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TSC無功補(bǔ)償裝置在電鏟上的應(yīng)用

2013-03-20 02:23:40徐明槐博超
船電技術(shù) 2013年10期

徐明 槐博超

(武漢船用電力推進(jìn)裝置研究所,武漢 430064)

0 引言

電鏟負(fù)責(zé)礦巖挖掘、裝車等工作,是露天礦山最重要的生產(chǎn)設(shè)備。以前其傳動(dòng)系統(tǒng)采用原動(dòng)機(jī)——發(fā)電機(jī)——電動(dòng)機(jī)組方式,存在能量轉(zhuǎn)換的效率低、機(jī)械容易出故障、維護(hù)成本高、運(yùn)行噪音大等問題,難以滿足礦上對電鏟性能要求[1]。

為了解決上述問題,提高效率,80年代從國外引入新型電鏟,如P&H公司的2300XP型電鏟。這種電鏟采用晶閘管整流器——電動(dòng)機(jī)調(diào)速系統(tǒng),利用可控硅整流調(diào)速裝置控制提升、推壓、回轉(zhuǎn)、行走機(jī)構(gòu)的7臺直流電動(dòng)機(jī)運(yùn)行,因此調(diào)速性能好,故障率低,工作效率高。

由于晶閘管變流器本身的特點(diǎn)和提升、推壓機(jī)構(gòu)特殊的負(fù)載特性,系統(tǒng)運(yùn)行功率因數(shù)經(jīng)常處于0.4~0.7左右。因此,該型電鏟裝配了無功補(bǔ)償裝置,采用晶閘管投切電容器(thyristor switched capacitor,TSC)進(jìn)行無功補(bǔ)償,來改善系統(tǒng)功率因數(shù),進(jìn)而提高電鏟的使用效率。但經(jīng)過現(xiàn)場應(yīng)用,發(fā)現(xiàn)該TSC無功補(bǔ)償裝置設(shè)計(jì)簡單,存在投切失敗等問題,為此,對TSC控制策略進(jìn)行了改進(jìn),以提高其補(bǔ)償性能和效果。

1 原有TSC無功補(bǔ)償裝置性能分析

2300 XP型電鏟通過外部一路6 kV交流三相電纜給整個(gè)電氣系統(tǒng)提供電能。該電纜先通過高壓柜與電鏟內(nèi)部一臺容量為2.5 MVA的三繞組變壓器(△/Y/Y)連接,然后降壓成兩路600 V低壓母線1與母線2,母線上分別連接著相同容量的靜止電容器補(bǔ)償支路和TSC動(dòng)態(tài)補(bǔ)償支路,見圖1。

圖1中M1、M2為回轉(zhuǎn)電機(jī),M3、M6為行走電機(jī),M4、M5為提升電機(jī),M7為推壓電機(jī)。

圖1 P&H2300XP型電鏟無功補(bǔ)償原理圖

TSC是一種利用晶閘管作為無觸點(diǎn)開關(guān)的無功補(bǔ)償裝置。2300XP型電鏟采用晶閘管反并聯(lián)二極管三角形連接方案,它可以有效抑制3倍次諧波、避免中線電流,同時(shí)還可以減少晶閘管使用數(shù)量和控制系統(tǒng)工作量[2]。

原先TSC無功補(bǔ)償裝置,是通過測量母線電壓正向過零時(shí)刻的負(fù)載電流,來得到無功電流的最大值,然后再乘電源額定電壓得到系統(tǒng)的無功功率。無功功率測量板計(jì)算出無功功率后將其轉(zhuǎn)換成一個(gè)范圍在0~0.1 V電壓信號,并傳給控制器,控制器通過電壓信號大小來確定需要投入數(shù)量。控制器原理框圖如圖2所示,圖中u為600 V母線,i1、i2分別為600 V母線1、2的相電流。

圖2 原有TSC無功補(bǔ)償裝置原理框圖

在晶閘管電容器投切策略上,2300XP型電鏟采用通過同步變壓器檢測600 V低壓母線線電壓相位,在檢測到某一線電壓峰值的時(shí)刻向相應(yīng)晶閘管發(fā)出脈沖觸發(fā)信號,其它各相依次延遲120?發(fā)出脈沖觸發(fā)信號。

