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礦渣粉磨入口溫度智能控制系統(tǒng)的研究與應(yīng)用

2013-03-13 10:44:50
水泥技術(shù) 2013年5期
關(guān)鍵詞:智能模型

礦渣粉磨入口溫度智能控制系統(tǒng)的研究與應(yīng)用

Study and Application on Intelligent Temperature Control System of Slag Grinding Entrance

劉 嵐

針對(duì)礦渣粉磨機(jī)入口溫度受干擾因素多、滯后時(shí)間長(zhǎng)及易超調(diào)的特點(diǎn),根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程和操作經(jīng)驗(yàn)研制入口溫度模糊控制模型。

礦渣粉磨;滯后;模糊控制模型

1 引言

山東魯碧建材有限公司是萊鋼集團(tuán)下的一個(gè)子公司,是國(guó)家發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)單位之一。主導(dǎo)產(chǎn)品為冶金輔料、水泥、礦渣微粉及商品混凝土等,礦渣微粉具備年產(chǎn)500萬(wàn)噸的能力,兩臺(tái)礦渣輥磨引自德國(guó)萊歇輥磨。為了提高水渣的吞吐能力,分別在2010年及2011年新投產(chǎn)兩臺(tái)年產(chǎn)60萬(wàn)噸的生產(chǎn)線,輥磨由成都設(shè)計(jì)院制造。輥磨作為礦渣粉磨生產(chǎn)過(guò)程的核心設(shè)備,集細(xì)碎、粉磨、提升、烘干、選粉等一系列工序于一體,是一個(gè)多變量、強(qiáng)耦合、時(shí)變、非線性系統(tǒng)。粉磨的好壞直接影響礦渣水泥生產(chǎn)的成本和品質(zhì)。磨機(jī)入口溫度的高低直接影響著生料的烘干與料層的厚度,進(jìn)而影響著成品的產(chǎn)量。由于磨機(jī)入口溫度受干擾因素多、滯后時(shí)間長(zhǎng)及易超調(diào)等特點(diǎn),運(yùn)用一般的控制理論無(wú)法滿(mǎn)足工藝的要求,因此運(yùn)用專(zhuān)家規(guī)則和模糊控制算法設(shè)計(jì)了溫度控制模型,并運(yùn)用在實(shí)際生產(chǎn)中,較好地克服了上述問(wèn)題。

2 智能控制系統(tǒng)概述

智能控制(intelligent controls)是在無(wú)人干預(yù)的情況下自主驅(qū)動(dòng)智能機(jī)器,實(shí)現(xiàn)控制目標(biāo)的自動(dòng)控制技術(shù)。主要包括自適應(yīng)控制系統(tǒng)、模糊控制系統(tǒng)、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)控制系統(tǒng)、自學(xué)習(xí)控制系統(tǒng)、專(zhuān)家控制系統(tǒng)等。

模糊控制是采用模糊語(yǔ)言控制規(guī)律把基于專(zhuān)家知識(shí)的控制策略轉(zhuǎn)換為自動(dòng)控制的具體策略的控制,其基本思想是把專(zhuān)家對(duì)特定的被控對(duì)象或過(guò)程的控制策略總結(jié)成一系列的“IF(條件)THEN(作用)”形式表示的控制規(guī)律,通過(guò)模糊推理得到控制作用集,作用于被控對(duì)象或過(guò)程。

(1)模糊控制完全建立在操作人員控制經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)對(duì)系統(tǒng)的控制,無(wú)須建立數(shù)學(xué)模型,是解決不確定性系統(tǒng)的一種有效途徑。

(2)模糊控制具有較強(qiáng)的魯棒性,被控對(duì)象參數(shù)的變化對(duì)模糊控制的影響不明顯,可用于非線性、時(shí)變、時(shí)滯系統(tǒng)的控制。

(3)控制的實(shí)時(shí)性較好。

(4)控制機(jī)理符合人們對(duì)過(guò)程控制的直觀描述和思維邏輯,為智能控制應(yīng)用打下了基礎(chǔ)。

3 磨機(jī)入口溫度模糊控制技術(shù)的研究與應(yīng)用

根據(jù)熱風(fēng)爐燃燒PID控制,對(duì)控制模型進(jìn)行了改進(jìn)和優(yōu)化。煤氣流量數(shù)學(xué)模型在物料流量、水分含量和溫度修正系數(shù)的輸入下可以計(jì)算出煤氣流量值,通過(guò)煤氣PID控制器和煤氣調(diào)節(jié)器實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定煤氣流量的功能。根據(jù)空燃比模型,可以通過(guò)煤氣流量計(jì)算出空氣流量,并通過(guò)空氣PID控制和空氣調(diào)節(jié)器來(lái)穩(wěn)定空氣的流量。在調(diào)節(jié)磨機(jī)輥壓、選粉機(jī)轉(zhuǎn)速、磨機(jī)內(nèi)壓值和微粉粒度時(shí),可以對(duì)熱風(fēng)溫度進(jìn)行修正,通過(guò)修正值重新計(jì)算出空燃比,為燃燒系統(tǒng)提供最優(yōu)的空燃比。通過(guò)對(duì)熱風(fēng)爐的溫度檢測(cè),得到溫度實(shí)測(cè)值,實(shí)測(cè)溫度與正常溫度之間的差值可以作為模糊控制算法的輸入?yún)?shù),從而計(jì)算出溫度修正系數(shù),進(jìn)而通過(guò)煤氣流量數(shù)學(xué)模型,得到理想的煤氣流量值。圖1為熱風(fēng)爐燃燒控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖。

