梁 毅
(蘭州藍天浮法玻璃股份公司,甘肅 蘭州 730060)
浮法玻璃生產線生產過程:原料破碎混合加工—熔窯內原料熔化—錫槽平灘成型—退火消除應力—冷端橫切加工—玻璃裝箱。
其輔助生產系統主要有循環冷卻水、壓縮空氣、氮氫保護氣體、油泵房(天然氣)、供電及蒸汽生產系統。
2011年9月8日上午10:30,浮法玻璃生產線錫槽內玻璃帶突然發生斷板事故,整條生產線被迫關停。原因為錫槽內1支冷卻水包被燒彎,頭部落至玻璃板上,將流動的玻璃帶打斷。操作人員緊急撤出燒彎水包,重新拉引玻璃帶,經過緊急搶修,于當日17:30分恢復生產。
在此次事故的搶修中,由于打開了錫槽兩側所有的觀察孔,導致錫槽內氮、氫保護氣體外泄,空氣進入錫槽,使錫槽氣氛失調,造成槽內錫液嚴重氧化及蒸發,錫液的蒸發量達3~5t之間,事故合計直接經濟損失約160萬元。
由于錫液蒸發造成槽頂長期掉錫灰等雜物,生產的玻璃原板上存在雜物、光畸變點增多,造成近1周生產出的玻璃整體質量極差,成為等外品或廢品,事故損失被延伸。
冷卻水包受熱彎曲,說明當時水包內部循環冷卻水量少。調閱水泵房當時操作記錄,發現水泵房當日事故時間段,出現過兩次非正常停電,致使冷卻循環水泵在20min內發生兩次停機。從而導致冷卻水包水流量減弱,使水包受熱彎曲。經查,兩次停電,均為外網停電事故。
水泵房和浮法玻璃生產線分別由2座變電站供電。水泵房上級變電站記錄顯示當日上午10:10和10:20,變電站低壓Ⅱ段電源進線柜內斷路器分別跳閘一次。跳閘后,值班人員都及時恢復送電。經查此次事故不存在越級跳閘的可能。
之后對變電站低壓進線斷路器進行檢查發現,斷路器A相過電流保護裝置支架連片鉚釘斷裂,支架連片脫落,導致斷路器誤動作,造成跳閘。
由此可判定當日10:10,斷路器A相過電流保護裝置支架由于使用時間長,產生機械疲勞,A相過流保護裝置支架連片鉚釘斷裂,但未脫落,保護機構有微小的位移,造成斷路器保護誤動作,斷路器跳閘。變電站值班人員按操作條例進行檢查,未見異常,合閘送電。送電后,由于設備群啟,電流較高,斷路器震動較大,經過接近10min的運行,其A相過渡保護裝置支架連片鉚釘徹底脫落,但其機械機構整體卡死,未出現較大的位移,造成了斷路器保護第2次誤動作,即10:20斷路器第2次跳閘。變電站值班人員第2次繼續按照操作條例進行檢查,未見異常,合閘送電。第2次送電后,斷路器A相過渡保護裝置支架機械機構整體已經徹底卡死,并且沒有出現較大的位移情況發生,其設備達到暫時的平衡狀態,送電后再未出現誤動作跳閘事故。
水泵房為兩段供電方式,Ⅰ段帶1#冷水泵,Ⅱ段帶2#冷水泵,2臺水泵為1用1備。
10:10時間Ⅱ段失電后,2#水泵停止工作,生產線用水改由保安水塔供給(可以滿足生產15min的用水量)。值班人員啟動備用1#冷水泵,啟泵后發現電流偏低,檢查發現1#冷水泵的逆止閥處于關閉狀態,遂抬逆止閥重錘,但未抬起,導致1#冷水泵處于空載狀態,未將冷卻水送出。
此時,水泵房Ⅱ段已恢復供電,操作人員馬上停1#冷水泵,并啟動2#冷水泵后檢查供水狀態,在此期間,10:20變電站Ⅱ段低壓斷路器第2次跳閘,水泵房Ⅱ段再次失電,2#冷水泵剛啟動后突然停泵。短時間的兩次停電使水泵房操作人員處理延遲,在檢查判定停泵原因時,Ⅱ段供電恢復正常,操作人員繼續重新啟動2#冷水泵,水系統恢復正常。
水泵房1#管線上的逆止閥為微阻緩閉形式,因1#水泵停泵時間長,其重錘有銹蝕,致使動作不靈活,操作人員在操作過程中,啟動1#水泵時,變頻器頻率增加速度較慢,兩種狀況結合從而造成逆止閥未能正常打開,啟動1#備用泵失敗。另外,在10min之內兩次外網失電,這是操作人員沒有遇到過的特殊情況,因此導致操作人員處理緩慢,使錫槽水包鋼管在錫槽內被650~1 050℃之間的熱量燒彎。
1.對變電站內所有斷路器進行徹底的檢查。同時對斷路器A相過電流保護裝置進行修復。
2.對水泵房作業指導書進行完善,對操作人員重新進行培訓。
3.對水泵房逆止閥進行檢修,并定期對停用水系統逆止閥進行試驗。
4.浮法玻璃生產線加裝缺水報警裝置。