通過分析,可看出2300XP型電鏟無功補(bǔ)償控制系統(tǒng)投切依據(jù)和投切策略原理簡單、可實(shí)現(xiàn)性強(qiáng)。但在實(shí)際運(yùn)行中,容易存在以下問題:①實(shí)際系統(tǒng)中600 V母線連接著晶閘管6脈波整流器,那么母線電流中將含有6k±1次等諧波電流,進(jìn)而造成母線電壓的畸變,因此實(shí)際的母線電壓與系統(tǒng)額定電壓并不一致,這樣計(jì)算出的系統(tǒng)無功功率可能出現(xiàn)誤差過大的情況而造成無功過補(bǔ)償;②通過檢測低壓母線線電壓峰值時(shí)刻來進(jìn)行投切電容器,其精確性容易受到母線電壓畸變或是同步變壓器使用損耗的影響,從而易造成投切失敗;③控制系統(tǒng)總是測量兩路母線所需的無功功率之和。當(dāng)所需投切無功功率為一組或三組電容器補(bǔ)償容量時(shí),就總是會(huì)出現(xiàn)一路母線過補(bǔ)償?shù)那闆r。④投切電容器支路總是采用先投后切的工作模式,即TSC動(dòng)補(bǔ)支路1總是最先投,致使前面幾個(gè)支路的電容器經(jīng)常使用而過快損壞。因此針對上述問題,采用新的控制策略,改善TSC補(bǔ)償效果,提高其使用壽命。

2 新的TSC控制方法

針對原有TSC無功補(bǔ)償裝置,主要從控制策略和控制器件兩個(gè)方面進(jìn)行改進(jìn)。

2.1 控制策略

電容器投入時(shí),若晶閘管觸發(fā)時(shí)電容電壓與母線電壓不相等,一旦導(dǎo)通,就會(huì)有一個(gè)無窮大的電流在無限短的時(shí)間內(nèi),流入電容器并將電容器的電壓充電到與母線電壓相等。晶閘管開關(guān)不可能承受如此大的沖擊涌流,因而經(jīng)常損壞。為了減小晶閘管投切時(shí)的沖擊涌流,投切時(shí)刻最好能夠選取在電源電壓的峰值投切。

原控制策略是依靠同步變壓器來確定電源電壓峰值時(shí)間,易受母線電壓畸變或變壓器損耗而影響精度。為此,改為檢測晶閘管端電壓來確定電源電壓峰值時(shí)刻,即晶閘管端電壓為零來確定。

傳統(tǒng)電路是通過電壓互感器來檢測晶閘管端電壓,但檢測波形一般不能滿足要求,同時(shí)也易受比較器的失調(diào)電壓、交流信號中的諧波等影響,實(shí)際零點(diǎn)和提取的零點(diǎn)誤差較大[3]。故本文用精度較高的電壓傳感器檢測晶閘管電壓,并用數(shù)字化實(shí)現(xiàn)比較判斷。同時(shí)在切換點(diǎn)處引入一定的滯環(huán)非線性環(huán)節(jié),避免切換點(diǎn)處電容器頻繁切除。

2.2 控制器設(shè)計(jì)

原控制器主要采用模擬器件,易受環(huán)境影響、延時(shí)較長、精度較差,為此設(shè)計(jì)了基于DSP+CPLD的數(shù)字控制器,來實(shí)現(xiàn)晶閘管投切電容器無功補(bǔ)償控制,硬件構(gòu)成如圖3所示。

圖3中u1、i1、u2、i2分別為600 V母線1、2的一路線電壓和相電流,uT為TSC晶閘管端電壓。采集兩路母線的電壓、電流,這樣可比較出哪條母線無功多、功率因數(shù)低,為投切時(shí)作依據(jù)。在投入電容器前,若兩條母線無功差距不大或投入支路數(shù)為奇數(shù),則直接投入下一支路。若兩條母線無功差距達(dá)到一定條件,且已經(jīng)投入的支路數(shù)為偶數(shù),則將無功多的那條母線上的電容器支路投入,減小兩母線的差距。同樣,在切除電容器前,也進(jìn)行比較判斷,平衡兩母線上的無功。

