摘 要:本文對(duì)某水電站3F機(jī)組碳刷發(fā)熱打火致使碳刷引線燒斷缺陷進(jìn)行分析。分析表明,某水電站3F機(jī)組在運(yùn)行中碳刷發(fā)熱打火,致使碳刷引線燒斷是由于使用不同廠家碳刷,集電環(huán)、碳刷架、刷握位置不正,彈簧壓力不均、刷握內(nèi)毛刺、棱角等原因造成的。為此,作者對(duì)某水電站3F機(jī)組碳刷發(fā)熱打火致使碳刷引線燒斷缺陷進(jìn)行分析及總結(jié)處理過程。
關(guān)鍵詞:碳刷;打火;燒斷;處理
中圖分類號(hào):F40 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A
1碳刷引線燒斷時(shí)運(yùn)行工況
某水電站3F機(jī)組帶有功負(fù)荷44MW運(yùn)行,無功2MVAR,勵(lì)磁電流485A,1F、2F機(jī)組備用。運(yùn)行人員進(jìn)行碳刷測(cè)溫時(shí)發(fā)現(xiàn)11號(hào)碳刷溫度達(dá)238℃,維護(hù)人員立即處理,用鉗形電流表測(cè)量勵(lì)磁電流達(dá)321A,碳刷引線發(fā)紅,退出11號(hào)碳刷后發(fā)現(xiàn)碳刷引線與碳刷結(jié)合處已燒斷。其余運(yùn)行碳刷電流重新分布,部分碳刷電流、溫度升幅較大。11號(hào)碳刷更換成新碳刷后,電流立即轉(zhuǎn)移,11號(hào)碳刷電流達(dá)215A,溫度128℃,并有上升趨勢(shì),馬上開備用2F機(jī)組運(yùn)行,將3F機(jī)組負(fù)荷轉(zhuǎn)移至2F機(jī)組,并將3F機(jī)組解列停機(jī)進(jìn)行消缺處理。
2檢查情況
碳刷型號(hào)一致,但使用三個(gè)不同廠家。不同廠家的碳刷成分略有不同,碳刷的電氣、物理性能也不盡相同,摩擦系數(shù)大小也不一樣,因此接觸電阻,電氣損耗和摩擦損耗也不盡相同。碳刷硬度和導(dǎo)電性能不同,導(dǎo)致碳刷電流不均,從而出現(xiàn)打火、發(fā)熱現(xiàn)象。導(dǎo)電性能好,與集電環(huán)接觸電阻小的碳刷流過電流最大,碳刷開始發(fā)熱打火后,碳刷的接觸電阻變小,這樣,流過該碳刷的電流將增加,則該碳刷愈加發(fā)熱,直至接觸電阻降至飽和最低值,流過的電流至飽和最大值。如此惡性發(fā)展,使碳刷持續(xù)受熱升溫。同時(shí),碳刷引線由于流過很大電流,也發(fā)熱升溫,經(jīng)過一段時(shí)間后,溫度達(dá)到碳刷引線的熔點(diǎn)溫度時(shí),碳刷的引線燒斷。當(dāng)故障極部分碳刷引線燒斷或受熱變形卡澀退出運(yùn)行后,正常運(yùn)行的碳刷將承擔(dān)全部轉(zhuǎn)子電流而出現(xiàn)過載現(xiàn)象,導(dǎo)致其過熱,并重復(fù)上述碳刷的過熱過程。若不及時(shí)處理將出現(xiàn)惡性循環(huán),形成環(huán)火,集電環(huán)表面將會(huì)燒毀,造成正負(fù)極短路,釀成事故。
碳刷全部拆卸后與記錄的碳刷溫度和碳刷電流對(duì)比分析,發(fā)現(xiàn)溫度最高幾個(gè)碳刷刷握與集電環(huán)位置如圖中1號(hào)碳刷,刷握與集電環(huán)中心傾斜,碳刷與集電環(huán)接觸面A1-B1嚴(yán)重傾斜,碳刷與集電環(huán)接觸面積最大,在集電環(huán)摩擦力作用下容易出現(xiàn)卡澀,此時(shí)接觸電阻最小,流過碳刷電流最大;碳刷溫度較高幾個(gè)碳刷刷握與集電環(huán)位置如圖中2號(hào)碳刷,刷握與集電環(huán)中心垂直,運(yùn)行時(shí)碳刷與集電環(huán)接觸面A2-B2有一定的傾斜,碳刷與集電環(huán)接觸面積較大,在集電環(huán)摩擦力作用下偶爾出現(xiàn)卡澀,接觸電阻較小,流過碳刷電流較大;碳刷溫度最低幾個(gè)碳刷刷握與集電環(huán)位置如圖中3號(hào)碳刷,刷握與集電環(huán)中心向上偏2-3度,運(yùn)行時(shí)碳刷與集電環(huán)中心垂直,接觸面A3-B3有無傾斜,碳刷與集電環(huán)接觸面積最小,在集電環(huán)摩擦力作用下不出現(xiàn)卡澀,接觸電阻恒定,流過碳刷電流較小。
