常文濤, 李春花
(兗礦集團機電設備制造廠,山東 鄒城 273500)
MG400/940-WD型采煤機調高油缸的優化設計
常文濤, 李春花
(兗礦集團機電設備制造廠,山東 鄒城 273500)
通過對MG400/940采煤機原調高油缸結構進行研究分析,結合礦井生產現場和使用人員反饋的信息情況,針對使用過程中調高油缸存在的缺陷,對MG400/940采煤機原調高油缸的結構進行了優化設計。
采煤機;調高油缸;優化設計
MG400/940-WD型采煤機原調高油缸的結構如圖1所示。

圖1 原MG400/940-WD型采煤機調高油缸結構圖

圖2 調高油缸受力示意圖
MG400/940-WD型采煤機調高油缸的工作原理為:當壓力油經單向閥進入油缸活塞腔,推動缸體移動,采煤機截割部升高,活塞桿腔的回油經換向閥回油池;當壓力油經液壓鎖進入油缸活塞桿腔,活塞腔的回油經換向閥口回油池,缸體縮回,采煤機截割部下降[1]。
根據維修MG400/940-WD型采煤機配套的調高油缸時發現的問題及由生產單位反饋信息情況,并結合原調高油缸的結構,此調高油缸產生的問題如下:
(1)活塞桿、耳座之間的連接是通過M105×3的螺紋及φ20×40的定位銷定位,但是在使用過程中經常出現螺紋損壞,有時連同定位銷都被拉斷,因此需要經常更換調高油缸,費用昂貴,增大了原煤成本,限制了生產能力的發揮,同時也給安全生產帶來較大的隱患。
(2)活塞桿內部油管密封點過多,導致油缸故障點多,在出現內泄或外泄問題后查找故障費時費力,增大了維修工人的勞動強度,延長了維修工作時間,影響礦井的生產速度。
MG400/940-WD型采煤機在截割煤的過程中,要受到截割力、牽引力等的作用,從而使調高油缸在截割煤的過程中受到不斷的沖擊作用,其受力圖見圖2。其中,調高油缸近似為水平,即OB與OC夾角近似為90°。
由于截割臂在截割煤的過程中處于平衡狀態,即∑M0=0,F·OC·sinθ-Gy·OA·sinθ-Gg·OB·sinθ+Fj·OB=0
得:F=Gy·OA+Gg·OB/OC-Fj·OB/(OC·sinθ)
式中,F-調高油缸對截割臂的推力;Gy-截割臂的自身重力;Gg-滾筒的重力;Fj-滾筒截割煤與牽引時的阻力;θ-截割臂的上擺角[2]。
由上式可得,當截割阻力Fj小于Gy+Gg的總和時,調高油缸承受的是壓應力;當截割阻力Fj大于Gy+Gg的總和時,調高油缸承受的是拉應力。由于我礦礦井的煤質硬度大約在3.5左右,而且煤層中間夾雜巖石,所以截割阻力Fj比較大,因而調高油缸承受較大的拉應力,從而在調高油缸工作時經常發生油缸與耳座螺紋損壞及內部竄液。
通過以上對調高油缸頻繁損壞原因的分析,在不影響采煤機性能的前提下,從以下兩個方面對其結構進行改進:(1)從活塞桿和耳座的螺紋連接問題著手,對活塞桿進行改型設計,將活塞桿與耳座整體焊接加工,從根本上解決了螺紋斷裂的問題。(2)針對活塞桿內部油管密封點過多問題,將活塞桿內部鉆孔,直接導通油液,內部沒有導油管,從根本上解決了活塞桿內部密封點故障。這樣不但縮短了維修時間,而且降低了工人的勞動強度,能在最短時間內恢復生產。優化后的結構件見圖3。

圖3 優化后MG400/940-WD型采煤機調高油缸結構圖
在競爭越來越激烈的煤炭行業,提高原煤產量和減輕工人勞動強度勢在必行,對于大采高采煤工藝而言,提高產量的直接辦法就是提高采煤機有效的采煤時間。經過上述改進,優化后的調高油缸通過在我礦井下的實際使用,減少了調高油缸出現活塞桿斷裂及前后腔竄液等現象的發生,降低了工人的勞動強度,提高了有效的采煤時間,大大減少了油缸的更換和維修所產生的費用,提高了設備的使用壽命,創造了較大的經濟效益和社會效益。
(編輯 黃 荻)
TH137.51
B
1002-2333(2013)09-0203-02
常文濤(1984-),男,助理工程師,從事液壓油缸研發工作。
2013-07-16