圖3 控制器硬件框圖

控制器主要包括DSP模塊、CPLD模塊、信號調(diào)理電路以及脈沖驅(qū)動(dòng)電路。DSP完成無功檢測控制算法的計(jì)算、各種數(shù)據(jù)的采集和處理、系統(tǒng)保護(hù)及通訊等功能,芯片采用TMS320系列。CPLD采用EPM7128AETI100-7,完成電源電壓峰值時(shí)刻判斷和觸發(fā)脈沖生成,并實(shí)現(xiàn)電容器先投先切、循環(huán)投切功能。信號調(diào)理負(fù)責(zé)對電壓電流信號進(jìn)行隔離、濾波和電平轉(zhuǎn)換,送到DSP進(jìn)行處理。脈沖驅(qū)動(dòng)實(shí)現(xiàn)脈沖信號的隔離、放大,去驅(qū)動(dòng)脈沖變壓器,使晶閘管導(dǎo)通。同時(shí),DSP通過RS232與上位機(jī)通訊,實(shí)現(xiàn)參數(shù)、投切級數(shù)等顯示。

為了保證控制單元不受主回路強(qiáng)電的干擾和操作人員的絕對安全,實(shí)現(xiàn)主回路強(qiáng)電和控制回路弱電的完全隔離,控制模塊與晶閘管之間通過脈沖變壓器進(jìn)行隔離放大。

3 仿真和實(shí)際運(yùn)行效果

為了驗(yàn)證新的投切控制策略原理,選擇MATLAB 7.0仿真軟件對TSC投切過程進(jìn)行了投切原理仿真。

主電路結(jié)構(gòu)、電感、電容參數(shù)與2300XP型電鏟一致,每支路每相的電感值為0.2775 mH,電容值為1800 μH,系統(tǒng)母線線電壓為600 V。

圖4為TSC投切過程中電容器電壓仿真波形,前面直線表示電容器通過二極管一直處于充電狀態(tài),TSC投切后變?yōu)檎也ā4瞬ㄐ握f明觸發(fā)脈沖正確,晶閘管能正常導(dǎo)通使電容器投入運(yùn)行。

從圖4還可看出,電容器充電電壓高于電源電壓峰值幾十伏,這是由于電抗器的存在放大了電容器穩(wěn)態(tài)電壓。

圖4 電容器電壓波形

為了進(jìn)一步驗(yàn)證新型TSC無功補(bǔ)償裝置使用效果,在江西德興銅礦的2300XP型電鏟上按上述方法對TSC無功補(bǔ)償裝置進(jìn)行了改進(jìn)。整個(gè)補(bǔ)償裝置運(yùn)行穩(wěn)定可靠,系統(tǒng)功率因數(shù)也得到了提高,輕載時(shí)不僅母線電壓能保持穩(wěn)定而且系統(tǒng)功率因數(shù)保持在0.90以上。而且4個(gè)TSC動(dòng)補(bǔ)支路先投先切、循環(huán)投切,延長了使用壽命。

4 結(jié)論

采用檢測晶閘管電壓控制策略和數(shù)字控制器實(shí)現(xiàn)了TSC無功補(bǔ)償裝置的控制,能達(dá)到電壓、電流無沖擊投切,運(yùn)行穩(wěn)定可靠。在2300XP型電鏟上的實(shí)際應(yīng)用表明,采用該控制策略的TSC裝置對于減小晶閘管整流裝置或者其他大型電動(dòng)機(jī)等對稱性負(fù)載所產(chǎn)生的無功沖擊是有效的,是一種魯棒性強(qiáng)、投資較少、使用效益顯著的新方法。

[1]劉昆,高放等.露天礦WK-4型電鏟電氣傳動(dòng)系統(tǒng)改造[J],礦業(yè)工程,2006,4(1):42-44.

[2]王兆安,楊君等.諧波抑制和無功功率補(bǔ)償[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2005.

[3]陳發(fā)綱,程漢湘等.低壓晶閘管投切電容器(TSC)裝置的應(yīng)用與優(yōu)化[J],電子元器件應(yīng)用,2010,12(3):26-29.

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