檢查刷握時(shí)發(fā)現(xiàn)刷握內(nèi)部有一定的毛刺,影響碳刷在刷握里自由移動(dòng);刷握內(nèi)側(cè)兩端棱角較鋒利,也影響碳刷在刷握里自由移動(dòng)。碳刷在彈簧作用力下緊貼集電環(huán)運(yùn)行,集電環(huán)運(yùn)行時(shí)有一定擺渡,碳刷在集電環(huán)作用力下向后移動(dòng)時(shí),受到刷握內(nèi)毛刺和刷握內(nèi)側(cè)棱角影響,碳刷后退摩擦力增大,不能及時(shí)后退,在彈簧壓力和集電環(huán)反推力作用下,碳刷與集電環(huán)緊密接觸,此時(shí)在并聯(lián)運(yùn)行的14只碳刷中,此只碳刷接觸電阻最小,大部分勵(lì)磁電流通個(gè)此碳刷,造成此碳刷溫度急劇升高,使碳刷引線快速燒斷。
刷握與集電環(huán)的位置調(diào)整不當(dāng)。因安裝時(shí)碳刷架位置調(diào)整不當(dāng),部分刷握與集電環(huán)距離較大,最大達(dá)到15mm。集電環(huán)與刷握位置調(diào)整不當(dāng)可以使碳刷與集電環(huán)之間壓力出現(xiàn)不均,造成碳刷與集電環(huán)接觸電阻不均勻,刷握離集電環(huán)距離較遠(yuǎn)碳刷因彈簧壓力較小易打火,長(zhǎng)期打火將損壞集電環(huán),使集電環(huán)表面凹凸不平,出現(xiàn)惡性循環(huán)。
檢查彈簧發(fā)現(xiàn)壓力不勻,主要是受碳刷高溫影響彈簧壓力變低。彈簧在長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行發(fā)熱,會(huì)使彈性變差,以致碳刷與集電環(huán)之間的壓力出現(xiàn)不均,從而使得彈簧壓力大的碳刷電流大,彈簧壓力小的碳刷電流小,分布嚴(yán)重不均,出現(xiàn)發(fā)熱打火現(xiàn)象。
3處理情況
機(jī)組碳刷全部更換成同一廠家,同一型號(hào),同一批次碳刷。調(diào)整碳刷架位置,使碳刷架中心與機(jī)組勵(lì)磁集電環(huán)中心一致,調(diào)整碳刷架至水平。調(diào)整刷握與集電環(huán)距離保持在4mm,刷握與集電環(huán)中心向上偏2-3°,運(yùn)行時(shí)碳刷與集電環(huán)中心垂直。彈簧全部更換成壓力相近的新彈簧,確保每個(gè)碳刷受力均勻。打磨刷握里的毛刺,刷握內(nèi)側(cè)兩端較鋒利棱角打磨成圓弧狀,讓碳刷在刷握里任何傾斜位置都能靈活移動(dòng)。對(duì)不平整集電環(huán)用金剛砂紙進(jìn)行研磨、拋光,使碳刷與集電環(huán)接觸良好。
處理后運(yùn)行情況:3F機(jī)組處理完畢后,空轉(zhuǎn)一小時(shí)對(duì)碳刷進(jìn)行研磨。機(jī)組建壓后測(cè)量碳刷溫度在40-50℃,碳刷電流在15-20A,比較均勻。空載半小時(shí)檢查所有碳刷無異常后并網(wǎng)帶滿負(fù)荷運(yùn)行,碳刷溫度45-55℃,碳刷電流在50-60A。隨后一個(gè)月,運(yùn)維人員每日測(cè)量碳刷溫度和電流,將數(shù)據(jù)進(jìn)行分析對(duì)比,無明顯變化,運(yùn)行工況良好。
結(jié)語(yǔ)
作者通過對(duì)此次缺陷分析,需要電站運(yùn)維人員在更換碳刷、刷握、彈簧時(shí)選取材料最優(yōu),安裝工藝做到最佳,加強(qiáng)碳刷溫度和電流監(jiān)視,發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)正確處理,避免缺陷擴(kuò)大成事故,造成不必要損失。
參考文獻(xiàn)
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