汽從放散管揮發,使生產作業環境惡劣,還嚴重影響了粗苯回收率和產量。因此,技術人員經過考察和研究確定粗苯冷凝冷卻器存在問題,根據生產情況提出了相應的優化措施。
1 工藝流程
粗苯工段有兩臺并聯操作的粗苯冷凝冷卻器,每臺有兩個列管換熱器。自脫苯塔頂部出來的約92~93 ℃粗苯蒸汽,先經上部的油汽換熱器與30 ℃的富油換熱降溫后,再經下部的粗苯冷卻器冷卻到30 ℃,同時,富油經換熱后,溫度升到60~70 ℃。
2 存在的問題
2.1 產品溫度高,作業環境差
脫苯塔產生的粗苯蒸汽經過油氣換熱器和冷凝冷卻器冷卻后,溫度仍然在40~44 ℃,在粗苯產品中間槽儲存時由于產品溫度較高,明顯可以看到粗苯蒸汽的揮發,從而造成作業場所苯蒸汽濃度高,增加了職業危害的可能性,而且嚴重影響現場安全。
2.2 粗苯回收率低,達不到設計要求
由于粗苯產品儲存時溫度高,引起大量粗苯蒸汽揮發,造成部分產品流失,降低了產品回收率,使系統回收率達不到設計要求。
2.3 冷卻水耗量大,冷卻效率低
操作運行時,為了降低粗苯產品在儲存時的溫度,增加了冷卻用的低溫水用量,增加了水量輸送能耗。特別是隨著產量的增加,在冷卻系統滿負荷運行時,產品粗苯溫度仍然較高。
3 原因分析
經過對粗苯冷凝冷卻部分分析得知,油氣換熱器換熱基本正常,主要問題是冷凝冷卻器的使用不合理、冷卻效率低,表現在以下方面:(1)該廠洗脫苯設備為年產200萬 t焦化項目配套的裝置,然而,生產初期焦化項目為100萬 t/年,粗苯工段處于半負荷生產,其粗苯產量僅為1.46t/h。計算表明,粗苯冷卻器的換熱面積僅需70 m2,而粗苯冷卻器實際面積330 m2,實際面積大于所需的換熱面積。(2)粗苯冷凝冷卻器進出口的冷卻水的溫升較低(現場測量冷卻器進出口低溫水溫度差相差1 ℃左右)。粗苯與低溫水換熱過程中水相走慣成,油相走殼程。分析其原因,可能是由于粗苯工段處于半負荷生產狀態粗苯流量小,再加上冷卻器內折流板外緣距殼體內壁的距離較大(一般為3~5 mm),造成粗苯在冷卻器內流動過程中無法通過折流板,而直接從折流板底部的縫隙處通過,故實際使用的換熱面積遠小于換熱器的實際面積,嚴重影響了粗苯冷卻器的冷卻效果。(3)冷卻后粗苯溫度高造成塔頂回流量大,脫苯塔頂溫度不宜控制,增加脫苯塔負荷。另外,冷卻后粗苯溫度高還使儲存粗苯設備存在安全隱患,并且揮發出來的粗苯氣體污染環境,這也是影響粗苯產量的原因之一。
4 優化措施
根據粗苯冷凝冷卻器存在的主要問題,選擇兩臺70 m2的螺旋板換熱器加在原粗苯冷凝冷卻器后,與原設備串聯使用,優化前后如圖1所示。
5 優化效果
經上述優化后,冷卻水的溫差達到了設計要求,冷卻水溫升有了大幅度升高,粗苯冷卻后溫度也講到了27 ℃左右,粗苯回收率由原來的0.85提高到目前的0.937,如下表所示。另外,由于減少了粗苯揮發,明顯改善了現場操作環境,增加了粗苯貯存的安全性。
6 經濟效益
粗苯冷凝冷卻器優化后的經濟效益非常顯著。目前,該公司每年200萬 t焦化項目全部投產,按年裝煤量270萬 t干煤,粗苯3000元/t計算,每年可多創造經濟效益270×104×(0.937%~0.85%)×3000=704.7萬元
參考文獻
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