針對(duì)磨機(jī)入口溫度受干擾因素多、滯后時(shí)間長(zhǎng)及易超調(diào)的特點(diǎn),根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程和操作經(jīng)驗(yàn)研制入口溫度模糊控制模型。

圖1 熱風(fēng)爐燃燒控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖

模糊控制器的輸入語(yǔ)言變量為入口溫度偏差e及其變化率ec,輸出語(yǔ)言變量選為煤氣流量調(diào)節(jié)閥設(shè)定值的修正值u。通過(guò)控制器定時(shí)采樣溫度值N和溫度值變化率與額定溫度比較,獲得溫度偏差e以及偏差變化率ec,并作為PLC控制器的輸入變量,模糊控制器的輸出控制煤氣流量調(diào)節(jié)閥的開(kāi)度。模糊控制器包括輸入量模糊化、模糊推理和解模糊等三個(gè)部分。E和Ec分別為e和ec模糊化后的模糊量,U為模糊控制量,u為U解模糊化后的精確量。

3.1 輸入模糊化

在模糊控制器設(shè)計(jì)中,設(shè):

E的詞集為[NB,NM,NS,ZO,PS,PM,PB],論域?yàn)閇-4,-3,-2,-1,0,+1,+2,+3,+4];

Ec和u的詞集為[NB,NS,ZO,PS,PB],論域?yàn)閇-4,-3,-2,-1,0,+ 1,+2,+3,+4];

e(k)=N(k)-N(0),N(k)=e(k)-e(k-1),N(0)表示額定值。

將e、ec和U模糊化,根據(jù)N值控制經(jīng)驗(yàn)可得出變量E,Ec和U的模糊量化表。

3.2 模糊決策和模糊控制規(guī)則

通過(guò)總結(jié)溫度調(diào)節(jié)處理過(guò)程中手動(dòng)控制經(jīng)驗(yàn),可以得出模糊控制規(guī)則。

根據(jù)控制規(guī)則表,可以得到35條模糊控制規(guī)則,例如:當(dāng)E偏差和偏差變化均為負(fù)大時(shí),E值小于額定值,應(yīng)增大煤氣流量,所以U取PB,即控制規(guī)則為IF E=NB AND Ec=NB THEN U=PB;如E偏差負(fù)大,偏差變化為正大時(shí),煤氣流量不變,即控制規(guī)則為IF E=NB AND Ec=PB THEN U=ZO。

3.3 輸入反模糊化

根據(jù)模糊規(guī)則表取定的模糊條件語(yǔ)句,就可以計(jì)算相應(yīng)的模糊控制量U,再依據(jù)隸屬度法得出實(shí)際控制量u,經(jīng)D/A轉(zhuǎn)換后去控制煤氣流量閥位開(kāi)度。

3.4 控制實(shí)現(xiàn)

磨機(jī)入口溫度設(shè)定值SP與模型輸出修正值U進(jìn)行運(yùn)算,作為回路控制的設(shè)定值SP';設(shè)定值SP'與實(shí)際檢測(cè)溫度PV進(jìn)行比較,形成偏差進(jìn)入PID控制模塊,輸出通過(guò)限幅模塊調(diào)節(jié)煤氣調(diào)節(jié)閥開(kāi)度,控制磨機(jī)入口溫度。

通過(guò)模糊控制模型調(diào)節(jié)可預(yù)先判斷出溫度的變化趨勢(shì),并根據(jù)這一趨勢(shì)調(diào)節(jié)閥門(mén),當(dāng)溫度的變化反應(yīng)到溫度檢測(cè)值時(shí),閥門(mén)正好調(diào)到合適的位置,克服了溫度調(diào)節(jié)滯后時(shí)間長(zhǎng)、易超調(diào)、反應(yīng)速度慢的缺點(diǎn)。

4 結(jié)語(yǔ)

根據(jù)智能控制系統(tǒng)研究對(duì)象具備的特點(diǎn)可知,智能控制的研究對(duì)象通常存在嚴(yán)重的不確定性。模型不確定性包含兩層意思:一是模型未知或知之甚少;二是模型的結(jié)構(gòu)和參數(shù)可能在很大范圍內(nèi)變化。對(duì)于具有高度非線性的控制對(duì)象,采用智能控制方法往往可以較好地解決其控制問(wèn)題。對(duì)于智能控制系統(tǒng),任務(wù)的要求往往比較復(fù)雜。工業(yè)生產(chǎn)根據(jù)工藝要求,需要多種控制量,對(duì)于非實(shí)時(shí)性的參數(shù),我們可以利用智能控制理論更加精準(zhǔn)地滿(mǎn)足生產(chǎn)需求,但因沒(méi)有具體的模型可以遵循,在實(shí)際應(yīng)用中還具有一定的困難。

TQ172.632.5

A

1001-6171(2013)05-0093-02

東魯碧建材有限公司,山東 萊蕪 271103;

2013-01-04; 編輯:孫 娟

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